摘要:随着我国工业化进程的不断加快以及社会经济的快速发展,社会对电力系统的安全、稳定运行也提出了更高的要求。其中,变压器的安全、稳定运行直接关系到电力系统的安全、稳定,因此,为变压器配置可靠的保护装置十分必要。但当前变电站变压器保护误动的事故时有发生,严重影响了变电站的安全、稳定运行。
关键词:变压器;差动保护;误动原因;措施
西部热电有限公司主变压器型号为SF7-20000/35,生产厂家:济南变压器厂,生产日期:1991年11月。2016年5月31号8点34分,网上有故障导致主变差动保护误动作,使主变及1#机跳开,扩大了故障范围。故障发生后对我公司电力安全、稳定、连续运行造成不良影响,现对差动保护误动的原因分析如下,并针对误动原因分析采取了相应防范措施。
1差动保护误动时故障现象及运行岗位处理过程
故障现象:
8:34主控室事故喇叭响,控制室照明灯灭,所有通讯电话失电,1号发电机01开关、1号主变301开关、1号厂用分支601开关、6011、6012开关绿灯亮,“1号主变通风故障”、“掉牌未复归”,“厂用电公用电源熔断器熔断”光字牌亮,现场所有脱硫设备、给水泵、空压机、除盐水泵、消防泵、输渣系统、凝结水泵、循环水泵、#3炉风机及给煤机等全部失电跳闸,#3、4炉锅炉安全阀动作。8:35投入#1减温减压器,退出#1机抽汽调压器,启动#1机直流油泵,停止#1、2、3高加运行。电气人员检查发现“1号主变6KV侧接地信号XJ”掉牌,“#1主变比率差动保护动作”“二次谐振制动动作”,复位1号发电机01开关、1号主变301开关,6011、6012开关至断开位置。8:37询问地调是否网上故障,答复:网上故障,正在处理。通知汽机执行停机相关操作,锅炉专业做好#4炉燃烧调整。
运行岗位处理过程:
#1主变差动动作引起#1主变、发电机和厂用分支开关跳闸,造成#1发电机停运,对应的6KV0、I段母线失电。若备自投动作正常,可迅速恢复6KV0、I段母线供电;备自投不动作或过流,可通知锅炉运行人员断开失电母线风机开关,抢合6KV母线联络开关一次,检查母线电压是否恢复,不成功马上检查故障原因,排除恢复;监视调整好2#、6#机无功及电压,记录和复归事故喇叭、跳闸开关和掉牌继电器,并对#1主变所属设备区域重点检查,查明#1主变差动动作原因,汇报值长通知检修人员到场处理;对1号主变所属的线路、开关及瓷瓶,35KV配电室,1号发电机小室,1号机PT间详细检查,对1号主变外观检测无异常,结合外部系统故障现象确定为保护误动经测绝缘合格,检查无异常,可申请值长联系调度恢复热电I线供电,然后对#1主变送电,无问题#1机开机并网,恢复#1厂用分支供电,做好记录。
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2差动保护误动原因分析
变压器的保护有差动保护和瓦斯保护以及过电流保护,其中差动保护原理是考虑循环电流装设的。差动保护来讲:对于我公司主变型号:SF7-20000/35,差动保护主要是保护主变压器绕组引出线及内部上发生的相间短路故障以及单相匝间短路故障。电流互感器装设在主变压器的两侧,互感器选用速饱和铁芯的D型;变压器联结方式为Y/D-11的电流两侧相差30°,需要调整CT二次回路的变比以及接线,对于接线来讲:Y/dll接线的变压器,由于低压侧三角形侧电流的相位超前高压侧星形侧同一相电流300,要将三角形侧的CT接成星形,星形侧的CT二次侧接成三角形,校正流入差动继电器的二次侧电流互感器电流,达到消除Y/D-11变压器的接线方式对差动保护的影响。差动继电器是接在差动回路上。从原理上看,差动回路电流为零的条件是正常运行或外部故障,但在实际运行情况来看由于负荷侧和一次电源侧的互感器的特性不可能达到完全一致,在外部短路以及正常运行时,差动回路中存在不平衡电流,就要求通过差动继电器的二次电流值要小,以确保差动继电器不动作。当主变压器内部发生故障时,在差动回路中由于二次电流改变了方向,故障时流过差动继电器的电流为两侧二次电流之和,达到差动继电器可靠动作的条件。
3保护装置定值情况
检查主变保护装置的动作情况:主变比率差动保护动作,差流数值为:IcdA=0.111A,IcdB=1.201A,IcdC=0.118A制动电流值为:IzdA=3.539A,IzdB=3.439A,IzdC=4.025A比率差动的最小动作电流整定值为:Isd=1.125A,比率差动的制动系数为0.5,比率差动的制动电流整定值为:Izd=3.375A,因为制动电流大于制动电流整定值,按照公式IcdB>Isd+0.5*(IzdB-Izd)=1.157A看,保护动作正确。
原保护定值12A为BCH-2型继电器式变压器保护装置,现更换为阿继AZB-830保护装置,相位补偿由阿城继电器厂保护装置内部的软件来实现现定值整定为:比率差动的最小动作电流0.3倍额定电流,比率差动的制动电流整定值为0.9倍额定电流;比率差动的制动系数为0.5;对于主变比率差动的定值,根据厂家的说明书以及与其技术人员沟通,确定保护定值在合理的范围内即0.3~0.7倍二次额定电流。但我公司所在区域的网上冲击较多,应该增大比率差动保护的最小动作电流,比率差动的最小动作电流取0.5倍额定电流,以应对保护区域外的网上冲击。
结论
差动保护作为变电站变压器保护的核心组成部分,得到了广泛应用,且其正确动作对变电站的安全、稳定运行具有十分重要的意义。因此,相关技术人员要对变电站的变压器继电保护装置误动原因进行分析,采取合理、有效的解决方案处理,从而确保变压器继电保护装置的正确动作,保障电力系统的安全、稳定运行。
参考文献:
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[4]翁汉琍,林湘宁.变压器差动保护误动原因的复杂电磁暂态分析[J].中国电机工程学报,2009,13:65-71.
论文作者:许建春,张迪,宋丽,李照华,宋磊
论文发表刊物:《电力设备》2017年第14期
论文发表时间:2017/9/6
标签:差动论文; 变压器论文; 电流论文; 动作论文; 比率论文; 故障论文; 继电器论文; 《电力设备》2017年第14期论文;