PLC控制程序缺陷导致仓泵进料阀故障分析及处理论文_肖鸿飞

(中国石油哈尔滨石化分公司 哈尔滨黑龙江 150056)

摘要:仓泵控制阀门是气力输灰系统重要设备,阀门的运行状态直接影响粉煤灰输送效率。通过对PLC控制程序的解读和进料控制阀故障状态的分析,发现进料控制阀损坏的原因,对程序修改后进料控制阀故障大大减少。

关键词:仓泵进料控制阀;PLC程序

0 引言:

我公司某供汽锅炉装置除灰单元采用布袋除尘技术,排灰方式为干排灰。布袋除尘器的灰斗内收集的飞灰经由进料阀进入NCD型仓泵,由压力为0.5MPa的压缩空气通过管道将灰输送至灰库。输灰过程由西门子S7-300PLC控制完成。

1 仓泵运行过程

NCD型仓泵系统运行原理:NCD型仓泵有4个阀门,分别为进料、排气、出料、进气阀,由进料开始至排料结束形成一个工作程序,其工作程序分为三个步骤。

第一阶段:装料阶段

仓泵的进料阀打开,排气阀打开,粉煤灰通过进料阀从灰斗进入仓泵,此时压缩空气进气阀和出料阀关闭。当物料充满仓泵(仓泵料位计自动发讯)或达到设定进料输送时间,关闭进料阀和排气阀。

第二阶段:输送阶段

打开出料阀,出料阀到位后打开进气阀,延迟15S后,打开助吹阀,进行输送干灰。当判断管路输送压力小于设定的压力值后,关闭进气阀,如果大于设定管路压力时并延迟20S,则表明堵管,进行人工排堵方式。

第三阶段:吹扫阶段

当输灰管中的灰全部达到灰库时,管路压力达到正常设定值,并且进气阀关闭,开始进行管路吹扫,吹扫时间由操作员设定。

2 仓泵进料阀故障现象及分析

自煤代油装置投用以来,输灰系统仓泵进料阀故障不断,主要表现为密封不严、阀板磨损严重、阀门卡涩,直接导致仓泵输灰效果不理想。经过分析得出结论是阀门质量不过关,经过讨论决定改闸板阀为耐磨球阀。但投用不久后,阀球及阀座仍然磨损严重。经过对阀球细致观察,发现磨损的部分存在锋利的“刃”面,且“刃”面方向是自下而上,由此可以断定泄露是自下而上的,而不是由上向下的物料冲刷阀球造成磨损。

观察仓泵实际运行,发现当仓泵结束进料,关闭进料阀与打开出料阀命令同时由PLC发出,但进料阀关回讯要晚于出料阀开回训,经分析认为进料阀口径大于出料阀口径;进料阀气缸容积大于出料阀气缸容积,所以进料阀运行速度要比出料阀慢,造成当出料阀开到位后,进气阀马上打开,而此时由于进料阀未完全关闭,仍然处于关动作过程,仓泵充压使泵内干灰通过进料阀反吹回至灰斗内,此过程由于干灰是带压的(0.5MPa),所以对阀门造成的磨损远大于正常进料的磨损。

3 应对措施

有了初步结论,制定对策:

3.1 采取措施提高进料阀关闭速度。参与仓泵控制的的进料阀、出料阀、排气阀均采用阀箱控制,气缸排气路径较长,不利于气缸快速泄压,使得气缸活塞前后压差小,动力不足。在气缸进风口安装快速排气阀,缩短气缸排气路径,提高气缸活塞前后压差,增加动力,实现阀门快速动作。

3.2 进气阀控制逻辑条件完善。修改控制程序,在自动控制过程中,添加进料阀关回讯在进气阀打开的命令中,即进料阀关回讯不到位,进气阀不能打开。原程序如图:

以上程序段是仓泵控制处于“自动状态”下,进气阀控制程序。可以看到当I0.6(仓泵间控制阀箱手自动开关)和M649.5(仓泵自动软按钮)都处于接通状态时,Q15.0(进气阀)的输出状态仅由I1.7(出料阀开回讯)和M120.5(仓泵压力判定)决定。根据需要我们在Network 8中做下修改,在红圈处添加I1.0(出料阀关回讯)作为是否打开Q15.0(进气阀)的依据,从而防止了进料阀未关闭到位时,压缩空气经由进气阀进入仓泵,对进料阀的冲刷磨损。

修改后程序如图:

4 结束语

输灰工段共有十二台仓泵进料阀。装置投用半年后,进料阀故障开始频繁出现,单台进料阀每月至少维修一次,高峰时期达到每月两次之多,可想而知工作量之大,维护强度之高。自2014年5月采取上述措施整改至今,仓泵进料阀故障频率明显降低,阀门维修工作量大幅下降,十二台仓泵进料阀共维修两次,且故障原因均是正常工况下的设备损耗,仓泵输灰效率得到提高,为生产装置安全平稳运行提供有力的保障。

论文作者:肖鸿飞

论文发表刊物:《电力设备》2019年第2期

论文发表时间:2019/6/13

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