摘要:在我国众多的发电厂当中所采取的主要形式就是汽轮机发电,汽轮机的运行状态对发电机而言有着非常重要的影响,所以如果电机组在运行的过程中出现了比较严重的故障,发电就会受到阻碍,在这样的情况下就会给人们的生产和生活造成很大的障碍,在火电厂汽轮机辅机检修管理中常见的故障有给水泵故障,循环水泵故障,前置泵故障,汽轮机异常振动等,本文主要针对以上存在故障,分析了提升火电厂汽轮机辅机检修管理对策。
关键词:火电厂;汽轮机辅机;检修;对策
火电厂中汽轮机的安全稳定运行直接关系到电量输送问题,所以汽轮机若出现故障必将影响到供电的质量,这就要求工人加强汽轮机的日常维护问题。轮发电机组是其不可缺少的一个组成部分,但是该设备结构相对来说较为复杂,而且具有较为特殊的运行环境,因此汽轮发电机组也经常会出现一些故障。所以,对汽轮机组所出现的故障做出分析和研究,能够对设备的正常运行提供必要保障,保证发电厂能够为广大用户提供更加稳定可靠的用电。
1火电厂汽轮机辅机检修管理现状
1.1给水泵故障
在汽轮机启动之前,给水泵无法完全挂闸,其出现故障的原因主要包括两个方面:一方面是热控回路;另一方面是汽轮机机械。在热控回路中,因为保护动作无法贯彻实施,导致在汽轮机启动之后,给水泵无法顺利挂闸,从而出现故障。在汽轮机机械中,因为挂闸电磁阀门前滤网长期使用,没有及时予以过滤,致使出现了堵塞现象,从而引起故障。
1.2循环水泵故障
在汽轮机组运行过程中,循环水泵作为重要的组成环节,发挥了十分重要的作用。现阶段,我国火电机组形式主要采用节流方式进行调节。此种调节方式相对较为粗糙,容易致使汽轮机出现真空不稳定的情况,使得无法有效控制循环水泵的运行速度,对汽轮机的正常运行产生影响,使得供电不稳定、不可靠。除此之外,当汽轮机处在低负荷运行状态的时候,非常容易降低循环水泵的运行效率,从而使得火电厂能耗不断增大,影响火电厂的运行效益。
1.3前置泵故障
在汽轮机运行过程中,前置泵泄露也是一个非常严重的问题。当机械密封表面出现严重腐蚀现象的时候,就会在介质作用下产生化学反应,加之前置泵制成材料也非常容易出现化学反应,导致在长期运行过程中非常容易出现泄露的问题。同时,在前置泵运行过程中,机械密封动静环接触面磨损也是一种常见故障,对其运行产生了严重影响。
1.4汽轮机异常振动
在汽轮机的运行过程中,当出现摩擦振动、转子热变形、气流激振等现象的时候,非常容易引起汽轮机的异常振动。当产生摩擦的时候,就会导致出现涡动、抖动等情况,致使转子内部温度出现不均匀现象,最后导致转子发生热弹性弯曲;转子热变形和转子温度、蒸汽参数有着十分密切的关系,当出现转子热变形的时候,就会导致一倍频振幅不断扩大,并且当待机组冷态启机定速达到要求之后,就会导致机组出现异常振动;当出现气流激振之后,就会出现很多低频分量,或者在运行参数的影响下,使得振动显著增大,从而出现了异常振动。
2火电厂汽轮机辅机的检修方法
2.1给水泵检修
在火电厂汽轮机运行过程中,重新设计与改造思想得到了广泛应用。当给水泵汽轮机危机跳闸系统处于较为安全的状态时,其控制思想主要就是对给水泵运行状态予以监测,构建合理、科学的监测系统,确保系统可以安全、可靠地运行。在实际运行过程中,要想确保给水泵汽轮机危机跳闸系统、顺序控制系统、信号协调控制系统之间能够顺利衔接,就要加强扩展继电器的合理运用,这样才可以充分发挥各系统的作用,实现系统运行效益。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆倘若给水泵汽轮机没有满足热控挂闸条件的时候,需要加强操作人员的控制与管理,使其可以正常运行;当给水泵汽轮机达到热控挂闸条件的时候,需要加强操作人员对汽轮机机械的检查,主要就是滤网过滤,以此实现挂闸,为汽轮机的顺利运行打下坚实的基础。
2.2循环水泵检修
在同一负荷条件下,出现循环水量不足的原因可能为凝汽器中存在一些杂物,使其发生堵塞,影响了凝汽器的正常运行,此时需要使用辅助抽气器,对相关杂物予以有效清理,以此恢复凝汽器出口的真空状态,并且在必要的情况下可以适当增加凝汽器的水量,以此保证循环水量充足。在实际运行过程中,可以利用操作阀门控制冷却水的进水量,并且实现循环水泵的定速控制,充分发挥循环水泵的作用。借助PID、PLC程序设计一个专门的反馈控制系统,这样就可以对每个循环水泵的运行予以严格控制,并且对循环水泵的水流量进行小范围的控制,以此实现汽轮机的真空状态运行,使其真空状态得以稳定。
2.3前置泵检修
在前置泵的检修过程中,必须坚持定期、周期性的检修原则,以此确保前置泵可以正常运行。在实际维修过程中,其主要就是更换密封零件、泵体零件或者与之相连接的管道密封件等,如轴承、聚四氟乙烯垫、机封等。在周期性检修中,主要包括每班检修、每月检修、每半年检修、每年检修。在每班检修过程中,主要就是对前置泵的进水、出水压力及轴承润滑程度予以检查;在每月检修过程中,主要就是对轴承的润滑油情况进行检查;在每半年检修过程中,主要就是对左右紧固部位的可靠性、机械密封程度以及泵轴承与径向予以检查;在每年检修过程中,主要就是对润滑油的更换、泵的恶化程度予以检查。通过以上检查工作的全面落实,可以有效排除前置泵故障,确保前置泵顺利运行。
2.4汽轮机异常振动检修
在汽轮机异常振动中,其影响因素主要有摩擦振动、转子热变形、气流激振等,在进行检修的时候,也要根据不同的影响因素,采用不同的检修方法,这样才可以达到维修保养的目的。针对摩擦振动而言,在进行检修的时候,主要就是更换转子,以此减少或者避免出现汽轮机异常振动;针对转子热变形而言,在进行检修的时候,其方法与摩擦振动检修一致;针对气流激振而言,其主要是因为叶片末端气流不稳导致气流不均衡,在气流冲击作用下出现了气流激振现象,在进行检修的时候,需要对机组给水量予以合理调节,对高压调速汽门予以有效调整,通过避开气流激振状态的形式达到检修目的,确保汽轮机可以正常运行。
2.5凝汽器真空度偏低检修
在火电厂汽轮机辅机的运行过程中,主要就是通过对真空系统停机与喉部下凝汽器侧的灌水检漏的方式,对凝汽器的真空度偏低予以检修。同时,在实际运行过程中,一定要加强对汽轮机轴封与喷嘴进行定期的检查与清理,以此排除机组的泄露部位,有效提高抽气效率,并且对凝汽器予以化学除垢,从而减少凝汽器出现真空度下降的问题。
2.6汽轮机调速系统摆动的检修
加强油质管理可以有效预防调速系统摆动。具体应做到:(1)必须保持滤网的通畅,定期更换硅藻土过滤器和系统中的精密过滤器;(2)为了维持油压的稳定,需要保证储能器氮压的合格;(3)定期对抗燃油进行取样检查和化验以确保油质;(4)在对油质滤油化验合格后,更换电液伺服阀内滤网和电液伺服阀,并对其进行定期的清洗或更换;(5)利用机组临时检修对调速汽门进行阶梯检查,更换损坏的零件,有效保证控制系统的正常运行。
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论文作者:王海洋
论文发表刊物:《电力设备》2018年第15期
论文发表时间:2018/8/20
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