节能节水技术在LNG工程中的应用论文_石雅琳

节能节水技术在LNG工程中的应用论文_石雅琳

中国石化青岛液化天然气有限责任公司 山东省青岛市 266000

摘要:工业化进程不断加快,这为经济效益增加做出积极贡献外,产生了严重的环境问题,这与环境保护战略背道而驰,导致节能环保工作阻力重重。基于此,探究LNG工程节能节水环保应用策略,以此提高天然气利用率,真正满足低碳排放需要。本文首先说明了天然气的利用现状,然后详细阐述了节能节水技术在LNG工程中的应用。

关键词:节能;节水;LNG工程;LNG装置;杂质分离

一、天然气的利用现状

天然气无味、无色,主要组成成分即甲烷,它属于可燃气体,广泛存在于媒

层、油气田层。天然气利用的过程中,无毒害物质,因此,该气体安全性较高,应用领域较广。我国天然气储量相对丰富,它既能满足生产、生活需要,又能为交通运输工具提供燃料。

随着科学技术的不断升级,天然气开采利用率相应提高,天然气能源配置结构相应优化,这对环境保护工作有序推进,节能环保战略具体落实有重要意义。2013 年天然气消费量超过 1650 亿立方米,2014 年天然气消费量约1950 亿立方米,从中能够看出,近年来天然气需求量逐渐增多,意味着节能环保要求相应提高,因此,应尽可能彰显天然气应用优势,以此迎合社会发展趋势,以便更好的满足能源使用需要,为相关行业发展提供充足、清洁能源支持。

二、节能节水技术在LNG工程中的应用

(一)LNG 杂质分离节能技术

(二)众所周知,天然气的主要成分是甲烷,但在天然气刚被开采出来后,里面还

含有较多的杂质,例如硫化物、水分、二氧化碳、重质气态烃和汞等,其中的硫化物、重烃以及汞等均为有害位置。因此在天然气液化之前,必须对天然气进行分离提纯处理,以免再后期存储、运输和使用过程中,出现安全事故。

1、分离工艺

对其中的水分进行分离时,常采用吸附法。对酸性气体进行分离时,常采用醇胺法和分子筛吸附法。酸性气体一般指H2S、CO2、COS 和 RSH 等气相杂质。对酸性气体杂质的分离过程常称为脱硫。

重质气态烃,俗称重烃,主要是指 以上的烃类物质,其沸点较高,所以在冷凝天然气循环过程中,必须先对其进行分离,否则因为冷凝沉降导致设备堵塞。因此在对重烃进行分离时,常用深冷分离法。

2、分离过程节能流程比较

不同的分离法对操作流程以及能源的使用情况有所不同。例如在对轻烃进行分离时,相比于常规蒸馏工艺,侧线提馏、热耦蒸馏、双效蒸馏、集成蒸馏等新的蒸馏工艺可实现对操作流程的简化以及能耗的降低。

(三)LNG装置节能

LNG装置工艺技术路线主要由原料气调压、脱酸性气体、脱水脱汞、液化、产品储运及装车和火炬系统六大系统组成。主工艺流程为原料气进入装置过滤调压,经胺吸收塔脱除原料气中的酸性气体后进入4A分子筛脱水,再进入脱汞塔除汞后,在液化单元采用混合冷剂制冷工艺将天然气冷凝为LNG,成品LNG流入辅助装置区储存并装车外运,公用工程由燃料气、空气及氮气站、供配电、给排水、防腐与隔热等系统组成。

1.增加火炬系统氮气吹扫气

2.装置天然气设计日处理量为100×104Nm3/d,气源为管道天然气。原设计在

火炬系统总管上游设固定吹扫系统,采用天然气作为吹扫气,设计需气量为3240Nm3/d,分散设置5个吹扫点,其中冷火炬系统设置2个吹扫点,热火炬系统设置3个吹扫点,工作温度为-162℃~35℃,保持火炬系统微正压,排放介质为冷剂和天然气,排放形式为间歇性排放。

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为了降低装置中的天然气消耗量,对原装置火炬系统吹扫气进行工艺优化,在5个吹扫点处均增加一条来自制氮系统的氮气管线,制氮系统出口压力调至0.6MPa,分别接入原火炬系统5个吹扫点,总计氮气流量3360Nm3/d,与原设计相比裕量为120Nm3/d,同时用8字盲板封堵原天然气进火炬吹扫系统管口,吹扫气由天然气改为氮气,天然气仍作为吹扫气备用,更好地保证了火炬系统的安全稳定运行。

增加火炬系统氮气吹扫气,减少天然气消耗量3240Nm3/d,按全年365天计,年减少天然气消耗量1182600Nm3,年增加氮气用量1226400Nm3。天然气价格按2.38元/Nm3计,氮气价格按0.448元/Nm3计,年减少生产成本226.52万元。

3.BOG回收利用

4.LNG储罐是辅助装置区中的产品储存设备,储罐有效容积为2×104m3,设计

压力118kPaA,采用常压储存,工作压力112kPaA。在正常生产中,储罐闪蒸气用作燃料气或进行再液化,由于原料气组分发生变化,BOG闪蒸气量增加2010Nm3/d,导致BOG压缩机能耗增加。

为从根本上解决洁净天然气资源浪费问题,提出BOG回收工艺技术优化方案:通过HYSYS模拟计算,将储罐工作压力由112kPaA提高至115kPaA,经过该工艺运行参数调整后,BOG闪蒸气量已减少2000Nm3/d,同时降低了BOG压缩机和冷箱负荷。

经过BOG回收工艺优化后,辅助装置区LNG产品储存系统正常稳定运行,彻底解决了正常生产中因原料气组分变化导致BOG闪蒸气量增加的问题。

3.更换冷剂压缩机密封气介质

冷剂压缩机是液化单元为混合冷剂提高压力的主要核心设备,设备运行的平稳性对装置生产是否稳定起决定性作用。密封气作为冷剂压缩机运行的辅助系统,原设计采用氮气作为密封介质,设计压力1MPaG,在压缩机启动之前,需将液氮系统中液氮泵增压至1.4MPaG,并达到环境温度,耗时约1.5h,密封气才能达到正常启动条件。装置投产后,若液氮泵异常,则密封气工作压力达不到1MPaG,冷剂压缩机不能正常启动或联锁停机。

为了安全、高效地解决此问题,将密封气介质由氮气改为天然气,气源取自BOG压缩机出口天然气,在BOG压缩机出口增加一条DN25,长为25m的管道至密封气管道并配置控制阀,可在1分钟内使密封气达到工作压力,保证了冷剂压缩机密封气系统的稳定运行。

更换冷剂压缩机密封气介质,按设计年操作天数330天计,液氮泵功率为3kW,更换冷剂压缩机密封气后,年节约用电量23760kW•h。电价按0.52元/kW•h计,年节约电费1.236万元。

(一)LNG 生产节水技术运用

1、空冷换热节水技术

在大多数工业冷去技术中,水冷是最为常见和简便的方式。要实现节水的目

的,可采用空冷技术代替水冷,从理论上讲可实现对水的零消耗。但空冷技术受到地域和温度等多方面条件的影响,因此就必须采取相关的控制措施确保系统的稳定性。

2、节水技术能耗比较

天然气液化过程中,采用空冷技术,可实现对水资源的节约。尤其是在水资源匮乏的地区,这一技术优势将体现得更为明显。空冷对水资源的耗费几乎为零,对电能的消耗也大大降低。其节能节水效果十分理想。

结语

综上,节能型社会建设的过程中,应有序推进节能环保工作,提高天然气工程节能节水效果,进而能够营造良好的城市环境,加快城市化进程,同时,还能提高国民生活质量,带动相关行业发展。天然气在工业领域、化工行业有良好的应用前景,我国提高天然气研发技术,以此解决环境问题,优化生态系统,这对社会持续发展有积极影响,此外,有利于调整能源结构,推动环保工作有序进行,最终能够加快和谐社会建设步伐,取得天然气应用的良好效果。

参考文献:

[1]黄蓉.我国天然气利用与节能环保应用策略的探索[J].中国石油和化工标准与质量,2018(02)

[2]夏鸿雁,顾燕新.LNG 冷能在液体空分设备上的应用研究[J].深冷技术,2014(01)

[3]顾阿伦,滕飞.“十一五”期间中国主要工业部门节能的节水效果分析[J].资源科学,2014(09)

论文作者:石雅琳

论文发表刊物:《基层建设》2019年第9期

论文发表时间:2019/7/3

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