摘要:开元电站的桥式起重机于1992年投入运行,按照当初的设计标准和设计水平,已经明显不满足现今安全规范和使用要求,特别是滑线系统、制动系统不可靠、电气部分缺陷、线路绝缘老化现象特别突出,严重威胁人员、设备安全。2015年对该部分进行了全方位改造,取得了较好的效果。本文对老式桥式起重机制定改造方案具有一定的参考意义。
关键词:桥式起重机;安全滑线;液压鼓式制动器;变频器
正文
一、改造的背景及存在的问题
1、设备的状况简介
开元水电站主厂房桥式起重机为双梁桥式起重机,跨度为13.5米,额定起重量为75T/20T,1992年投产,电源滑线采用70×70角钢和铸铁滑块构成,控制系统采用主令开关加接触器的控制方式,主/副钩电机采用绕线式异步电动机,调速方式采用凸轮控制器控制转子回路串入电阻的调速方式,制动系统为电磁铁带动连杆机构控制鼓式制动器的制动架进行松闸/制动操作。安全、保护装置设置了大/小车限位装置、主/副钩限位装置。
2、存在的问题
由于设备的老化、设计的缺陷和当时设计水平的限制,在使用过程中出现了很多的问题和安全隐患,主要的问题有以下几个方面:
(1)、滑线系统的缺陷:滑块在支架和其自身重量的两个力作用下获得与角钢接触力,在长期运行中,由于滑块的磨损以及支架本身的变形作用,其接触应力减小。因此大车在行走过程中角钢和滑块之间会产生大量火花,而且大车在行走过程中有时还发生断电的现象。起重机使用时角钢为带电裸露,也存在一定的安全隐患。
(2)、二次回路缺陷:主钩、副钩、大车、小车及转子调速回路的控制均采用接触器进行控制,电磁式接触器吸合的噪声、振动大,调速范围小,调速不平滑,电流冲击大。二次回路绝缘电阻较低,曾经在使用过程中多次出现主电源开关跳闸的情况。
(3)、制动系统缺陷:电磁式制动方式的电磁铁电源一般取自电机电源的进线,也就是说电机一启动瞬间,电磁铁线圈就获电动作,制动瓦就打开,起重的重物重量通过传动机构直接加在电动机输出轴上,因此电机的启动转矩很大,对电机冲击很大。另一方面,当电动机一断电瞬间,制动器线圈同时断电,使制动瓦立即闭合。特别是对主、副钩的电动机的下降操作来说,所吊重物由于惯性,转速会保持在断电之前的转速并有加速的趋势,此时靠制动瓦闭合强行使转速为零。因此这种方式的最大隐患就是:如果频繁操作,很快就使制动轮的温度升高,其与制动瓦的摩擦系数减小,制动瓦磨损加速,甚至可能发生起吊重物滑钩。我公司也曾经发生过在起吊发电机转子过程中滑钩的现象。另外电磁铁在吸合过程中振动大,在使用过程中曾经发生过其铁芯部件松动脱落的现象。
(4)、安全保护功能不齐:由于该起重机设计、生产在上世纪九十年代初期,受当时技术条件限制,对起重机的负荷控制的功能未进行设计,在起重机年度监督检验时,特种监督检验机构多次要求加装负荷控制器。
(5)、其他隐患:齿轮减速箱漏油较为严重,既影响整体美观,又有使操作人员滑倒的安全隐患;钢丝绳磨损较为严重;行车整体锈蚀严重。
二、改造的方案及实施
本次改造是对起重机进行大修与改造结合的方式进行,对机械部分主要以拆卸、检查、检测、维护为主,电气部分主要以更换、改造为主。改造的原则以适用、可靠为原则,具体如下:
1、滑线系统
拆卸原来的角钢滑线系统,采用安全滑线。该滑线特点是外部为绝缘结构,滑槽在滑线内部,滑块在滑线内部通过弹簧的预紧力与其接触,接触可靠,集线器与滑块通过导线相连,然后向行车供电。由于该滑线重量轻,改造也很方面,可直接在行车轨道地脚螺丝压板上间隔焊接悬臂支架,然后将滑线吊装在悬架上即可。
2、调速系统
采用施耐德电气专用行车变频器器调速,其中行车的主/副钩采用ATV71变频器,行车小车选用ATV312变频器,行车大车选用ATV61变频器。考虑到变频器工作的可靠性,变频器的选用比其匹配的电机的容量大一个等级,如主钩电机容量为为22kW,对应的变频器容量为30kW,变频器采用电流磁通开环控制方式。
(1)、调速系统构成。调速系统由变频器、联动控制台、接触器、制动电阻等构成。
(2)、调速系统的接线如图1:
图1
其中LI1设为正转(上升),LI2设为反转(下降),LI3、LI4、LI5为速度选择口,当LI1、LI3、LI4、LI5组合为1000时为正转第一档速,1100时为正转第二档速,1110时为正转第三档速,1111时为正转第四档速,反转同理,LI6为故障复位口,PA、PB为外接制动电阻,R1A、R1C为变频器内部故障输出,R2A、R2C为外加制动信号输出(控制液压制动器)。
1、电动机及二次系统
(1)、共5台电动机,其中主、副钩及小车各一台,大车两台。主/副钩电动机考虑到其工作条件和可靠性,将原来的绕线式异步电动机改为专用变频电动机。行车的大车、小车采用原来的绕线式电动机,电机转子回路短接。
(2)、驾驶室更换为全透明的驾驶室,增加起重机司机的视野。驾驶室安装联动控制台,其触点用于控制个接触器,接触器控制主/副钩、大/小车的变频器的正、翻转及调速等操作。安全电路用于控制主电源到各变频器,有启、停,紧急停止、主电源相序保护、各门锁的行程开关保护等功能。
(3)、新增加行车主/副钩负荷控制系统,每个负荷控制系统由轴承座式称重传感器、变送器及负荷控制器组成。轴承座式传感器安装在主/副钩卷筒的轴承座上,负荷控制器安装在驾驶室内,控制器上可以直观显示重物的实际重量,同时当所吊重物达到一定重量后控制器报警,同时控制其输出的一对串入行车的上升回路常闭接点断开,使上升回路接触器断电,起到负荷控制的作用。
(4)、集线器到驾驶室、驾驶室至变频器柜、变频器柜至电动机动力电缆、控制电缆及各限位装置全部更换,控制电缆采用KVV屏蔽电缆。
2、制动系统
采用变频器本身的再生制动和外加制动器。变频器在降速过程中由于机械惯性作用,将产生再生电流反馈到变频器直流侧,由变频器制动电阻消耗掉,变频器处于再生制动状态。
外加的主/副钩、大/小车制动器由电磁鼓式制动器改造为液压鼓式制动器,该制动器由电动机、活塞、叶轮、弹簧、制动架、制动瓦等部件构成。当电动机通电时,带动叶轮旋转,使活塞下腔压力增加,并克服上腔弹簧的弹力,使活塞向上运动,制动架带动制动瓦打开;当电机失电时,在上腔弹簧的回复力作用下,活塞向下运动,制动架带动制动瓦闭合抱紧制动轮。
制动器电机的电源取自变频器的进线端,通过变频器的控制逻辑输出接点,控制接触器来向制动电机供电和断电。整个制动过程为:
由于考虑到水电站检修时吊发电机转子的可靠性,在主钩电动机轴和一级减速箱之间增设一个制动机构,主钩采用双制动机构,增加了主钩停车后的制动可靠性。
3、机械部分
减速箱全部拆卸、解体,对齿轮、轴、吊钩全部进行着色探伤;更换减速箱轴承密封和端面密封;更换主/副钩钢丝绳;对起重机外部除锈并重新喷漆;起重机大梁上铺设防滑钢丝网,防止检修人员在行车上行走时滑倒。
三、调试及试重
调试前对机械部分、电气回路进行检查,确保机械连接可靠、紧固,电气回路接线牢固、正确,检查主电源电压、相序正确。
1、变频器调试
初始调试状态应是行车空载,各种型号的变频器调整方法、步骤基本相同,只是参数值和某些控制方式不同,基本的步骤如下:
(1)通电检查
检查供电电压是否在变频器允许范围内,然后在变频器的供电回路上串入调压器,调整输入电压,在过压和欠压状态下变频器的保护动作情况。
(2)上电调试语言修改
(3)恢复出厂值
(4)访问等级修改
(5)宏设置SIN:
主要设置变频器的用途,是运行机构还是起升机构。
(6)设置电机热保护电流、低速频率(第一段速)、高速频率、速度环比例增益SET等。
(7)设置电机参数DRC:如额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定速度、最高频率等,设置电机控制类型、滑差补偿等。
(8)设置I/O分配表:如故障复位、正、反转、速度分配对应的I/O点,设置对应第二、三、四段速对应的输出频率PSS。
(9)设置加、减速斜坡类型及加、减速时间RTV。
(10)设置制动逻辑单元BLC
包括制动分配bLC、运动类型bst、制动方向bIP、刹车释放电流正向Ibr、刹车释放时间brt、刹车释放时间blr、抱闸频率bEn、刹车机构抱紧时间bEt。制动逻辑如图2:
2、负荷限制调试
由于负荷控制器的输出点阈值在出厂时已经设定完毕,现场只负责调整控制器的零位。出厂设置为:95%额定负荷时报警;105%额定负荷时报警同时输出常闭接点延时断开;110%额定负荷时报警的同时立即输出常闭接点断开。零位调整时,将行车吊起一标准重量并离地约一米,然后调整
控制器的显示为标准重量的数值即可,对应的各输出点的调试在行车的试重时一并进行。
3、安全电路的调试
人工模拟电压相序改变、紧急停止按钮、门锁行程开关打开等情况,主电源回路应断开。开动行车,分别试验各行程开关动作的准确性。
4、试重
加载试验块,分别试验各重量情况下,负荷控制器显示的准确性,试验95%、105%、110%额定负荷下报警和输出接点动作情况;各负荷情况下变频器工作电流、行车有无溜钩、有无振动大的情况,并根据情况对变频器参数做适当调整;短接负荷控制器输出接点,作110%额定负荷的动负荷试验,检查变频器的工作电流及制动系统的工作情况;作125%额定负荷的静负荷试验,检查变频器的工作电流与制动系统的工作情况及大梁的挠度。
图2
四、总结
2015年起重机改造后运行可靠,其间经过了水轮发电机的大修,各项性能都经过了实际检验,特别是变频器的无级变速,可以使行车的速度调节非常平稳。其次,其速度调节范围很大,四级调速可以从滑差频率至50HZ任意设定,低速挡特别适合水电站检修中的设备装配,配合合理地操作,可使行车到位精准。其次整个行车系统冲击小、振动小、噪音小。最后行车制动系统非常可靠,由于变频器可以控制液压制动器在电机速度很低的时候投入,减少了制动片与制动轮的磨损,在大型吊装过程中制动轮的温升很小,大大的减小行车溜钩的风险。
参考文献:
[1]许明.变频器在行车上的具体应用[J].苏盐科技,2005,(04):13-15.
作者简介:曹建峰(1984-),男,汉族,陕西省西安市人,专科,助理工程师,研究方向:水电站机电设备的安装、检修、试验。
论文作者:曹建峰
论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期
论文发表时间:2019/7/29
标签:变频器论文; 负荷论文; 行车论文; 接触器论文; 制动器论文; 回路论文; 电机论文; 《基层建设》2019年第14期论文;