段瑞雨 代成飞
承德承钢工程技术有限公司 河北省承德市 067000
摘要:大高炉热风阀的更换,由于其吨位重,位处高空,更换过程一般需要较大吨位的吊车,而且在生产期间更换,需要长时间断水;成为高炉正常生产期间更换热风阀的难点,本文介绍了一种更换热风阀的技术方案,可有效解决上述难点。
关键词:热风阀 2500m³高炉 更换
一、概述
承钢炼铁厂现有2500m³高炉三座,1260m³高炉一座,其中1#炉1260m³高炉二00五年三月投产,5#炉2500m³高炉二00六年十二月投产,4#炉2500m³和3#炉2500m³相继二00八年和二00九年投产。高炉热风系统由三座热风炉组成,每座热风炉上包括一个热风阀、一个空气阀和其它阀门,1#炉三座热风炉3个热风阀是利用去年高炉大修停炉期间更换的。5#炉今年十月利用5天对接检修在线整体更换,为今后其他高炉在线整体更换提供了依据和经验。
2500m³高炉热风系统三个热风阀设置在热风炉的热风出口处。在热风送风期打开热风阀,热空气经热风支管送往热风总管。在热风炉焖炉和燃烧期热风阀是关闭的。
二、热风阀、空气阀结构及使用要求
1、热风阀由阀体、阀盖、阀板、垫片、阀杆、密封装置、固定横梁、链板、排水阀、冷却水出、入口、以及控制阀板启、闭的传动装置等几部分组成。
阀板由外部冷却水圈、阀板钢板、隔板、以及耐火材料等组成。阀板与阀杆为螺纹连接,为了防止螺纹漏水,外部进行密封性焊接。
2、热风阀安装之前要进行试压,启闭自如,为了减少热风对阀板的直接冲刷,阀板停在提升位置时,其下端要比管道孔高出100—150mm。同时调整好阀板关闭时位置。
3、热风阀使用后热风工要及时检查冷却水的流量、流速,避免因突发事故造成断水。(热风阀阀板因出现过断水,阀板烧坏)要保证冷却水软化效果,热风阀的水通道内不产生水垢。
4、空气阀结构及使用要求与热风阀大体相同,只是空气阀不用水冷却,其它简略。
三、热风阀、空气阀所处位置及外形尺寸
1、热风阀、空气阀安装在热风炉炉顶同侧,热风阀支管一侧法兰距热风炉为2米,一侧法兰与波纹补偿器连接,波纹补偿器带有8根M64丝杠4根§110拉杆,调整丝杠可压缩补偿器。热风阀距地面35米左右,1#炉空气阀距地面41米左右。
2、热风阀内径1600、法兰外径3000、厚700、总高5500、总重15T,热风阀阀板重约3.5T左右,热风阀阀盖重约2.5T左右,法兰连接螺栓单面52条、52螺栓、长220。传动框架高2500,重2T左右。
3、空气阀内径1600、法兰外径2300、厚550、总高4500、重8.5T。法兰连接螺栓单面46条、42螺栓、长190。传动框架高2500,重1T左右。
四、更换热风阀、空气阀的制约因素
1、1#高炉由于当时设计安装缺陷,热风炉炉顶没有任何吊装框架和吊装设施,所有阀门的更换都必须用吊车完成。1#炉一二年三月停炉大修对3个热风阀进行整体更换,将热风阀支管两侧割除,用160T吊车配合更换。
2、5#高炉3#热风阀阀体裂开,漏水严重多次焊接效果不好,今年十月利用5#高炉对接检修整体更换。2500m³高炉热风阀在线更换困难较大,由于热风阀法兰处及螺栓全部焊死,休风后首先割螺栓、法兰密封;用炉顶20T天车把油缸框架吊走;用敲击扳手紧8根M64丝杠,调整丝杠可压缩补偿器,同时用两个50T千斤顶支管道法兰,当两侧法兰闪开缝隙后,用20T天车吊出整体热风阀。
3、热风阀吊出后,管道口温度太高,人员无法靠近需用铁板挡住管道口,用气焊清理法兰密封处连接物,磨光机打磨密封面由于管道法兰已焊接过,密封面已被破坏,新阀更换要考虑螺栓的冷态紧固,热态使用。根据经验,螺栓在冷态下紧固完毕,在投入生产后会产生松动,在承钢5#高炉的热风阀更换过程中就曾出现试压过程中无泄漏,生产后烧出的恶性事故。
4、空气阀拆卸、安装与热风阀大体相同。
5、综合上述情况,在生产中整体更换热风阀非常困难,人力、物力投入大,检修时间长,出现问题长时间影响高炉生产。建议更换热风阀时最好是高炉3天检修或热风炉大修时安排更换。
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五、更换热风阀的实施详细步骤
1.作业简述
作业人员:钳工6人,焊工2人,起重2人。
工具:电气焊各一套、65敲击扳手2个,5T倒链2个,2T倒链1个,钢丝绳若干,600管钳子2把,300活扳手2把。
作业所需时常:330分钟
作业前准备工作:填写安全措施票,停电挂牌、安全确认。
2.作业程序与步骤:
(1)提前用槽钢在热风炉吊装口北侧焊接两个固定热风阀阀板的架座,(长2050高1060宽220)同时在固定架子中间搭设高4米左右的脚手架。
(2)提前把新阀扳吊装到靠北侧的固定架内。
(3)提前制作两根长4米的蛇皮水管。
(4)高炉休风前,把吊装热风阀部件害事部位及栏杆割除。
(5)高炉休风后,热风阀阀扳关闭50cm,用2T导链把配重锁牢,拆卸液压油管。
(6)用绳扣把热风阀大架子、阀盖锁好挂到天车主钩上,同时在挂一个导链起平衡作用。
(7)关闭热风阀阀盖循环水,并割除水管法兰螺栓。
(8)天车起吊,同时关闭阀板循环水割除立管法兰螺栓,一同把热风阀大架子、阀盖、阀板吊出,吊落到另一个固定架内。
(9)螺母全部拆除后,起吊把热风阀大架子、阀盖落入到新阀板内,上阀板水管下螺母,逐渐穿入到链座孔内上螺母及弯头,连接好两根长4米的蛇皮水管。
(10)起吊一同把热风阀大架子、阀盖、阀板吊到阀体部位,固定好法兰金属垫。
(11)当阀板进入到阀体口处时,开始连接阀板水管,连接好后通水,落入阀板。
(12)对正法兰后穿入螺栓并把和,连接阀盖水管及液压油管,并同时焊接阀体与法兰。
(13)开关调试阀板后,更换压兰盘根密封。
(14)旧阀吊到地面,恢复围栏,拆除固定架座。
3.关于热风阀的阀体更换
热风阀的阀体更换需要切割阀体螺栓及法兰(由于初始安装问题法兰及螺栓是焊死的),提前准备支座撑开法兰,然后进行阀体的吊装。
在阀体安装需要使用高强度螺栓,螺栓预热80-90摄氏度,使用螺栓拉伸器进行紧固,在送风生产1小时及24小时后还需要进行再次紧固。出于对可靠性的考虑,在实践过程中依然对热风阀的高压侧进行了焊接处理,低压侧送风后的使用情况证明,这种紧固方法能够可靠密封,可以不用再次进行焊接。
六、起到的效果
按照原方法作业,更换热风阀是按着传动架子、上阀体、阀板、阀体的顺序一件件的拆除吊出,再把新阀扳、上阀体、传动架子一件件的装入,这种方式更换费时费力至少需72小时以上,同时当新阀板装入后须立刻接水,由于热风炉温度高达千度,几分钟阀板的水沸腾,易造成检修人员烫伤。(例:1#高炉11年1月5日检修更换热风阀,用原方法更换,实际用时72小时。)
采用新方法使检修时间在2天内完成,并且避免了阀板水沸腾烫伤的可能性,既安全又省时。(例:5#高炉12年5月25日检修更换热风阀,用新方法更换,实际用时41小时。
七、结论
高炉热风阀的阀板更换可以按此方法高效进行,避免了安全风险和阀板变形的风险。
采用螺栓预应力紧固,热态复拧的方式能够弥补设备安装温度差异造成的精度误差。
按本方法可以节约检修时间,提高作业人员的安全性,并可在所有高炉的热风阀板更换作业中推广,应用前景十分广阔。
参考文献:
[1]王怀义 《高炉炼铁工艺》 中国冶金出版社第一版
论文作者:段瑞雨,代成飞
论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第1期
论文发表时间:2018/5/7
标签:热风论文; 高炉论文; 法兰论文; 螺栓论文; 阀体论文; 热风炉论文; 气阀论文; 《建筑模拟》2018年第1期论文;