混凝土外观质量改善研究论文_姜柏祥,徐华

中交一公局第二工程有限公司 苏州 214231

摘要:为了改善混凝土外观,合理优选原材料组合,创內实外美混凝土,对混凝土表面的大气泡、针眼气孔、水纹、花斑,分析产生原因;通过对原配合比进行室内试验,对硬化前后混凝土外观进行直观判断,通过对江苏省内混凝土外观做的比较好的“海启高速公路-启东1标”进行学习;确定优化改进方案,进行室内试验;确定最优配合比参数,合理的外加剂成分组合及掺量,振捣工艺及脱模剂对混凝土外观的提升与病害;最终成型的外观试件进行观察。

关键词:混凝土;外观;脱模剂;外加剂;振捣;原材料;气泡

1引言

江苏省宜兴至长兴高速公路的建设理念为“百年、品质、平安、美丽”,争创平安工地、绿色示范工地、品质示范工地;打造绿色、环保、安全的旅游景观路。全线长25km,YC-YX1标施工15km,涉及跨线桥7座,对梁板外观要求高。现场站建设完成,已全面进入施工阶段,桩基灌注270余根,小型结构物已遍地开花,预制场已进入生产阶段,并进行了节段梁试验。经脱模观察混凝土外观,发现混凝土存在花斑、水纹、油污、局部针眼气孔、色泽不均匀等外观质量通病,外观情况不尽人意。通过参观江苏省内其他工程项目梁板外观,学习其使用的振捣工艺组合,脱模剂品种、品牌及其效果,提出混凝土外观质量改善研究。立足现有原材料优化混凝土配合比、合理外加剂成分组合及掺量,研究振捣后硬化前后混凝土外观质量,经过大量室内试验全面提升混凝土外观质量。

2正文

针对我标段混凝土外观质量问题,为提升混凝土外观质量,由江苏省交建局提出本次外观质量提升研究,苏交科进行技术指导,中交一公局二公司YC-YX1标工地试验室进行实施。合理优化原材料组合,调整施工工艺,提升混凝土品质。

图2.1-节段梁外观

色泽不均匀,有花斑,局部有油污,针孔气眼。

具体实施步骤:1.原材料的全面检测(水泥、砂、碎石、水、外加剂),确定选用的原材料组合;2.使用原C50配合比进行室内试验,制作硬化前后外观试件,观察记录;3.提出优化总体方向,配合比的优化、振捣工艺优化、脱模剂优化;4.使用新优化后C50配合比进行室内试验,制作硬化前后外观试件,观察记录;5.技术总结。

2.1 原材料准备情况

2.1.1 水泥(海螺P·II52.5)

C50混凝土选用安徽宁国海螺水泥厂生产的P·II 52.5水泥,该水泥各项物理性能指标能够满足GB 175-2007要求,确定选用该水泥进行试验,各项技术指标合格。

2.1.2 砂

根据料源不同共两种,第一种:江西赣江砂,第二种:江西潘阳湖砂,根据检测结果选用潘阳湖砂进行下一步试验,各项技术指标合格。

2.1.3 碎石

碎石两种,第一种:江西九江湖口县张青矿,第二种:四川宜宾矿,根据检测结果选用重庆矿进行下一步试验。

2.1.4 外加剂(外加剂选择2个厂家-百瑞吉、弗克),经检测确定选用这2家外加剂厂家生产的外加剂进行室内试验。

2.1.5 水

宜兴地下水检。

2.2 C50(预制梁板)原配合比

C50混凝土砂率37%,W/C=0.30,外加剂掺量1.4%(表1)。

使用(表1)配合比换算15L进行室内试验,机械搅拌120s,出机测试坍落度、倒置坍落度筒排空试验,成型硬化前后试件,振动台振动60s(三种状态:第一无脱模剂,第二水性脱模剂,第三油性脱模剂),进行外观观察记录。

2.2.1 硬化前外观比对

C50弗克外加剂、无脱模剂:外观无气泡,色泽均匀一致,无水纹花斑;

C50弗克外加剂、油性脱模剂:下部有大量气泡,色泽均匀,有轻微水纹;

C50弗克外加剂、水性脱模剂:有个别气泡存在,无气孔,有轻微水纹;

C50百瑞吉外加剂、无脱模剂:外观无气泡,色泽均匀统一,有轻微水纹;

C50百瑞吉外加剂、油性脱模剂:整体有大量气泡,色泽不均匀,水纹明显;

C50百瑞吉外加剂、水性脱模剂:有个别气泡存在,无气孔,有水纹。

2.2.2 硬化后外观试件

C50百瑞吉/弗克外加剂成型外观试件:表面均有大量气泡未能有效排除,色泽基本均匀一致。

2.3 通过以上室内试验调整配合比参数,优化外加剂成分组合,脱模剂选用,振捣工艺。

2.3.1优化调整配合比

C50混凝土砂率43%,W/C=0.33,百瑞吉外加剂掺量1.5%(表2.10)。

C50混凝土砂率43%,W/C=0.33,弗克外加剂掺量1.1%(表2.11)。

2.4 使用优化后配合比及外加剂进行室内试验,机械搅拌120s,出机测试坍落度、倒置坍落度筒排空试验,成型硬化前后试件,振动台振动60s,选用水性脱模剂,进行外观观察记录。

2.4.1 优化后硬化前外观试件比对

C50百瑞吉外加剂、水性脱模剂:基本无气派,色泽均匀一致;

C50弗克外加剂、水性脱模剂:基本无气派,色泽均匀一致。

2.4.2 优化后硬化后外观试件比对

C50弗克外加剂成型塑料水桶外观试件:基本无气泡,色泽一致;

C50百瑞吉外加剂成型塑料水桶外观试件:光洁、无气泡,无花斑、水纹,色泽一致。

2.5 技术总结

经过大量室内试验,确定室内最优配合比,最优砂石材料组合。模拟振捣工艺,确定脱模剂选用等。技术总结如下:

2.5.1借鉴江苏省内预制梁板外观效果做的最好的-海启高速公路“启东1标”配合比数据,针对我项目材料进行调整,最终确定C50预制梁板配合比:砂率43%,水灰比0.33,水泥用量460kg,碎石掺配比例(小:大=20%:80%),容重2450kg/m³。

2.5.2确定配合比后,调整外加剂成分,确定减水率不变的情况下,微调引气剂、保坍剂的用量,最终2家外加剂厂家的减水剂用量有所不同。

2.5.3模拟振捣工艺,选用油性、水性脱模剂对未硬化混凝土进行外观观察,辨识混凝土气泡排除情况,是否产生水纹、花斑等病害。经过对比,确定油性脱模剂比水性脱模剂外观差,主要表现在气泡排除情况差,容易产生水纹、花斑等。水性脱模剂对气泡排除的影响较小,基本可控。

2.5.4硬化后混凝土外观采用全新塑料水桶试模,分2层装入,每层10cm左右,第一层振捣15s,第二层振捣45s。经过12h以上的硬化时间,脱模观察外观情况。

2.5.5确定外观效果能够达到品质混凝土要求的情况下,分别制取抗压强度试件2组。7d、28d各1组。经抗压试验,7d强度能达到设计强度的(弗克外加剂)121.8%、(百瑞吉外加剂)131.6%;28d强度能达到设计强度的(弗克外加剂)136.4%、(百瑞吉外加剂)146.2%。

结束语:

通过以上试验,确定水性脱模剂对混凝土外观具有良好的改善情况,合理的振捣工艺可以提升气泡排除情况,合理的外加剂成分组合可以和水泥有良好的适用性,对混凝土强度、外观进行有效的改善,能够达到品质混凝土的各项要求。随后我们将进入现场施工阶段,能否全面复现室内试验效果至关重要;我们将严格把控原材料质量、含水率,搅拌机计量系统。为后续开展的地面以上结构物外观质量控制提供有效参考。

论文作者:姜柏祥,徐华

论文发表刊物:《基层建设》2019年第10期

论文发表时间:2019/7/4

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