摘要:电机设备是电厂中十分重要的设备之一,其安全运行直接关系到电厂机组的安全可靠运行。在实际工作中,由于电厂的环境和工况等较为复杂,使得电机设备容易受到一些因素的影响而出现振动现象,严重危及到电机设备的安全可靠运行。因此文章就电厂电机异常振动的诊断及处理展开分析。
关键词:电厂电机;异常振动;诊断;处理
电机在运转过程中会发生不同程度的振动,在设计标准范围内的振动是允许的。如果振动值超出标准不及时处理,将会对电机产生严重危害,因此做好电厂电机异常振动的诊断及处理十分必要。
一、电机振动的危害
电机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分侵入其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。另外,电机产生振动,又容易使冷却器水管振裂,焊接点振开,同时会造成负载机械的损伤,降低工件精密,造成所有遭到振动的机械部分产生疲劳,使地脚螺丝松动或断掉。电机振动又会造成电刷滑环的异常磨损,甚至会出现严重刷火而烧毁集电环绝缘,电机将产生很大噪音。消除和改善电机振动是提高电机运行质量和使用寿命的积极措施。
二、电机异常振动的原因分析
(一)电磁方面的原因
(1)电源方面:三相电压不平衡,三相电动机缺相运行。(2)定子方面:定子铁芯变椭圆、偏心、松动;定子绕组发生断线、接地击穿、匝间短路、接线错误、定子三相电流不平衡。例如:1号机2号密封风机电机检修前发现定子铁芯有红色粉末,怀疑定子铁芯有松动现象,但不属于标准大修范围内的项目,所以未处理,大修后试转时电机发出刺耳的尖叫声,更换一台定子后故障排除。(3)转子故障:转子铁芯变椭圆、偏心、松动。转子笼条与端环开焊,转子笼条断裂,绕线式转子三相绕组不平衡,绕组发生断线、接地、匝间击穿,接线错误,电刷接触不良。例如:2号机2号给水泵电机运行中发现电机定子电流来回摆动,电机振动逐渐增大,根据现象判断电机转子笼条有开焊和断裂的可能,电机解体后发现,转子笼条有 7 处断裂,严重的 2 根两侧与端环已全部断裂,如不发现及时就有可能造成定子烧损的恶劣事故发生。
(二)机械方面的原因
(1)电机本身方面:转子不平衡,转轴弯曲,滑环变形,定、转子气隙不匀,定、转子磁力中心不一致。轴承故障,基础安装不良,机械机构强度不够,共振、地脚螺丝松动,电机风扇损坏。例如:2 号机 1 号凝结水泵电机更换完轴承后,电机晃动增大,并且转、定子有轻微扫膛迹象,仔细检查后发现,电机转子提起高度不对,转、定子磁力中心未对上,重新调整推力头螺丝备冒后,电机振动故障消除。1 号炉 6 号磨电机大修后振动一直偏大,并且有逐步增大的迹象,在电机跺走的时候发现电机振动仍然很大,并且轴向有很大的串动力,解体发现转子铁芯有三段松动,转子平衡也有问题,更换备用转子后故障消除,原有转子返厂修理。燃料皮带电机运行中烧损后,更换新电机振动逐渐增大,经检查发现基础有松动迹象,金属框架局部有开焊迹象,重新用钢板对基础进行焊接加固,处理后振动消除。3 号机负三米排水泵电机就是由于电机振动未及时发现,地脚螺丝松动后将原有螺丝孔磨大,原来是 M16 的螺丝最后磨成 M20 的丝扣都不行,电机台板接近报废。由于轴承原因引起的振动就更多了,轴承运行接近使用寿命时,电动机振动就开始逐渐增大,并且可以听到轴承运转时的杂音,这时就应该及时更换轴承,以免出现扫膛现象。(2)与联轴器配合方面:联轴器损坏,联轴器连接不良,联轴器找中心不准,负载机械不平衡,系统共振等。例如 2 号机 1 号低加疏水泵电机,运行中振动一直偏大,电机检查无任何问题,空载也一切正常,泵班说泵也没问题,最终检查出电机找正中心差太多,泵班重新进行找正,电机机械振动消除。
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(三)机电混合原因
(1)电机振动往往是气隙不匀,引起单边电磁拉力,而单边电磁拉力又使气隙进一步增大,这种机电混合作用表现为电机振动。(2)电机轴承向串动,由于转子本身重力或安装水平以及磁力中心不对引起的电磁拉力,造成电机轴向串动,引起电机振动加大,严重情况轴瓦磨损,使轴瓦温度迅速升高。
三、电机异常振动的诊断方法
(1)电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大部位按垂直水平轴向三个方向详细测试振动数值,如果是地脚螺丝松动或轴承端盖螺丝松动,则可直接紧固,紧固后再测其振动大小,观察是否有消除或减轻,其次要检查电源三相电压是否平衡,三相熔丝是否有烧断现象。电动机的单项运行不仅可以引起振动而且会使电机的温度迅速上升,观察电流表指针是否来回摆动,转子断条时就 出现电流摆动的现象,最后检查电机三相电流是否平衡,发现问题及时与运行人员联系停止该电机运行,以免将电机烧损。(2)如果对表面现象处理后,电机振动未解决,必须断开电源,解开联轴器,十点几与之相连的负载机械分离,单独转动电机。如果电机本身不振动,则说明振源是联轴器找正或负载机械引起的,如果电动机振动,则说明电机本身有问题。另外,还可以采取断电法来区分是电气原因,还是机械原因,当停电瞬间,电机马上不振或振动减轻,则说明是电气原因,否则是机械故障。
四、电机振动故障的处理措施
(一)电气原因的检修
首先是测量定子三相直流电阻是否平衡,如果不平衡,则说明定子连线焊接部分有开焊现象,断开绕组分别进行检查,另外绕组是否存在匝间短路现象,如故障明显可以从绝缘表面看到烧焦痕迹,或用仪器测量定子绕组,确认匝间短路后,将电机绕组重新下线。例如2 号炉 2 号磨电机,运行中电机不仅振动大轴瓦温度也高,小修高压试验发现电动机直流电阻不合格,电动机定子绕组有开焊现象,用排除法将故障点找到并消除,电机运行一切正常。
(二)机械原因的检修
检查气隙是否均匀,如果测量值超标,重新调整气隙。检查轴承,测量轴承间隙,如不合格更换新轴承,检查铁芯变形或松动情况,松动的铁芯可用环氧树脂胶粘接灌实,检查转轴,对弯曲的转轴进行补焊重新加工或直接直轴,然后对转子做平衡试验。3 号炉吸风机电机大修后试运期间,电机不仅振动大,而且轴瓦温度超标,连续处理几天后,故障仍未解决,我班人员在帮助处理时发现,电机气隙偏差非常大,瓦座水平也不合格,故障原因找到后,重新调整各部间隙后,电机试转一次成功。
(三)机电混合问题的检修
负载机械部分检查正常,电机本身也没什么问题,引起故障的原因是连接部分造成的,这时要检查电机基础水平面、倾斜度、强度,中心找正是否正确,联轴器是否损坏,电机轴向饶度是否符合要求等。
总之,电机异常振动在电厂中十分普遍,十分不利于电厂机组设备的安全可靠运行。因此对于电机振动现象务必引起高度重视,通过文章的分析可知,引起电机振动的原因较多,诸如电磁、机械和机电混合等方面,对于具体振动现象需要进行综合分析、判断,当电机发生振动时,首先要仔细观察电机振动的特性,然后根据振动现象分析原因,迅速判断故障所在。在电机振动处理中,不但要仔细检查电机本身可能发生的故障,还要检查电机所带负载、辅助设备以及供电线路上的原因,综合分析,将问题迅速排除。
参考文献:
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[3]郑勇,王文凯,杨蕙冰.主泵电机振动故障分析[J].防爆电机,2018,53(02)
论文作者:聂万祥
论文发表刊物:《电力设备》2018年第20期
论文发表时间:2018/11/11
标签:电机论文; 转子论文; 定子论文; 联轴器论文; 绕组论文; 原因论文; 轴承论文; 《电力设备》2018年第20期论文;