摘要:TBQ—4923/25主变压器是一种一体式变压器,除包含有主变压器外,还含有平波电抗器和四个滤波电抗器,它们装在一个油箱里,共用一个冷却系统。主变压器由下油箱、上油箱、变压器身、油保护装置、冷却系统、其他附属装置等组成。其主体部分变压器器身由铁心、线圈、绝缘件等组成。
关键词:SS4;电力机车;主变压器;起火故障;对策;分析
引言:SS4型电力机车主变压器是机车动力来源,可靠性要求非常高,其质量可靠是安全运输的根本。一旦发生火灾,不仅影响机车的安全运行,而且对承修方和运营方造成很大的信誉和经济损失。某段SS4型电力机车在担当列车牵引任务时发生火灾,消防车进行灭火,中断正线行车5h14min,构成铁路交通一般B类(B4.2)事故。检查发现起火点在B节车变压器左侧,机车左侧烧痕明显重于右侧。拆开变压器后,变压器内部也是左侧烧痕严重,右侧烧损较轻。可燃物为变压器油,为大面积急火快烧。经初步分析,火灾因变压器内部X端子胶木固定螺栓断裂引起。
1.常见故障
1.1变压器漏油,油位不符合要求,油温高,变压器油化验指标不符合要求
漏油处所主要有箱体钢板存在砂眼,砂眼在运行中受振动及变压器油晃动冲击穿孔,引起漏油;箱体间箱沿密封胶圈老化、未压装好,或紧固螺母未紧到位而引起箱体间密封胶圈处漏油;各接线端子密封件、油路密封件老化或压偏引起漏油等。在现场就曾发生过SS4G7008机车更换完油泵,油路密封件压偏引起严重漏油形成机破的教训(注:所有密封胶圈均为耐油橡胶)。在变压器油表中放入一个红色的玻璃球,用于指示油位,油表旁边有刻度:+40℃、+20℃、-30℃,这些刻度是指主变压器未工作时,在环境温度分别是+40℃、+20℃、-30℃时,储油柜里的油应具有的油位,由于漏油或添加变压器油时不注意会引起油位不符合要求。之所以要按规定添加变压器油是因为储油柜设计为:在高温(+40℃)并在变压器持续运行时,油不溢出储油柜;在低温(-25℃)且变压器不工作时,储油柜中应有油。
1.2变压器外围电路故障
变压器是通过各铜排连线与引线端子相连的,外围电路故障引起机车电路不正常工作,有时外围电路的故障有时也会引起主变压器内部故障。外围电路故障主要有:铜排随接螺丝松动,在大电流下引起烧损;铜排支架松动引起铜排震动裂损或距离近放电烧损;铜排变形引起距离近放电,或铜线辫距离近放电,按照电压等级一般要求铜排、线辫距离在20mm以上;雨水进入连通铜排间或铜排对地放电;铁丝、工具等物品遗留在变压器上,运行中滑落到带电导线附件引起短路、接地等故障;电流传感器引线(电子电路)与铜排间磨损放电等。也有主变压器的原边端子A连接的高压电流互感器对车体放电,X端子接线接磨断股烧损的现象。
2.预防主变压器起火故障的措施
2.1提升检修装备及环境
2.1.1完善检修装备
公司对关键设备进行整改完善,检修SS4型电力机车主变压器的关键设备有滤油机、真空烘炉、电阻焊设备等。一是更换滤油机。纯加热过滤的滤油机属于淘汰设备,更换为热辐射加热器的滤油机。内外双管热辐射间接加热的滤油机,内管发热让空气升温,外管使变压器油均匀升温,保证油的品质不会在滤油过程中降低。二是普通烘炉更换为全自动真空烘炉。普通烘炉通过加热器身,并用风循环带走器身水份。全自动的真空烘炉加热器身,通过抽真空降低水的沸点,“拔”出器身中的水份,干燥效果更佳,加热、抽真空、破真空等动作均为自动,保证器身烘焙质量的稳定性。三是采用电阻焊接铜排。器身铜排焊接采用电阻焊设备。气焊方式焊接器身的铜排主要靠操作者的技能来保证质量。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若采用电阻焊设备来进行铜排焊接,只需设定电流大小、焊接时间,保证铜排焊接质量。
2.1.2提高检修场地清洁度
主变压器检修场地无疑要求环境清洁度越高越好,因为变压器器身烘焙出炉进行总组装之前,器身完全暴露在空气中,尘埃、湿度对变压器器身绝缘和变压器油的质量都会产生影响。采用全封闭的厂房能有效隔离尘埃,并安装空调控制湿度,防止变压器器身出炉后迅速吸潮而降低绝缘;同时由于提高了清洁度和降低了湿度,总装后变压器油的质量也得到了改善。特别在南方潮湿地区,采用全封闭厂房内湿度能控制在60%以下,低于技术条件中75%的湿度要求。
2.2完善检修工艺
2.2.1识别检修关键尺寸
主变压器检修过程中,除大修规程要求外,还需对主变压器的易磨损件和影响组装的尺寸进行识别。经过关键项点识别,有利于操作者对检修的关键项点把控,提高检修质量。
2.2.2确定组装螺栓力矩
一是确定刚性连接紧固力矩按照《机械设计手册》,刚性连接紧固力矩按公式T=KFd计算。这样计算出来的螺栓紧固数值,在Q/CSR52.2—2008《机车车辆用螺栓连接通用技术规范第2部分:设计———机械制造应用》附录中推荐值得到验证。但是针对被紧固材料为铜材或者环氧玻璃布板时,如果按全钢材的力矩值可能会在工件上产生压痕裂纹,需在计算的基础上再取一定的系数,降低紧固力矩,保证被紧固件的运用安全。二是确定弹性连接紧固力矩弹性连接无理论计算公式,因此其力矩的确定采用试验实测的方式,以连接可靠、密封垫不产生裂损、不漏油为标准。取值过程通过有经验的技师先行紧固到位,再用力矩扳手校验力矩值。测试过程是先松开螺栓或者螺母,然后用力矩扳手紧固到原位置,读取数值。同一部位有多处连接的,测量多处并取平均值,数值取整。因为橡胶件有一定耐压性,所以在确定力螺栓矩值的时,注意观察橡胶外鼓的状态,在封住油、有裕量的前提下,尽量取小一些的值。三是确定胶木螺栓紧固力矩胶木螺栓比较特殊,主要功能是绝缘,次要功能是紧固,所以单独列出来作为分析对象。首先胶木螺栓计算力矩不能直接采用钢制螺栓的计算公式,因为合适系数无处可查,如果按钢制螺杆的系数,计算结果较大。例如新M16胶木螺栓(常见的材质是酚醛布棒)经测试,断裂力矩接近30N•m,但作为紧固件来计算扭矩,达到21N•m,这就很危险。胶木螺栓在主变压器运用中承受的动态载荷数量级非常小,胶木螺栓的主要作用就是固定隔离铜排的绝缘垫块防止铜排间短路,胶木螺栓紧固力矩的取值应该偏小。
总结:通过提升主变压器检修装备,提高主变压器检修场地清洁度,完善主变压器检修工艺,尤其是主变压器组装螺栓采用量值化方法,切实提升了主变压器的检修质量。近两年多来,机务段在机车运用过程中实施预防起火措施,成都公司大修的SS4型电力机车主变压器没有出现过重大质量问题,有效地预防火灾发生,确保了机车安全运行。
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论文作者:张俊山
论文发表刊物:《电力设备》2018年第22期
论文发表时间:2018/11/28
标签:变压器论文; 螺栓论文; 力矩论文; 电力机车论文; 紧固论文; 漏油论文; 胶木论文; 《电力设备》2018年第22期论文;