某大型缸筒前挡装置工装论文_解雁刚,平傲宇,赵卫刚

解雁刚 平傲宇 赵卫刚

长治清华钢结构有限公司 山西长治 046100

摘要:某大型缸筒具有重量重,造价昂贵等特点.在运输的过程中,为了防止起产生轴向俯冲,设计了一种前挡装置,并通过试验加载的方式验证其可靠性。

关键词:前挡装置 加载试验 可靠性

1序言

某大型缸筒外径为1200mm,内径为1100mm,具有加工精度高,材质强度一般,造价昂贵等特点。在出厂运输的过程中由于受路况条件及车载起停情况的限制,极易产生产品俯冲的现象,可能会造成人员伤亡和重大财产损失。因此需设计一种装置,使得缸筒在受到惯性力的时候,能够起到防止其向前运动的作用。

2问题分析

经研究决定设计一种前挡装置来解决所面临的问题。为防止缸筒受到较大的反冲作用而损坏自身,前挡装置需由固定装置和滑动装置两部分组成,在运输过程中固定装置与底座直接相连,滑动装置则受预紧力的约束,在超过规定限值时,会产生轻微移动,以此来减缓冲击。所设计的工装应通过加载试验验证其可靠性,防止在运输过程中出现工装失效、缸筒滚落或其他重大事故。

3前挡装置设计

3.1额定载荷

按照最大坡度30°时,5倍反向加速度制停,计算得冲击载荷约为65KN。以此作为加载试验的载荷依据。

3.2设计方案

为了使前挡装置在受力情况下能够起到一定的缓冲作用,从而防止过大的反冲力损坏缸筒,前挡装置设计为由固定装置和滑动装置组成,在超过一定力的情况下,可产生小距离的相对运动,也能迅速达到制停的作用。具体设计方案如下:

(1)利用随动轴承实现固定装置与滑动装置的相对运动;

(2)利用吊链实现滑动装置的牵引作用;

(3)利用螺杆装置设定预压力,超过该值时,螺杆螺母紧固作用失效,即产生相对运动。

前挡装置设计图如图1所示,图中阴影部分为加载区域。

图1 前挡装置设计图

5加载试验方案

5.1试验目的

考核前挡装置的结构强度,从而验证该前挡装置能否满足缸筒产品的运输防护要求。

5.2试验设备

液压加载工装、压力表、10倍放大镜。

5.3试验方法

1)将前挡装置固定在平台上;

2)将液压加载工装与前挡装置装配固定好,将前挡装置的紧固链紧固到位;

3)调节液压加载工装,在前挡装置的加载面上缓慢加载,首先加载35KN,观察结构有无明显变形,而后加载至65KN,保持10min;

4)在加载过程中若出现焊缝开裂、结构变形较大,异常声响等情况时,应中断试验,卸载后排除问题,待问题解决后重新进行加载试验;

5)记录检测结果。

试验项目检查结果

试验时间(min)

撤除加载后结构焊缝处有无裂纹

5.4评定标准

试验完成后用放大镜检查各焊缝无裂纹,结构无永久性变形判断为合格。

5.5试验结果

按上述试验结果试验后,用放大镜检查各焊缝无裂纹,结构无永久性变形,该前挡装置安全可靠,可满足该大型缸筒的运输要求。

6总结

通过加载试验的方法,模拟了某大型缸筒在运输的过程中产生俯冲冲击力的情形,对所设计的前挡装置的可靠性进行了验证。经试验,该装置各焊缝处无裂纹,结构无永久性变形,完全满足了运输过程中极端条件下的支撑作用。该装置被应用到运输方案中,具有结构简单,重量轻便,制造成本低等特点,解决了运输过程中的难点问题,受到了客户的广泛好评。

参考文献:

【1】冯丰.机械制造工艺与工装.机械工业出版社.2015

【2】张利平.液压控制系统设计与使用.化学工业出版社.2013

【3】成大先.机械设计手册(第五版).化学工业出版社.2009

论文作者:解雁刚,平傲宇,赵卫刚

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第17期

论文发表时间:2019/3/19

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