(福建三安钢铁有限公司 福建泉州 362411)
摘要:拉矫机作为连铸机的核心设备,它的运行稳定程度、设备精度决定了连铸坯的质量也决定了连铸机生产量。变频器一拖一控制及Profibus_DP总线技术是提高拉矫系统运行稳定性的有效途径。
关键词:拉矫机;一拖一;Profibus_DP
一、项目背景
福建三安钢铁有限公司位于福建省泉州市安溪县,是一家国有控股,形成烧结、炼铁、炼钢、轧钢及水、电、风、气工序在内的冶金联合企业。三安炼钢厂共3座50T转炉、3座4机4流连铸机,3座转炉的日钢水量要求连铸机必须高负荷生产。
二、原控制系统概述
1.拉矫装置由两台电动机(型号:YZPJ160M-6/7.5KW)驱动;交流变频调速器采用西门子MICROMASTER440型变频器(订货号:6SE6440-2UD32-2DA1);变频控制系统采用一拖二,即一台变频器驱动两台电机。
2.原控制方式
2.1 变频器正/反转、速度给定、反馈信号通过硬线端子控制,变频器的状态字及其它运行参数不能采集,不利于远程监控。
2.2 原有连铸拉矫机采用二辊驱动(上辊/下辊),使用变频一拖二控制,当变频器或单台电机出现故障时,极易造成单流停机,影响生产造成经济损失,不能满足连铸高负荷生产要求。
三、改造实施
1.改造内容及材料
1.1 将变频器一拖二改为一拖一,即一台变频器驱动一台电机;
1.2 将端子控制改为Profibus_DP现场总线控制。
1.3 改造备件材料清单
拉矫机下辊I地址:PIW600~PIW610;
拉矫机上辊Q地址:PQW556~PQW566;
拉矫机下辊Q地址:PQW568~PQW578。
4.2 过程数据输入区在MM440变频器的传输格式
过程数据输入区PZD1-PZD6与MM440变频器的参数P2051[0]- P2051[5]是一一对应的关系。
4.3 从现场总线控制器CB到传动单元的过程数据输入区PZD1主控制字、PZD2主设定值是固定的。
5.拉矫机通讯程序编写
STEP7 V5.4有两个SFC块“DPRD_DAT”和“DPWR_DAT”,用于Profibus_DP主站和从站之间的的数据传输。拉矫机系统中,应用Profibus_DP通讯传输命令“DPRD_DAT”和” DPWR_DAT”把数据传输到MM440变频器的通讯区PZD数据区PIW内,同时把MM440变频器的PZD数据区PQW数值读到Profibus_DP传输的DB块中。拉矫机MM440变频器(拉矫机上辊变频器21站,拉矫机上辊变频器22站)的Profibus_DP控制命令的传输应用程序如下:
5.1 拉矫机上辊读通讯程序
CALL "DPRD_DAT" SFC14 //调用DP读命令
LADDR:=W#16#24C //起始地址
RET_VAL:="M440数据".ljs_dpread_error_num DB206.DBW60 //返回值
RECORD:=P#DB202.DBX0.0 BYTE 12 //目标数据地址
5.2 拉矫机上辊写通讯程序
CALL "DPWR_DAT" SFC15 //调用DP写命令
LADDR:=W#16#22C //起始地址
RECORD:=P#DB203.DBX0.0 BYTE 12 //目标数据地址
RET_VAL:="M440数据".ljs_dpwrite_error_num DB206.DBW62 //返回值
5.3 拉矫机下辊读通讯程序
CALL "DPRD_DAT" SFC14 //调用DP读命令
LADDR:=W#16#258 //起始地址
RET_VAL:="M440数据".ljx_dpread_error_num DB206.DBW64 //返回值
RECORD:=P#DB204.DBX0.0 BYTE 12 //目标数据地址
5.4 拉矫机下辊写通讯程序
CALL "DPWR_DAT" SFC15 //调用DP写命令
LADDR:=W#16#238 //起始地址
RECORD:=P#DB205.DBX0.0 BYTE 12 //目标数据地址
RET_VAL:="M440数据".ljx_dpwrite_error_num DB206.DBW66 //返回值
四、小结
福建三安钢铁炼钢厂1#2#连铸机拉矫系统利用Profibus总线技术和MM440变频器一拖一控制方式改造后,系统运行稳定、设备故障率低能够满足我厂连铸高负荷生产要求。
参考文献:
[1]MICROMASTER440使用大全,SIEMENS公司
[2]S7-300/400PLC应用教程,廖常初,机械工业出版社
论文作者:林均川
论文发表刊物:《电力设备》2017年第12期
论文发表时间:2017/8/29
标签:变频器论文; 数据论文; 地址论文; 一拖论文; 通讯论文; 机上论文; 命令论文; 《电力设备》2017年第12期论文;