重庆钢铁股份有限公司 重庆市长寿区 401258
摘要:在概述钢铁行业物料转运站粉尘控制技术现状的基础上,针对转运站粉尘控制问题,通过对转运站的技术改造,总结出物料落料控制技术,解决转运站粉尘控制问题。
关键词:转运站;粉尘控制技术;改造
钢铁行业物料转运过程中的粉尘控制,一直是环保关注的重大问题,特别是焦化厂焦炭、焦丁及焦末皮带输送转运站及物运系统矿粉转运站,虽然各转运站均配备了除尘系统的抽尘点,但各转运站均存在高落差,粉尘外溢严重,岗位粉尘达不到国家标准,成为钢铁行业环保难点。纵观目前的粉尘抑制技术,有的采取加大落料点的抽尘风量,有的是对转运站皮带通廊进行全密闭等技术,防止粉尘外溢,其存在管道磨损、设备损耗、运行费用高等缺点。通过多年的实践及对转运站的技术改造,总结出物料落料控制技术,解决转运站粉尘控制问题,具体探讨如下:
一、转运站普遍存在的问题
1、散料输送中存在的问题
目前,大多数转运站存在着物料的撒漏和扬尘,造成维护人员增多,维护费用高,物料损失大,操作人员在清理落料的过程中,存在不安全的隐患。
2、常规落料槽的问题
物料的阻塞,塞住导料槽, 影响流动;物料的撞击,损坏皮带和导料槽, 导致物料溢出和灰尘;落料偏离中心点,导致皮带跑偏和皮带损坏;物料流中吸入空气,导致物料落在皮带上时扬起灰尘。
3、常见问题原因分析
一般转运站的物料转运系统采取的转运方式中,存在着物料反弹到密闭罩上,形成物料堆积,直接的冲刷对密闭罩造成磨损,有的转运站落差达到5米以上,物料高落差自由下落造成对皮带的严重冲击,磨损大,物料冲击产生瞬时高浓度粉尘,导致除尘设施系统风量下不能完全捕集粉尘。
二、采用新型物料转运技术
1、对物料的分析
针对物料的转运,对来料速率、落料高度、散料出料速率等采取计算机辅助分析,对密闭罩进行改造,加装散料导流槽,减少对罩壁的冲击及产生的粉尘。
2、改造后达到的要求
可降低灰尘逃逸,同时减少或消除对主动收集方法的依赖;物料流率增加,它可拆除被当做生产瓶颈的转运槽;物料堆积和阻塞减少,它可减少或防止转运槽堵塞;装载冲击力减小,它可通过减少损坏和磨损延长皮带寿命;物料降级减小,减少磨损,提高整块率;负荷位置可被控制,它可预防跑偏、溢出和皮带边缘损坏。
3、改造达到的效果
常规落料产生粉尘(改造前) 粉尘抑制落料斗卸料(改造后)
对某钢铁公司C4转运站、J6转运站实施物料落料技术改造,粉尘控制明显改善,经由资质的环保监测站检测,其改造前后的数据结果如下:
表1 C4转运站C506皮带岗位粉尘监测结果一览表(扣除本底值)
表2 J6转运站岗位粉尘监测结果一览表(改造前)
根据以上数据,C4转运站由于主要运输的焦丁、焦末,颗粒细,产生的粉尘量大,改造后不能达到转运站岗位粉尘国家标准,但粉尘减少20倍左右,效果明显,J6转运站主要转运焦炭,改造后能达到岗位粉尘国家标准。
综上所述,针对转运站不同物料的分析,采取物料落料系统的改造,可大幅度减少粉尘的产生量,再通过除尘系统的抽尘,最终达到岗位粉尘的控制。
参考文献:
[1]熊振湖,大气污染防治技术及工程应用.机械工业出版社
[2]环境空气质量标准,GB3095-2012
[3]空气和废气监测分析方法(第四版),中国环境科学出版社
论文作者:宫瑶
论文发表刊物:《基层建设》2019年第22期
论文发表时间:2019/11/11
标签:转运站论文; 粉尘论文; 物料论文; 皮带论文; 技术论文; 磨损论文; 岗位论文; 《基层建设》2019年第22期论文;