软土地基条件下预应力混凝土管桩顶推纠偏的分析论文_钞红丽

(山西六建集团有限公司,山西太原030024)

摘要:在软土地基条件下,由于打桩流程、压机塌陷、基坑围护不到位、挖土顺序不正确等原因,很容易造成预应力混凝土管桩的倾斜。在综合考虑倾斜管桩的桩身质量及当地土质条件后,通过对预应力混凝土管桩采用顶推纠偏法进行处理,不仅大大降低了工程成本,而且加快了施工进度,具有良好的社会效益和经济效益。

关键词:软土地基;预应力混凝土管桩;推顶法;纠偏处理;桩基偏位

前言

某酒店公寓工程位于某国际商务城先导核心区,主楼部位采用PHC-600(130)A-C80-12,12,12,11,其单桩竖向承载力特征值为2500KN,裙房部位桩型采用PHC-600(130)B-C80-12,12,11,其单桩竖向承载力特征值为700KN。基坑开挖时由于挖土顺序不正确,导致基坑边坡失稳,使基坑围护桩产生了较大侧向位移,基坑土产生侧向偏移造成主楼大多数预应力管桩出现倾斜和偏移。现场检测发现,共有116根管桩发生偏移,管桩的最大偏移量超过1500mm,远远超过规范允许的范围。项目部对出现桩位偏移较大区域中的所有工程桩进行了低应变检测,低应变检测结果为:27根为II类桩,89根为III类桩。这些桩均在深度11~12m之间出现缺陷或异常问题,在第1和第2节桩身之间发生倾斜和偏移。

1处理方案分析、评估及选定

1.1方案分析

由于本工程工期比较短,需要采用既缩短施工工期又要最大程度上节约投资的补救方法,通过对静压桩补桩、混凝土灌注桩补桩、推顶法纠偏等3种形式在经济投入、工期、施工难易程度等方面进行综合比较,推顶法纠正偏位较其他2种方案无论是在可行性、经济投入、工期等方面都占有明显的优势,是切实可行的。为了充分验证该方案可行性,与会人员达成共识,在大范围施工前,首先挑选其中偏位比较严重的3根桩作为试装,对其进行纠偏处理,并检测其是否达到预期的效果。

1.2方案选定

管桩纠偏能否顺利实施的关键因素为:(1)管桩有较好的桩身质量和桩身强度,且管径不宜小于500mm。(2)管桩的缺陷部位仅在第1节桩身范围以内,且桩身未出现明显的断裂。(3)管桩的焊接质量有一定的保证。(4)施工场地能提供纠偏的反力结构。

本工程的管桩桩身质量较好,根据小应变检测结果,偏斜管桩的缺陷部位一般在11.50m左右,普遍位于第1节桩接头部位,且通过摄像头观测未发现明显的裂缝,具备进行纠偏的大部分条件。

根据方案对3根试桩进行纠偏处理,采用比原混凝土强度高一级的混凝土进行填芯,并作试件留置。对顶推过程做用时记录,对填芯过程进行实时监控,对砂石回填做到分层压实以提高密实度。一段时间后对处理过的桩进行静载试验,并将预先留置的试件送检测中心进行检测,检测数据表明,结果是符合设计要求的,因此选用顶推法是可行的,根据纠偏过程中的影像资料、时间记录以及承载力试验结果等数据,项目部制定了相应的施工工艺。以便于进行大面积的纠偏处理。

2管桩偏位处理施工工艺

2.1施工前的准备工作

管桩偏位主要是由于原有的基坑围护桩过短未进入粉土层,只到达淤泥土层,基坑产生了偏移,导致基础桩产生偏位,根据地址报告和现场开挖情况得知现场土质很差,土层含水率很高,土层稳定性差。因此在施工前提前对基坑进行降水处理,在对已开挖的地方设置井点降水以降低水位,管桩偏位主要是基坑开挖后由于基坑边坡失稳,使基坑围护桩产生了较大侧向位移,为了防止纠偏后桩基再次出现偏移,应先对基坑周围采用Φ600mm围护桩进行加固处理,桩长超过原有的围护桩,并增加了支撑。

2.2管桩内清孔检测

施工前先对桩身内侧进行清孔。桩身清孔采用高压水枪进行冲水取土,清孔深度力超过第1节桩长3~5m,为纠偏测量做好准备,桩外侧混凝土碎块采用钻机清孔,清孔不宜过大,应避免钻机队桩身质量的破坏。对管桩桩身质量进行小应变检测,并通过摄像头观测检查是否有明显的裂缝及偏斜管桩的缺陷部位。若缺陷部位位于第1节桩接头部位,就可以进行纠偏。

若管桩桩身质量存在明显多大裂缝,则进行补桩处理,然后测量倾斜度。测量倾斜度采用吊锤法,用侧绳将吊锤吊入桩孔检测3~5m范围内管桩的倾斜情况,并计算倾斜度。偏位根据桩的定位尺寸图,用经纬仪、钢尺测量X、Y方向的偏差,做好记录。

2.3纠偏反力结构安装加固

由于混凝土垫层将作为顶推千斤顶的支撑反力结构,千斤顶的支撑反力结构,千斤顶的支撑反力结构在管桩纠偏中起重要作用,但工程地质较差,直接在原土上浇混凝土垫层,垫层受力可能会滑移,因此项目部对混凝土垫层进行了加固处理,混凝土强度等级提高为C25,每隔1m增设深500mm、宽300mm的凹槽,增加抗滑力,同时也方便纠偏时定位。若离基坑或已施工结构近时,可利用边坡土加固及已建结构作为反力支撑结构。

2.4设置纠偏定位导向槽、桩测土压力卸载

先在垫层上弹线确定基坑纠正后的位置,在偏位桩与纠正位置间用开槽机在垫层上开1个导向槽,深度为穿过混凝土垫层。

在导向槽侧用钻机(或高压水枪)冲水取土,孔的深度根据偏位桩的深度确定,宽度宜为600mm,同时排浆清除桩身前侧的土体,用较小的水平推力使桩复位。对于浅部混凝土碎块采用人工钻机清孔,在施工过程中要控制清孔范围,防止出现清孔过大,施工机械对原有的桩身质量造成破坏。

2.5纠偏直线度检测

直线度检测是1顶推能否顺利进行的关键,若直线度不合格,则顶推会将桩损坏,因此通过检查上下桩身是否贯通(直线度)以确定能否进行顶推。若直线度检测达不到顶推要求,则需对桩进行加固。一般采用内插导向管法加以解决,由于导向管比桩孔略小,因此顶推时导向管为受力状态(图1)。

2.6顶推施工

(1)确定桩顶水平承载力

千斤顶就位前应对桩基进行桩顶水平承载力设计值的确定,当顶推力小于桩顶水平承载力时,则顶推对粧身无影响。根据《建筑桩基技术规范》相关规定,当缺少单桩水平静载试验资料时,可以按照式(1)估算预制粧单水平承载力特征值:

EI-粧身的抗弯刚度,对于港机混凝土桩,EI=0.85ECIO,其中EC为混凝土弹性模量,IO为粧身换算截面惯性矩,圆形截面为I0=WODO/2;

XOA-桩顶允许水平位移;

rx-桩顶水平位移系数。

因此根据计算,采用小于Rha的水平推力对管桩的桩身是安全的。

(2)顶推施工过程

采用千斤顶进行顶推,在顶推过程中千斤顶的作用力应均匀,在顶推过程中严格控制顶推速率,防止由于速度过使桩身断裂。在桩的另一侧用千斤顶顶推移位,通过若干个行程将管 桩推至复位,速率控制在每分钟10个行程,用高压注浆管贴紧桩身冲孔,深至持力层,借千斤顶初步推桩移位,要严格控制推挤桩桩顶移位的速率,以2~5cm/h为宜,完成总偏移量的1/2时停30~60min,保持用高压注浆管扩孔,第2次将桩顶推至复位。施工开始后、过程中、结束时对桩身做3次垂直度测量,在垂直度达到设计允许偏差(l/1000)后停止顶推,使得桩擁着预定的方向纠正,并避免对原有的桩产生破坏 作用。若另一方向仍有轴线误差,则在该方向重复上述顶推过程。

2.7骨料填充

管桩纠偏到位经检测达到要求后,进行临时固定并稳定,然后在桩侧的孔穴内,四周均匀地分层灌人5~25mm的碎石以及细砂,每层振捣密实,并检测垂直度。同时对处理完成的回填层现场抽检进行密实度试验,检测数据是否达到要求。

2.8桩内填芯

垂直度检测合格后,清洗桩管,然后通过吊机在管桩内下钢筋笼,在断裂位置增加加强钢筋,根据桩身实际完整性、垂直度,确定钢筋笼长度,并在钢筋笼底部焊接厚5mm薄钢板托 板,桩内浇筑高级配微膨胀混凝土,振捣密实。填芯前再次清洗桩管,然后通过吊机在管桩 内下钢筋笼,主筋为6Φ20mm,在断裂部位上下1.50m范围内另加6Φ20mm加强钢筋(图3)。

2.9粧偏位复测

在纠偏结束后,采用吊锤结合经纬仪对最终纠偏完成的桩进行偏位测量,并用全站仪检测轴 线是否达到规范允许的要求。

2.10成品保护

在经纠偏处理后的管桩周围设立围护保护,实时对基坑围护进行监测。

3结语

现场共有116根桩产生偏移,纠偏后114根桩在偏差及承载力方面达到了规范及设计的要求。纠偏成功率达到了98%,基坑未发现明显的偏移,土层未发生变化。通过静载荷、高应变及 低应变检测结果显示,纠偏加固后的管桩桩身承载力和结构强度均满足要求,可正常使用,2根不合格桩主要是由于直线度检测超过了要求,管桩的缺陷部位超过了第1节桩身范围,承 载力达不到要求,后经补桩处理达到要求。

参考文献:

[1]蔡玲玲.预应力高强混凝土管桩偏斜事故分析及处理[J].福建建筑. 2006(04).

[2]陈天丰.静压预应力混凝土管桩施工质量控制和常见问题的处理[J].福建建筑. 2006(02).

[3]金舜,匡红杰,周杰.我国预应力混凝土管桩的发展近况和方向[J]. 混凝土与水泥制品. 2004(01).

论文作者:钞红丽

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2016年3月第5期

论文发表时间:2017/1/4

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