前言
晋煤中能二期 200 kt /a 合成氨装置于 2009 年开工建设,2011 年 12 月开始系统联动试车,2012 年 1月 4 日投料运行至今。该装置采用航天炉加压粉煤气化技术制气、一氧化碳耐硫变换、低温甲醇洗脱硫脱碳及液氮洗精制,氨合成系统。
1 变换系统
根据甲醇和合成氨生产工艺中对变换深度要求的不同,二期合成氨装置变换系统采用 QDB 系列催化剂高水汽比耐硫深度变换工艺,将含 CO 体积分数高达 64% ( 干基) 的粗煤气依次通过 4 台变换炉进行深度变换,通过调节催化剂装填量和合理分配变换炉上、下段气量来控制变换炉炉温,使变换气中 CO 体积分数≤0. 8% ( 干基) ,满足了 700 t /d 合成氨装置的工艺要求。流程中设有多台换热器和废热锅炉对热量进行回收利用。
2 存在问题
①粗煤气中夹带的大量粉尘,进入变换系统后,粉尘沉积于设备管道及变换炉中,变换岗位的系统阻力也逐月逐年地增加,2013 年最高时达 540 kPa,其中变换系统进口处一台气液分离器 S2001 阻力最高时 达 到 40 kPa。在一次停车检修期间,检 查S2001 丝网里面,发现丝网已经严重堵塞,其排液阀更是在运行中经常性出现堵塞需要维修工清理,否则在遇到粗煤气发生带水现象时,排液阀无法进行排水,易发生变换炉带水事故。
②气化装置灰水系统易结垢,调查原因其中之一是变换岗位分离器 S2002、S2003 分离的冷凝液中NH3 - N 含量高,电导率超过 5 000 mS /cm,将分离出来的冷凝液再送到变换汽提塔,将溶解在冷凝液中的 NH3 和 CO2 解吸出来后送往气化岗位除氧槽。
由于气化岗位除氧槽设置在渣水处理框架,离地面约 30 m 高,这条输水管线送往气化需要经过管廊几个拐角,有近 400 m 远,输送管线长,阻力大,变换汽提塔压力需要控制在 0. 6 MPa 才能将冷凝液送往气化装置除氧槽。由于汽提塔压力控制高,溶解在冷凝液中的 NH3 和 CO2 在汽提塔中不易解吸出来,或是解吸不完全,造成冷凝液碱度偏高,送往气化除氧槽后引起了气化装置灰水系统结垢速率加快,影响了气化装置稳定运行。
3 整改措施
①为了稳定生产,保证变换系统安全运行,针对出现的问题,调整了对工艺和设备的不断优化和改进,在 2013 年 11 月检修期间采取了对阻力大的几台设备包括脱毒槽 R2005、1#喷水净化器 S2005、2#喷水净化器 S2006、3#变换炉 R2003 进行技改: 将 1#变换炉前脱毒槽 R2005 内吸附剂 QXB - 1 进行更换,由原先的 16 m3更换减少为 12 m3,阻力由 70kPa 降为20 kPa。更换喷水净化器S2005、S2006内瓷球,改装填 Φ25 不锈钢鲍尔环填料,阻力由 40kPa 降到 10 kPa 以下。
由于喷水净化器内瓷球粉化,粉末带进 3#变换炉 R2003阻力上升到 120 kPa。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为此,在停车期间扒出 3#变换炉催化剂,过筛除尘重装,清理积灰,对催化剂支撑由原来的支撑梁改用格栅篦子板支撑,扩大集气盒孔眼由 6 mm 扩大到 8 mm 等,阻力由停车前的 150 kPa 降为 20 kPa; 针对变换系统进口的气液分离器 S2001 易积灰,丝网堵塞,阻力大的 问 题,则另外配置一股高压水 ( 管 道 DN 25mm,水温 240 ℃,流量 1. 0 m3 /h) 对 S2001 进行喷淋,这路水一方面起到了清洗粗煤气灰尘的作用,另一方面对粗煤气也起到增湿升温的作用,提高了入变换炉气体的汽气比,节约了变换外加蒸汽量,运行至今,效果良好,S2001 的阻力一直稳定在 10 kPa 左右。
进入 2015 年后,因为变换催化剂使用寿命进入后期,变换炉阻力有所增长,系统阻力一直稳定在320 kPa 左右。在原有设备基础上,2014 年 6 月变换系统新增1 台汽提塔和 1 台冷凝液增压泵( 在汽提塔底部) 。
将冷凝液中的 NH3 和 CO2 在低压( 100 kPa) 下解吸完全,冷凝液水质合格后,通过增压泵将冷凝液送往气化装置除氧槽。为了确保增压泵稳定运行,将汽提塔内温度控制在 100 ℃ 以下,管径由原来的 50mm 扩大至 80 mm,避免其产生汽蚀现象。
4 改造后效益
变换系统经改造后,降低了变换阻力,低温甲醇洗系统压力提高后,甲醇吸收能力提高,减少了低温甲醇洗系统冷量的损失,降低了低温甲醇洗岗位吨氨甲醇消耗,同时降低了低温甲醇洗系统各泵的动力消耗。
由于变换阻力的降低,液氮洗系统出口合成气压力由 2.6 MPa 提高至 2.8MPa,降低了合成汽轮机的蒸汽消耗,蒸汽消耗由原来 31 000 kg /h 降至29 000 kg /h,经济效益明显。按全年 320 d 有效生产时间、4.9 MPa 蒸汽成本按 150 元/t 计,全年可节约资金 230. 4 万元。2013 年技改开车满负荷生产后,变换系统阻力 < 240 kPa,达到了改造预期目的。
技改后运行至今,仅在 2015 年 7 月对脱毒槽吸附剂重新进行更换,变换催化剂使用寿命进入后期,变换炉阻力增长慢,系统阻力一直都稳定在 320 kPa 左右,为合成氨装置系统长周期稳定运行提供了保障。
参考文献
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论文作者:杨豹, 刘天亮
论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第5期
论文发表时间:2019/6/5
标签:合成氨论文; 阻力论文; 装置论文; 系统论文; 甲醇论文; 催化剂论文; 稳定论文; 《中国西部科技》2019年第5期论文;