2号机组尾水肘管钢衬脱落原因分析及处理论文_陈宇

(华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 云南临沧 675805)

摘要:本文主要介绍了漫湾水电厂2号机组尾水肘管钢衬脱落的情况,并对原因进行了分析,并阐述了相应的处理措施、处理过程中的工艺控制及质量要求,最终通过检测合格,满足工艺要求。

关键词:尾水管;肘管;钢衬;裂纹;焊接;环氧砂浆

引言

漫湾电厂一期厂房共装有5台水轮发电机组,由四川东方电机股份有限公司制造,为立轴金属蜗壳混流式,最大水头为100m,设计水头88.12m,额定水头89m,最小水头69.3m,额定转速为125r/min,水轮机型号为:HL231-LJ-550。

2016年11月11日,电厂根据检修工作安排开展2号机组尾水管检查,发现尾水管金属里衬大面积脱落,尾水管里衬脱落位置集中在弯肘段。

1、2号机组尾水肘管钢衬脱落检查情况

1.1尾水管里衬脱落位置集中在弯肘段,底部脱落面积94.76平方米,弯肘处脱落面积50.09平方米,脱落钢板面积共计144.85平方米。

1.2尾水管弯肘段底部里衬钢板已全部脱落,多处混凝土被冲刷,严重处位于左岸侧,筋板翘起。

1.3弯肘段上部里衬钢板撕裂处高9.03m,弯肘下部右岸侧里衬钢板翻卷,拉筋整体带出。

2、原因分析

2.1水轮机偏离高效区运行

水轮机在运行时始终没有满负荷情况下运行,在总运行时间内水轮机带满负荷时间占总运行时间不到10%,机组在大部分情况低负荷运行,甚至处于空载旋转备用状态,容易造成尾水肘管里衬损坏。

2.2水轮机尾水管补气方式

漫湾电厂尾水管补气主要是通过主轴补气,电厂机组转速高,在尾水管内出现涡带,出现真空,因真空破坏阀有时吸气多,有时吸气少,吸气不均匀,真空破坏阀的弹簧动作不灵活,没有足够的进气破坏真空,造成尾水肘管里衬破坏。

2.3运行工况不佳

尾水管里衬破坏是由于空腔气蚀造成的,空腔气蚀与涡带形状有关,并与水 轮机的运行工况有关。 混流式水轮机在非设计工况运行时,由于水流沿法向出口遭到破坏,转轮出口水流进入尾水管时有一个圆周分速度,形成有一定频率的旋转涡带。此涡带中心具有很大的真空,当其周期性地碰触尾水管管壁时,一方面会造成管壁的汽蚀,另一方面还会使尾水管内出现周期性的压力脉动,使机组振动增大,尾水管壁振动剧烈,尾水管内产生强烈的噪音及周期性的水流冲击,严重时甚至发生共振,造成尾水肘管里衬破坏。

3、处理方案

3.1尾水肘管两侧边墙钢衬修复

将尾水肘管底部残留钢衬以及左右侧边墙变形钢衬进行割除,对左右侧边墙变形钢衬采用16mm厚钢衬拼接恢复,钢衬从80cm*80cm的尾水进人门吊入。

3.1.1用割枪割除已损坏的钢里衬,割除时采用小分块割除,搬运至尾水廊道,在桥机配合下吊运至安装间指定位置。

3.1.2把需要焊接止水钢板部位的混凝土去除,露出钢筋。根据现场的实际尺寸进行止水钢板下料。

3.1.3止水钢板焊接时应清除焊缝周围50mm内的锈、油污等杂质。

3.1.4止水钢板焊接采用手工焊接,焊接前用烤枪加热,钢板温度不低于50℃,去除水分,保证焊接质量。

3.1.5肘管下平面焊缝如图1,装配时应留3-4mm间隙,分段焊接控制变形。

3.1.6肘管下平面两侧焊缝如图2,焊接时应分段焊接控制变形。

3.2流道混凝土局部凿除及修复

对左右立面钢衬与底部钢衬连接处混凝土进行凿除,开凿宽度50cm-100cm凿除深度20cm,曲面段施工搭设施工平台,在接缝处加焊16mm的钢板(止水钢板),钢板宽度根据现场确定,要求与混凝土内部第一层钢筋及板筋锚固连接,采用Φ16二级螺纹锚固筋,Φ12一级圆钢制作限裂钢筋网,钢筋布置连接完成采用C30混凝土进行浇筑恢复,对立面钢衬封口处理后进行灌浆处理。

3.3尾水肘管流道整体环氧材料修复

2号机组尾水管肘管段属于高速过流面,因此对混凝土的表面质量和抗气蚀、抗冲磨性能要求很高,尤其是在高速挟沙水流的作用下,磨损和冲蚀破坏更为严重,并且这些破坏极易很快恶化,给机组的正常运行造成安全隐患,环氧材料在黄河小浪底、长江三峡大坝等大中型工程中过流面均有较为成熟的应用。

4、过程中质量控制及工艺要求

4.1焊接施工工艺

4.1.1焊材需按JB3223要求进行管理、发放和使用。在焊接前,焊条使用前进行相应烘烤。

4.1.2焊接区域应清除所有锈蚀、油污、等有害焊接质量的杂质。

4.1.3将断面用碳弧气刨清理,必须将断面清理干净,清理的坡口形状应适应焊接操作。

4.1.4碳弧气刨清理后,用砂轮对钢板连接部位进行修磨,保证焊接熔合质量。

4.1.5焊接过程中严格控制焊接电流,以保证与母材或焊道间的良好熔合。

4.1.6先将各焊接的钢板进行点焊,保持整体线形后进行满焊,满焊过程中要在对称位置进行焊接,防止变形。

4.1.7钢板焊接破口采用V形破口,确保焊缝焊接质量,对各坡口处要堆焊。

4.1.8焊接完毕后,打磨各焊逢,圆滑过渡,焊接后钢板保持原有线形。

4.1.9焊接完毕后,对所有焊缝处按《CCH70-3》标准进行着色渗透探伤。

5、处理效果

根据方案及工艺要求完成尾水肘管钢衬脱落部分修补,修补后的钢板保持原有线性,各焊缝焊接饱满,灌浆后钢衬与周边混凝土接触缝密实良好。

6结论

2号机尾水肘管钢衬脱落处理于2016年11月14日开工,局部砼拆除工程11月17日完成,止水板焊接为11月19日完成,锚固筋施工完成时间为11月24日,局部砼浇筑、保养完成时间为12月10日,环氧整体涂装完成时间为12月13日,于2016年12月15日通过整体验收,各项工艺满足质量标准及设计要求,消除了2号机尾水肘管钢衬脱落的缺陷,为机组及时投运及长周期稳定运行提供了保障。

参考文献:

[1]水利机械铸钢件检验规范CCH70-3

[2]漫湾水电厂HL231-LJ-550水轮机结构、维护及使用说明书

[3]漫湾水电厂HL132-LJ-550型水轮机安装说明书

[4]漫湾水电厂2号机组尾水肘管修复专家咨询会会议纪要

作者简介:

陈宇:1984年生,男,汉族,黑龙江省双城市人,工程师职称,大学本科学历,专业为热能与动力工程(水动方向),长期从事机械设备检修、技术管理工作。

论文作者:陈宇

论文发表刊物:《电力设备》2017年第14期

论文发表时间:2017/9/4

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

2号机组尾水肘管钢衬脱落原因分析及处理论文_陈宇
下载Doc文档

猜你喜欢