提高10KV线路电压合格率措施论文_王紫阳,田鹏,吴晓珍

提高10KV线路电压合格率措施论文_王紫阳,田鹏,吴晓珍

(国网河南南召供电公司 474650)

摘要:电压是电能主要质量指标之一。电压质量对电网稳定及电力设备安全运行、线路损失、工农业安全生产和人民生活用电都有直接影响。

关键词:变压器、电阻、措施。

一、具体问题描述

近年来,广大农村受“家电下乡”惠农政策激励和社会主义新农村建设的大力推进,农村用电量快速增长;同时受线路健康状况、用电性质、维护管理等因素的影响,综合导致“低电压”问题日益严重。10KV江城线2014年电压合格率为考核指标定位95%。境内只有一条10KV江城线供电,主干线总长度25.64千米,线路总长50.36千米;导线型号前端LGJ-120、其余主干线LGJ-70;配电变压器148台,总容量9165KV安。在“低电压”治理工作中,发现10KV电压监测点最高电压为10.41KV、最低电压为8.09KV,2013年10KV电压合格率为90.58%。

行业规定,电压监测按“分钟”为单位进行统计上报,全年以365天计算共有525600个分钟频次。由统计得出,该线路本年度仅有3月、4月、5月、10月和11月份中的22个监测日个别时段电压合格率超过95.00%,达到2013年局定指标要求;共有49015个频次处于不合格“分钟”段。

另外造成10KV江城线电压不合格因素的“配网运行缺陷”共达到62.57%的比例,远高于其他四个方面的因素,是问题的主要症结。只要能够成功解决“配网运行缺陷”这一主要因素,该线路电压合格率问题将会得到大幅提高。

二、问题分析

小组成员通过现状调查和计算分析后,共同商讨,得出结论:只要解决了影响10KV江城线电压合格率百分比最大因素,也就是将62.57%因素完成80%,就能将江城线电压合格率提升到95.29%。

我们对提出的问题进了可行性分析:小组具有多次攻克难关的经验积累实;领导给予充足的资金保障;我局对该线路2013年有22个监视时段电压合格率符合标准要求。

我们小组通过组织讨论,分别从机器,材料,方法,环境四个方面查找影响10KV江城线电压合格率低的原因,并进行分析找主要因素有:1))供电半径大;2)无功补偿配置不足。次要因素有:1)导线线径细;2)导线烧伤;3)绝缘子放电;4)高压用户随意增容;5) 树障引起高压放电。

三、解决问题方法

根据以上分析找到的10KV江城线电压合格率低的主要原因我们采取了一系列的措施。

实施一:确定安装位置

线路调压器项。6月1日,小组成员通过理论计算和实测分析,绘制出江城线典型日高峰时段平均电压与理论计算对比图,其双周期移动平均趋势线是从100#节点处开始压降明显增大,尔后两者压降趋于平行,因此限制100#节点压降,就能抑制后段线路压降。由此可以确定线路调压器应安装在100#杆T接点的前端99#杆。

2.无功补偿项。根据该线路无功负荷资料计算,宜将无功补偿装置安装在99#杆处进行集中补偿。

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实施二:确定调压器安装容量

1.线路调压器项

据前调查,江城线供电半径为25.64千米,全线共接入配变148台,总容量9165KV安,年供电量1262万千瓦时,2011年线路最大负荷为4520千瓦。其中,江城线低压用户主要集中在:

(1)江城线100#支线草场段。支线长度为15.47千米,配变容量为1170KV安,实际负荷为438千瓦。

(2)江城线140#支线街西段。支线长度为9.44千米,配变容量为4910KV安,实际负荷为1836千瓦。

(3)江城线229#支线朱庙段。支线长度为7.05千米,配变容量为3085KV安,实际负荷为1154千瓦。

三段总负荷为3428千瓦,按10%的负荷增长率和建站前3年计算,调压器容量应为4563KV安,因此,可选5000KV安的调压器。

2.无功补偿项

经统计,99#杆节点的配变容量约为6080KV安,补偿前功率因数以0.85计算,补偿后安装点的功率因数达到0.95以上,需要补偿的无功容量可由下式计算:

计算得知,99#杆需要补偿的无功容量为661千乏,考虑电容器电压折算容量,实际补偿选择补偿容量为800千乏,补偿方式为:动补300千乏+动补500千乏。

实施三 :设备选型

通过比价采购,参照生产厂家投放市场成型产品和运行效果,最终将调压器定为SVR-5000/10-7(0~+20%)SVR馈线自动调压器、无功补偿装置定为DWK-12-3/800动补300+动补500户外高压无功自动补偿装置。

实施四:设备安装

2012年6月10日,小组会同厂家工程技术人员到10KV江城线99#杆安装自动调压器和户外无功自动补偿装置,所有配套产品安装完成后一次试运成功。

1.理论验证。据资料显示,该产品理论上能保证100#杆节点电压动态稳定在10KV及以上。为此,小组成员进行了安装前后节点参数数据验证,安装调压器后能保障线路电压在标准电压范围,电压质量得到有效改善。

2.运行检查。小组成员查看SVR自动调压器监控软件,实时运行电压稳定在10KV以上。同时,小组查阅了10KV变电站《10KV江城线无功监测记录》,功率因数处在0.90~0.98范围,平均为0.95,符合行业规定的无功功率标准要求。

四、效果

经济效益:此线路使用SVR调压器,相对于新建变电站节省了大量资金。在线路负荷不变时,通过自动调压成套装置和自动无功补偿装置配合使用,达到最大限度地降损节能的目的;随着电压合格率的提高,年售电量递增10%,年净电费收入平均提高15万元。

技术效益:对偏远地区,负荷分散发展缓慢,远期规划不具备建设变电站或暂无线路改造计划,供电半径超过15千米造成的低电压线路,宜采用在线路上加装调压器的方式改善线路低电压;当线路得到分网改造或增加电源点后可用于其他线路调压,提高设备利用率。

社会效益:

安装SVR调压器,提高了电压合格率,减少了客户投诉,更好地履行了国家电网公司供电服务承诺。

五、结束语

小组通过这次活动和生产实践,在如何提高电压及无功管理水平上取得了很大收获:增强了攻关意识和质量意识;提高了分析问题和解决问题能力;丰富了攻关知识和创新知识;增强了自信心和团队凝聚力。

论文作者:王紫阳,田鹏,吴晓珍

论文发表刊物:《电力设备》2015年第11期供稿

论文发表时间:2016/4/27

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