摘要:550m2 烧结机是烧结工艺的主机设备,它由驱动装置、给料装置、台车、风箱及风箱端部密封、尾部装置、骨架及轨道装置、机下灰斗、主排气管道、风箱支管、冷风阀、双层卸灰阀、卸矿斗等组成。台车是烧结机的重要部件,台车由车体、栏板、隔热件、篦条、卡轮、车轮和车轴以及空气密封装置等组成。烧结机台车车轮,投产使用已经两年,现周期性维护中,发现大部分的车轮组件出现断裂现象,影响到台车车轮的修复,及车轮的使用寿命。因此进行对车轮组件进行原因分析非常有必要,本文进行对设备故障进行诊断分析,及采取相关的措施处理。
关键词:烧结机;台车车轮;断裂
1 前言
烧结机台车车轮组件由车轮、轴承、卡轮、自润滑衬套组成的。烧结机的工作过程:经过配料并混匀、制粒的混合料由圆辊给料机经十一辊布料器均匀地铺在台车上,通过驱动装置使头部星轮旋转而推动台车向机尾方向移动。当台车运行至点火器下部时,台车上的混合料中的焦粉被点燃,在抽风条件下,混合料从表层垂直向下烧结。当台车运行至机尾时,烧结过程即告完成。尾部星轮的旋转使台车上的烧结矿饼卸下,然后空台车从下部轨道返回至头部,重新开始铺料——点火——烧结——卸矿这一作业循环,从而连续不断地生产出烧结矿。现周期性维护中,发现自润滑衬套的材料破碎、脱落成粉末状(图1);车轮油封损坏;自润滑衬套与车轮轴、卡轮相对运动摩擦,车轮轴磨损严重(图2);自润滑衬套受挤压后延伸变形严重(图3);车轮的本体台阶损坏(图4)等问题。因此对本次的设备问题进行课题的研究,采取有效的措施,确保设备的稳定运行。
图1 润滑衬套的材料破碎 图2 车轮轴磨损严重
图3 自润滑衬套变形 图4 本体台阶损坏
2 原因分析
2.1 配合公差尺寸问题分析
通过原设计的图纸进行分析,自润滑衬套与车轮轴、卡轮均为过度配合,衬套的尺寸为160+0.04mm,而车轮轴为160+0.015-0.04。在整个使用过程中自润滑衬套与车轮轴、卡轮相对运动摩擦,使车轮轴磨损严重。
2.2 衬套的材质分析
卡轮衬套材料有压溃变宽,卡住一体化车轮内圈滚道的问题,造成一体化车轮卡阻、本体开裂的主要。针对本问题,对现场的卡轮、衬套进行材料化学分析:
图表7 化学成份分析
通过卡轮、衬套的4各样品进行化学分析,并且与45#钢的标准对比。反馈出卡轮、衬套的采取同样的材质,因此存在着相同硬度,并且衬套的厚度比较单薄,在台车进行星轮时会发生挤压相对变形。
2.3 自润滑的材料
台车的车轮衬套自润滑材料为石墨,易碎、易脱落,润滑性能差,易磨损并且石墨不适应高温环境,使用后成粉末状,容易挤坏车轮油封,影响车轮的使用寿命。
3 改善的措施
根据以上的分析,采取以下措施以满足设备的正常使用。
1、自润滑衬套的基材(钢套)选用45#钢,并进行调质处理,有效增加钢套的强度,避免受挤压延伸变形后加剧磨损。
2、自润滑块选用二硫化钼复合材料,复合材料的主要成份含量:PTF1-M18≥23%,400目铜粉≥13%,高纯石墨≥17%,二硫化钼≥32%,碳粉≥15%。复合材料的特性:摩擦系数(0.04-0.1)很低、耐温250 ºC,受挤压不会碎,润滑性能优越,机械强度和耐磨性高,使用寿命长。
3、镶嵌自润滑块的衬套在钻孔时,孔交错布置。孔不钻通,在孔的底部钻3mm的透气孔,便于润滑块安装。
图8 自润滑块的衬套
4、自润滑块镶嵌入衬套后,加工外圆。润滑块高出钢套0.3mm,避免钢套外圆与卡轮直接接触摩擦,保持足够的润滑性。
图9 自润滑块
5、车轮轴不是易损件,不易更换,自润滑衬套与卡轮为易损件。为此,自润滑衬套外圆与卡轮内孔保持间隙配合(配合间隙0.25mm),与车轮轴间的配合改为过盈配合(过盈量0.05mm),避免自润滑衬套与车轮轴产生摩擦,保护轴不被磨损。
6、自润滑衬套与车轮轴装配时采取加热装配。当自润滑衬套温度升至180°C时,自润滑衬套内孔增大0.2mm。
4 结论
为解决本次湛江钢铁烧结机车轮组件断裂问题,本文主要对组件的配合公差、材质化学成分、材料选择,进行原因分析。针对分析的问题要因制定有效的解决方案,确保设备的正常运行,对于后续的新建同类型的设备具体有参考价值。
参考文献
[1]《机械设计手册》.编辑委员会.机械设计手册 第5版.第1卷[M].机械工业出版社.
[2]《金相检验基本知识》.高文民.中国铁道出版社,1989.
[3]东北工学院《机械零件设计手册》编写组.机械零件设计手册[M].冶金工业出版社出版.1984年.
[4]烧结机图纸..2015.
论文作者:尤兆柳
论文发表刊物:《电力设备》2019年第5期
论文发表时间:2019/7/24
标签:衬套论文; 车轮论文; 台车论文; 自润滑论文; 磨损论文; 烧结机论文; 组件论文; 《电力设备》2019年第5期论文;