陕西北元化工集团股份有限公司 陕西神木锦界 719319
摘要:挡板式静态分离器调整煤粉细度不方便且较难把握,导致煤粉细度不理想,煤粉细度均匀性差,直接导致了锅炉排放可燃物严重超标。随着国家对污染物排放的限制越来越严格,磨煤机提效改造是必然的趋势,本文介绍了通过更换磨煤机分离器达到磨煤机经济、高效运行的技术改造方案。
关键词:磨煤机;分离器;煤粉炉;煤粉细度
前言
XXXX公司热电分公司配套的锅炉是由华西能源工业股份有限公司于2009年制造的4*480t/h高温、高压、自然循环∏型布置、单汽包室内布置、紧身封闭、四角切圆燃烧,四台锅炉共有HP663型磨煤机16台。公司中速磨直吹式制粉系统采用挡板式的静态离心式煤粉分离器,煤粉细度不理想,煤粉细度均匀性差,磨煤机动态分离器急需升级改造,以实现减低锅炉排放可燃物的目标。
1设备结构
磨煤机结构主要有减速机及基础、机壳、机座迷宫密封、喷咀环装置、磨盘、磨辊、磨内弹簧加载装置、磨外液压加载装置、分离器及密封风系统组成。[1]
2设备概况
2.1锅炉规范及制粉系统型式
2.1.1锅炉型号: DGJ-480/9.81-II型
2.1.2锅炉额定蒸发量(BMCR):480t/h
2.1.3 过热器出口蒸汽压力: 9.81MPa(表压)
2.1.4 过热器出口蒸汽温度: 540℃
2.1.5锅炉型式:高压、高温、四角切圆燃烧、固态排渣、自然循环、管式空预器、汽包煤粉炉
2.1.6锅炉制造厂:华西能源工业股份有限公司
2.1.7锅炉保证效率: 91.5%
2.1.8 燃烧器:四角布置、切圆燃烧、每角燃烧器设四层一次风喷口
2.1.9空气预热器:管式(一、二次风分置)
2.1.10制粉系统:HP中速碗式磨煤机、正压、冷一次风机直吹式制粉系统。
每台炉配置4台磨煤机,3台运行,1台备用。每台磨煤机上部的分离器引出四根一次风煤粉管道,分别带锅炉同一层的四角喷燃器一次风喷口。
磨煤机型号: HP663
保证出力(考虑磨损): 对于设计煤种:20.82 t/h
对于校核煤种:23.1 t/h
煤粉细度: R90≈22%(设计煤种)
R90≈22%(校核煤种)
磨碗转速: 53.4 r/min
磨煤机电机功率: 250kW
2.1.11 每台中速磨煤机配置一台给煤机。(给煤机甲方自己采购)
给煤机型式: 耐压称重皮带式给煤机
最大给煤量: 40t/h
给煤机具备称重、控制转速、发出断煤信号等功能。
2.1.12锅炉实际燃料消耗量(单台锅炉在最大连续蒸发量480t/h下的燃料消耗)
燃用设计煤种时实际燃煤量:51.82 t/h
燃用校核煤种时实际燃煤量:65.12 t/h
2.2 设计煤种
设计煤种为当地煤矿的原煤,各主要煤层均属特低灰~低灰、特低~低硫、特低~低磷、低砷、中高发热量、富油、挥发分产率高的长焰煤和不粘弱粘煤。
表2-2-1 煤质元素分析表
3分离器更换方案
3.1 分离器选用主要性能指标
抗爆等级: 0.35MPa
转子体叶片寿命: ≥35000小时
分离器轴承使用寿命: ≥6年
分离器机壳寿命: ≥20年
减速箱润滑油: VG220齿轮润滑油
转子体转速范围: 34-170rpm
变频电机额定功率: 37kW
变频电机频率: 10~50Hz
变频电机电压: 交流380V
额定频率: 50Hz
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F级
磨煤机风阻
带动态分离器的磨煤机最大阻力约为5kPa。在B-MCR下:一般磨煤机风阻
静态:3.0~4.0 kPa
动态:3.5~4.5 kPa
4 改造后效果评价
煤粉细度,R90(筛余)在10~30%范围内可调,提高煤粉均匀性系数大于1.2。锅炉燃烧稳定不波动,飞灰含碳量、煤耗、炉渣可燃物、NOx及耗氨量均有所降低,锅炉可以达到最佳的燃烧工况。
5 结论
通过更换、改造磨煤机动态分离器,完全可以达到提高煤粉细度、降低锅炉排放可燃物的目的,且原系统设备无需变更。
参考文献
[1]《浅析MPS-225磨煤机的运行特性及维护》 浙江省电力试验研究院 潘国传
作者简介
李云利,男,1983年07月出生
论文作者:李云利
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第21期
论文发表时间:2018/11/7
标签:锅炉论文; 磨煤机论文; 煤粉论文; 分离器论文; 细度论文; 可燃物论文; 制粉论文; 《建筑学研究前沿》2018年第21期论文;