同期线损故障排查关键技术论文_任艳,刘萍,王凌波

同期线损故障排查关键技术论文_任艳,刘萍,王凌波

甘肃省天水市供电公司 甘肃省天水市 741000

摘要:电网线损率主要通过关口电量和电力用户的抄表发行量得出,目前线损率主要是技术线损和管理线损。技术线损是由于电网整体架构、设备参数以及运行状态造成的,这是无法避免的,这部分线损通过计算理论线损可以的出来。在当前电网技术逐渐成熟,电网规划日趋合理的情况下,技术线损的下降空间比较小;管理线损指的是因为供电公司管理造成的线损,主要是由于用户窃电、抄表错误、电流表计量不准确、管理不善等管理因素造成的。

关键词:同期线损;故障;排查;关键技术;分析

引言:由于供售电统计不同期,导致整个统计线损出现很大的波动,这样的线损数据无法对供电公司提供有效的参考,从而及时调整供电公司的线损率。2015年国家电网公司研发了同期线损管理系统,并在全国7个省进行试点。试行结束以后,同期线损管理系统取得了良好的效果。以L省为例,2017年10千伏分线同期线损达标率已达70%,比2016年同比提高了49%;台区线损达标率目前已达66%,比2016年提高29%。

1.线损异常原因分析及排查过程

1.1理论分析

造成线损不合格的因素较多,计量中心技术人员对输电线路及计量系统建立了数学模型,结合线路运行方式对故障现象进行分析,技术人员在后台对资料进行审核,以排除由于计量装置配置不合理导致线损超差的可能性;如故障未消除,技术人员将赶赴故障地点对剩余可能导致故障的原因进行一一排除,最终解决故障现象。输电线路经母线连接至电压互感器,电压互感器二次出线连接至就地二次端子箱,端子箱一般安装在户外现场。端子箱内的二次电缆通过电缆沟到控制室电能表屏,最终到电能表表头。按照DL/T448-2016电能计量装置管理规程要求,用于贸易结算用的计量装置应按照计量点配置电能计量专用电压、电流用二次绕组,并不得接入与电能计量无关的设备。可能对线损数据造成影响的因素主要为互感器本体误差超差导致电量不合格;互感器二次端子箱接线异常;电能计量表屏端子排接线异常,电压互感器二次回路压降异常;电能表计量性能异常,时钟采集不同步导致电量异常,电能计量装置配置中计量分辨率差异导致电量异常等。以上为可能导致线损异常的因素,现场对以上异常情况进行了确认和排查,详情如下。该变电站内线路采用的是母线电压作为线路计量装置电压,该站内运行的其他线路线损历史值均比较正常,比对同站内其他线路损耗率以及母线平衡数据后,可以确定该线路互感器本体误差在合格范围内。通过读取变电站内采集终端以及电能表表端的时间信息,与标准北京时间进行了比对,该站内计量装置运行时间与标准时间误差在允许范围内;该线路对侧江陵换流站内计量装置时钟误差也在允许范围内。目前变电站内运行的计量装置有国产和进口两种。在计量功能上两者都能满足要求,但是在执行标准上却有着一些区别。国产电能表参照的依据是DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》,该协议中规定了其电能表计量的电量小数点位数为2位,进口电能表参照的是国际IEC相关标准,标准中规定了电量小数点位数为4位。由于该分辨率导致的计量误差在电能表端只有几个表码,但是经过计量倍率扩大后,电量差错可达到几万千瓦时,并且该误差会随着时间进行累积造成更大的电量差错。

1.2现场排查

2017年6月,省计量中心联合某公司技术人员,对某220kV居正变电站居227关口计量装置进行了检测,其电能表误差为+0.12%,电压互感器二次压降值为0.09%。其电能表、互感器二次回路检测误差在合格范围,其二次负荷值经测量为正常范围。某220kV居正变电站当月母线平衡率为0.2%,可以初步排除居227开关计量存在异常的可能。2017年7月,省计量中心联合省检修公司计量人员对江227开关电能表、电压二次压降进行了检测。初步检测时,电能表误差为+0.04%,二次压降合成误差为0.08%,结果均满足要求。

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2.同期线损故障排查关键技术

2.1故障现象

L省公司调度部门2017年4月份发现,S市H线从1月份开始出现了负线损情况,检查线路运行情况,发现线路的输送参数、潮流方向没有太大关联。由于影响线损的因素很多,为了进一步分析S市66kVH线线损原因,计量中心技术人员基于输电线路各项参数建立了数学模型,对线路运行方式存在的线路故障进行分析,排除了计量装置不准确因素。通过上述输电线路损耗模型图可以发现,输电线路通过母线与电压互感器相连,电压互感器二次出线连接到二次端子箱,端子箱安装在室外,端子箱内的二次电缆从电缆沟直接到电网的控制室电能表屏,与电能表相连。按照电能计量装置管理规程要求,计量装置必须按照计量点配置电能计量专用电压和电流二次绕组,不能直接接入电能计量无关的设备上。因此,S市H线线损率负值可能是由于互感器本身质量不合格,互感器二次端子箱接线异常情况导致电能质量下降,电能计量表屏端子排接线异常,电能计量装置中的计量分辨率差异等因素造成的,需要对这些因素一一进行排查。发电站内的母线电压作是线路计量装置,通过监控系统发现站内运行的其他线路损耗在正常范围内,可以确定线路互感器没有质量问题。

2.2现场排查

为了进一步了解变电站线损率异常的原因,2017年6月L省计量中心联合S市供电公司技术人员对S市66kV变电站内的H线线损率进行排查。通过检测变电站的江居227关口计量装置,发现虎镇线70038开关的电能表误差范围在±0.1%,电压互感器二次压降值为0.09%,电能表和电压互感器的二次回路电流和电压也在标准的范围内。因此,可以排除虎镇线70038开关计量装置存在的问题。2017年5月L省计量中心联合S市供电公司技术人员检测S市66kV变电站内的开关电能表和电压表,发现变电站内的开关电表的误差在0.04%,电压误差在0.08%,电流和电压都负荷电力运行标准。电力技术人员在观察电能表和记录数据的时候,发现电能表的A相出现了一次跳动,技术检测人员以为是电能表在现场接线松动造成的,检查接线连续观察一段时间后发现A相电压降低了0.2,并维持了15分钟左右,随后持续出现这样的情况。为了避免其他检测设备对电压下降的影响,检测人员再次测量电压互感器的二次回路压降,发现A相电压回路二次压降是0.738%,大于电网规定的0.2%的范围;B相电压二次回路压降为0.146%,属于正常范围,C相电压二次回路压降为0.067%,属于正常范围。

总结:通过对变电站内现场进行检测,发现A相电压出现-2—-7.5%范围内无规律跳动,所以断定电压互感器二次回路电压切换装置存在问题,从而造成了S市H线出现负线损。引起线损率较高的原因十分复杂,需要综合考虑二次回路及其附属、计量、采集等装置,以及线路运行状态、负荷大小等因素。本文通过对现场发现的问题详细分析和论证,可对今后同类排查过程提供借鉴。

参考文献:

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论文作者:任艳,刘萍,王凌波

论文发表刊物:《基层建设》2019年第6期

论文发表时间:2019/4/19

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