精益管理在锅炉能耗控制中的研究与运用论文_刘鸿剑 苏国庆 张淞旗 张涛 张红春

精益管理在锅炉能耗控制中的研究与运用论文_刘鸿剑 苏国庆 张淞旗 张涛 张红春

(红塔烟草(集团)有限责任公司玉溪卷烟厂,云南玉溪653100)

摘要:动力车间锅炉房,由于设备运行时间过久、技术落后,导致其能耗较高,浪费了大量能源。通过对其技术和管理方面的完善,有效针对锅炉燃料库存周期、锅炉运行过程中跑火次数、锅炉排污率、排烟 蒸汽分汽缸压力进行改善,解决了能耗过高、设备运行不安全、锅炉热损失较高的问题,保证了锅炉高效、安全的运行。

关键词:跑火;排污率;排烟温度;饱和蒸汽压力;锅炉热损失

一、引言

能源问题已经成为举世瞩目的一个重要课题,它是人类生活水平提高的关键。如何保证能源稳步发展,是确保国家良好发展的一个重要议题。作为国民税收的重要支柱,烟草行业由于起步较早,建厂时间较长,大量卷烟厂都历史悠久。此类卷烟厂大多在上世纪建厂,所以其能源供给部门大多存在设备运行时间较长、设计技术较为落后、单箱能耗较高的问题,如何节能减耗,提升企业竞争力,成为企业发展的重大议题。

二、现状

锅炉房自1995年建厂以来,已运行24年之久。由于锅炉设备运行时间过久,设备故障频繁,再加上为了满足用汽车间的需求,锅炉房小负荷生产频次高,产汽率过低等原因,导致在运行过程中能源消耗量过大。除此之外,锅炉房也是工厂废气排放的主要来源。

为了让现有的老设备发挥更好的效能,项目组进行了深入研究,绘制价值流图分析后,发现造成锅炉产汽能耗较高的原因有以下5点:

1.锅炉燃料库存周期过长,料场的库存量为3000t,库存周期为15天,会导致燃料发热值下降,破碎率增加;

2.锅炉运行过程中跑火次数过多,平均每个月7次,导致燃料不完全燃烧;

3.锅炉排污率过高,约为20%,远远超过正常水平,大量水和能量损失;

4.排烟温度过高,高达255℃,导致锅炉效率下降,热量损耗;

5.饱和蒸汽分汽缸压力设置过高,,约为1.25MPa存在过量生产的浪费。

三、锅炉能耗控制改进方案实施

1.降低燃料堆放热损失

目前料场每两周进一次料,一次1500t,造成燃料库存多,堆放15天,燃料会由于吸水使得破损率由≤2%升至3%-5%,发热值从≥17MJ/kg降至≤16.4MJ/kg。通过检测,随着堆放时间延长,燃料的含水率会增加,每堆放1天,发热值会减小大约0.07;随着堆放时间延长,燃料破碎率也会增加,雨季比旱季增加较多。因此为了降低燃料堆放热损失,车间要求料场管理员监督进货,并通过MES系统记录进货详情,每天保证库存<50t,除此之外,每天检测燃料发热值及破损率。

2.降低排烟热损失

测量后发现,锅炉的排烟温度高达255℃,通过帕累托图分析后得出锅炉主要热损失为排烟热损失,占比达14%。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这是导致锅炉换热效率差的主要因素。经查证,排烟温度每升高12—15℃,排烟热损失增加1%;同样的工艺,3台锅炉的排烟温度不一样,排烟温度越高的,里面各部件的积灰越严重。为了降低排烟温度,对锅炉的空气预热器、省煤器、上下锅筒以及对流管束进行清灰后,排烟温度由之前的255℃左右降低到了现在的181℃左右,锅炉烟气与水的换热效率有了大幅度提高。

3.降低锅炉跑火次数

由于锅炉负荷波动较大,需要迅速地增减燃料,导致锅炉跑火,致使燃烧不完全,造成燃料的浪费。每次出现跑火,都会有大约30公斤燃料燃烧不完全,被当作炉渣清走,每月浪费燃料210公斤。通过统计还发现,不同的班组每个月跑火的次数有显著差别,因此,我们组织不同班组进行经验交流,规范司炉工操作,有效减少跑火次数。

4.降低锅炉排污率

为了保证锅炉的安全运行,需要定时进行排污,但是过量排污又会破坏锅炉内部水循环,带走大量热量,增加排污热损失。现有锅炉排污分为连续排污与定期排污。在观察排污过程中,我们发现司炉工排污时间不统一、排污动作不规范、排污阀老化内漏、流程不合理,都是导致排污率过高的主要原因。

因此,针对定期排污,我们修改排污流程,将水处理纳入排污环节,对排污效果进行监督;规范司炉工排污动作,并进行现场培训和考试;更换老化内漏的排污阀,并安排修理工定期巡检。针对连续排污,我们改造连续排污控制系统,选购具有冲洗功能的系统,冲洗能保证探头在锅炉运行温度下测量TDS值,提高测量的准确性;按照国标提高排污上限至2900mg/L,即锅水TDS值超过2900mg/L才开始排污,减小排污余量,降低不必要的排污损失。通过改善措施,5台锅炉排污率均下降,降低至14%以下。

5.降低蒸汽压力

通过对比供汽压力与用汽部门压力发现,在考虑了管道压降之后,饱和蒸汽分汽缸压力仍明显高于用户所需压力,存在压力设置过高的生产浪费;在考虑管道最大压降的情况下,小负荷生产时,锅炉饱和汽分汽缸仍压力设置过高,存在过量生产的浪费。

根据生产负荷的变化及顾客需求,分情况调整饱和蒸汽分汽缸压力,实现顾客需求引导的拉动式生产。考虑管道输送的压力损失的因素下,对饱和汽分汽缸压力设置进行以下改善:

1)正常生产时,饱和汽分汽缸压力要求压力≥ 1.15MPa,温度蒸汽温度≥186℃;

2)局部生产无制丝设备时,压力设置在0.6—0.8MPa。

通过改善,在不影响用汽部门生产的条件下,分汽缸压力最低下调至了1.15MPa,有效的消除了过度生产的浪费;小负荷生产时,车间调度室通过生产安排通知的形式,对锅炉蒸汽压力进行说明,避免司炉工无谓的提高分汽缸压力。

四、结语

通过技术和管理改进,有效改善了锅炉房能耗较高的问题,减少了锅炉燃料库存周期,减少了锅炉运行过程中跑火次数,降低了锅炉排污率,降低了排烟温度,减小了饱和蒸汽分汽缸压力。不仅降低了能耗,取得良好的经济效益,同时,还有效提高了锅炉安全性,提高了锅炉的热效率,有效的践行了企业的社会责任。

参考文献:

[1]车得福,庄正宁,李军等.锅炉(第二版)[M].西安:西安交通大学出版社,2008.10.

[2]张福霖,张碧穗,潘绍祥.关于锅炉能耗分析与节能环保技术的研究[J].山东工业技术,2017(21):33.

[3]张翔武.工业锅炉能耗分析与节能措施[J].化工设计通讯,2018,44(09):187.

论文作者:刘鸿剑 苏国庆 张淞旗 张涛 张红春

论文发表刊物:《科技新时代》2019年6期

论文发表时间:2019/8/14

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