燃机汽缸撑筋制造研究试验论文_宋云,周艳兵

东方汽轮机有限公司 德阳 618000

摘要:某项目汽缸撑筋图示由50mm厚Q235-B钢板成型后组焊而成(见图1),由于成型半径太小,最小位置只有R50,成型过程容易产生褶皱及开裂,同时尺寸精度也难以控制,成型后焊缝密集且焊接量大,焊接变形难以控制,因此怎样采取有效的成型及焊接变形控制措施将十分关键。由于首次进行此类结构件的成型及焊接,因此特进行试验及研究,并为后期此类产品生产制造提供技术储备。

关键词:成型;试制;检验

1前言

参考大多数撑筋制造研究情况和数值模拟状态[1,2,3],本次研究要解决的内容是撑筋成型、焊接满足产品设计要求,并使产品顺利交货。通过对此类结构件的成型及焊接试验,找出合理的成型及焊接参数,并为其他类似产品的制提供技术支持。

2存在问题

图1:原设计90°撑筋结构

2.1该项目汽缸为全新装焊结构,这个汽缸上半分两层、下半分为三层,外部2层壳体与内层轴承座使用中间5根撑筋连接,撑筋内部穿油管。尺寸长×宽×高(mm):上半5880×2975×3020、下半6200×2975×3100,重量:上半25732Kg、下半40932Kg。5根撑筋分为90°撑筋、45°撑筋、180°撑筋。撑筋用于燃机低压缸支撑,见图1,5个撑筋要同时穿过2层外壳体,由于撑筋横截面及长度尺寸较大,从缸体装配图可以看出对撑筋的外形尺寸精度要求较高,如果拉筋成型后外形尺寸精度较差,将无法与壳体进行正常装配。

2.2原设计结构(见图1),撑筋由件1、件2、件3组焊而成,而影响外形尺寸主要因素是

2.2.1件2、件3成型精度:原设计撑筋由50mm厚Q235-B钢板成型后组焊而成(见图1),由于成型半径太小,最小位置只有R50,横截面及长度尺寸较大,综上因素,成型难度很大,成型过程容易产生褶皱及开裂,同时尺寸精度也难以控制。

2.2.2三段焊接后变形程度:成型后焊缝密集且焊接量大,焊接变形难以控制,因此怎样采取有效的成型及焊接变形控制措施将十分关键。

3解决问题

3.1内部评审

针对撑筋制造过程成型难度问题,对工艺方案进行了内部评审。评审内容涉及产品的结构特点、试验件及产品试制成型、装焊工艺流程,具体评审点分析等几个方面,形成评审结论纪要如下:

3.1.1允许撑筋图纸中的4条焊缝按照2条进行试制,后续根据试制结果完善图纸。

3.1.2试验件合格后,产品零件严格按图纸精度成型,尺寸合格后配准点焊,焊后样板检测型线。

检验合格后才允许焊接。

3.1.3.汽缸装配过程中若出现撑筋与壳体组件干涉情况,允许修配壳体组件上型孔。

3.2根据评审纪要首先对图纸结构进行改进,撑筋由原来的三段组焊成更改为两段组焊,并按评审要求进行试验件制作和产品试制

3.3试验件成型精度试验过程(试验件采用90°撑筋尺寸下料;样板下料)

3.3.1试验件下料:按照长×宽:1605×1799数控火焰切割,数量2件

(其中长度方向单边留有250mm成型余量,宽度方向单边留有5mm后续加工余量)

3.3.2样板下料:碳钢或者不锈钢余料/δ3,进行数控激光切割,数量2件

3.3.3成型:沿1605长度方向冷压成型,成型后使用样板检测型线并去除余量,注意成型前识别长宽方向。

3.3.4检测:合格后组对装配点焊并用2件样板检测型线,外形轮廓误差3mm内。

4撑筋产品试制(90°撑筋、45°撑筋、180°撑筋)

两件试验件成型尺寸经技术部门现场确认,已满足后续装焊要求。按照评审会议要求继续进行90°撑筋、45°撑筋、180°撑筋产品试制,合格后作为正式产品件,具体制造过程如下:

4.190°撑筋试制

4.1.190°撑筋撑筋下料,工程要求1件,实际制造1件件1、件2下料(材质:Q235-B/δ50),尺寸按照长×宽:1605×1799,数控火焰切割,套料时1605尺寸沿钢板轧制方向,数量2件

(其中成型方向单边留有250mm成型余量,另一侧单边留有5mm后续加工余量)。

4.1.2样板:使用2件试验件样板检测(单边漏光间隙3mm)

4.1.3成型:沿1605尺寸方向冷压成型,成型后使用样板检测型线(单边漏光间隙3mm),合格后半自动火焰切割去除余量,并刨削加工坡口尺寸,注意成型前识别长宽方向。

4.1.4检测:合格后组对装配点焊并用2件样板检测型线,外形轮廓误差3mm内。

4.245°撑筋试制

4.2.145°撑筋撑筋下料,工程要求2件,实际制造2件

件1、件2下料(材质:Q235-B/δ50),按照长×宽:1499.5×1792数控火焰切割,套料时1499.5尺寸沿钢板轧制方向,数量4件

(其中成型方向单边留有250mm成型余量,另一侧单边留有5mm后续加工余量)。

4.2.2样板:使用2件试验件样板检测(单边漏光间隙3mm)

4.2.3成型:沿1605尺寸方向冷压成型,成型后使用样板检测型线(单边漏光间隙3mm),合格后半自动火焰切割去除余量,并刨削加工坡口尺寸,注意成型前识别长宽方向。

4.2.4检测:合格后组对装配点焊并用2件样板检测型线,外形轮廓误差3mm内

4.3180°撑筋试制

4.3.1180°撑筋撑筋下料,工程要求2件,实际制造2件

件1、件2下料(材质:Q235-B/δ50),尺寸按照长×宽:1499.5×1792数控火焰切割,套料时1499.5尺寸沿钢板轧制方向,数量4件

(其中成型方向单边留有250mm成型余量,另一侧单边留有5mm后续加工余量)

4.3.2样板:使用2件试验件样板检测(单边漏光间隙3mm)

4.3.3成型:沿1605尺寸方向冷压成型,成型后使用样板检测型线(单边漏光间隙3mm),合格后半自动火焰切割去除余量,并刨削加工坡口尺寸,注意成型前识别长宽方向。

4.3.4检测:合格后组对装配点焊并用2件样板检测型线,外形轮廓误差在3mm内

4.4撑筋焊后内部的成型质量、清洁度控制

4.4.1组焊前内部喷丸、涂耐高温漆

4.4.2全部采用氩弧焊打底,同时打底后采用内窥镜检查成型情况,有缺陷及时处理

4.5撑筋零件制造精度控制(端部余量及留取去除方式)

撑筋组件长度方向小R端采用机械加工型线(单边留5mm余量),大R端留余量在装焊时候配割。

5结论

5.1本项制造方案按照模拟实际产品的尺寸进行,制定了完善的试验计划和试验方案。按照标准要求,试验从方案设计、装配优化、过程控制等方面进行检验,最后各项数据均达标准规定。

5.2本项制造方案宣告成功,通过该工艺试验,摸索出了厚板、小R成型零件的规律,掌握了实际焊接过程中变形的趋势和控制要点,使产品的焊接满足了设计图纸要求,且试验件作为了合格的产品交付下工序使用,并使产品顺利交货,为后期类似装焊件的生产提供了较高的理论和实际参考价值。

5.3摸索总结出了有针对性和创新性的焊接变形控制方案,提高了厚板、小R成型零件的焊接质量,有效推动了新机组的生产。

参考文献

[1]某重型燃机燃烧室热态流场数值模拟[J].王嘉奇,冯兆兴,王国峰,刘洋,史俊瑞.沈阳工程学院学报(自然科学版).2018(04)

[2]燃气轮机用GH4698合金大尺寸涡轮盘模锻工艺研究[A].张北江,赵光普,胥国华,秦鹤勇,陈华,熊运森.动力与能源用高温结构材料——第十一届中国高温合金年会论文集[C].2017

[3]300MW机组整套启动时间的技术控制[J].黄家玉.河南电力.2012(03)

论文作者:宋云,周艳兵

论文发表刊物:《基层建设》2019年第25期

论文发表时间:2019/12/17

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