300MW机组中调门门杆断裂原因分析论文_付开宇

(华电能源牡丹江第二发电厂汽机检修分公司 黑龙江牡丹江 157015)

摘要:某电厂CN300—16.7/537/537型汽轮机,哈尔滨汽轮机厂有限责任公司制造,发生两支中调门门杆断裂事故,造成运行机组被迫停机。针对中调门门杆断裂事故,对中调门的设计、构造、制造工艺、运行状况等多方面进行分析、印证,查找门杆断裂的原因,遵循“求实、务实、细化、深化”的原则,着力消除设备隐患、防范事故和非计划停运,将事故隐患消灭在萌芽状态,确保设备的可靠性和机组的安全运行。

关键词:汽轮机;中压调速汽门;门杆断裂

一、现状调查及设定目标

某电厂事故前,某某热电厂同类型机组,刚进入采暖期时发生#1中压调速汽门(简称中调门)门杆断裂,阀门无法开启。为不影响机组正常供热,在#2中调门正常工作的状态下,机组继续运行。三个月后#2中调门发生门杆断裂,机组被迫停运61小时。还有案例:襄某300MW的机组因汽轮机右侧中调门门杆与阀芯连接处断裂,机组停运116.9小时;宿某发电有限公司#1、2机组汽轮机中调门门杆曾多次发生断裂。

以上出现门杆断裂的中调门,均是哈尔滨汽轮机厂CN300—16.7/537/537型汽轮机,如此频繁的发生门杆断裂现象,表明设备质量、运行方式等方面存在问题,此类型汽轮机与某电厂机组相同,依据中调门门杆备件、某某电厂现场检修资料及机组小修解体中调门检查等方式,分析门杆断裂的原因,同时制定出相应有效的预防措施和整改措施,避免某电厂机组发生类似事故。

二、分析问题的原因

通过对某某电厂事故比对,了解门杆断裂事故发生的原因和处理过程,掌握断裂门杆的相关技术资料,与某电厂的中调门门杆进行对照分析,找出门杆断裂的原因及存在的隐患。

1.基本情况

中压调速汽门门杆(下称门杆)制造流程为下料→调质→粗加工→半精加工→氮化→精加工。门杆结构螺纹杆体、中心孔、漏气平衡孔(下称平衡孔)构成,平衡孔所处杆段外壁无螺纹,断裂发生于此段平衡孔处。

门杆材质为2Cr12NiMo1W1V,工作介质均为537℃过热蒸汽。杆体外径49.5mm,中心孔直径18.5mm,从断裂的平衡孔处测量管壁较薄和较厚处(相对位置)尺寸为15mm。

2.宏观检验

门杆的断裂区域均存在两个横向垂直、纵向相距约20mm的平衡孔,平衡孔边缘较尖,未做圆角过渡处理,断裂发生于平衡孔处,此处受力截面最小,断口与平衡孔壁的八个交汇处均呈直线,直线区处在平衡孔的平分面上,直线区断口较平坦,有垂直于“直线”的发散条纹,“直线位置”应为启裂区。整个断口被两个平衡孔分割为四个部分,每个1/4部分的断口形式基本相同,大致呈“Z”型,黑灰色,“Z”型中间段(基本平行于杆体纵向)的断口有明显的塑性变形和擦伤痕迹,断口附近的门杆外表面存在多条平行条纹,部分条纹已发展为小裂口,,“Z”型中间段应属最终断裂区。当两侧“直线区”的裂纹扩展到一定程度,门杆失稳,“Z”型中间段发生最终的快速断裂。

3.力学性能测试

在断裂区附近的螺纹段管材上取拉伸(纵向)、冲击(横向)试样,在门杆上取样进行了力学性能指标测试(门杆热处理制度系送检方提供),参考标准GB/T8732-2014中对2Cr12NiMo1W1V调质状态下的力学性能规定。结果见下表:

5.金相检验

门杆的螺纹杆段、漏气平衡孔处、断口附近取样进行了金相分析。螺纹杆段试样检验面为杆体横截面,漏气平衡孔处试样检验面为平衡孔纵截面。

均可见明显渗氮层,组织为ε相+富氮回火索氏体,螺纹杆段1/2厚度处金相组织为回火索氏体,漏气平衡孔处的杆体外表面、杆体内表面、平衡孔内壁处渗氮层明显,平均深度约为0.4mm,与平坦的“直线区”断口(启裂区)宽度相当,对渗氮层进行了显微维氏硬度测试,平衡孔壁的渗氮层中可见裂纹,启裂于渗氮层表面(即平衡孔壁),断口边缘与裂纹内均存在严重的氧化迹象。

6.扫描电镜断口观察

从门杆的断口处取样进行了扫描电镜观察,整个断口面均被厚厚的氧化层覆盖,断口的本来形态无法观察,氧化层应属高温氧化所致。

7.讨论分析

(1)1#门杆力学性能测试结果中Rp0.2值稍低于标准GB/T8732-2014中对2Cr12NiMo1W1V调质状态下的力学性能规定;2#门杆力学性能测试结果中Akv值低于标准GB/T8732-2014中对2Cr12NiMo1W1V调质状态下的力学性能规定。

(2)从金相分析结果看,1#、2#门杆的杆体及漏汽平衡孔处杆段均进行了渗氮处理,渗氮层深度与启裂区宽度相当。两件门杆1/2厚度处金相组织均为回火索氏体,属调质态正常金相组织。未发现门杆存在原始缺陷。

(3)两件门杆的中心孔均存在偏离杆心的现象。漏汽平衡孔边缘较尖,未做圆角过渡处理,易于发生应力集中现象,且渗氮时漏汽平衡孔处杆段未作防护,使其表面具有较大脆性,较脆的应力集中区在受外力作用时,容易萌生裂纹,进而发生断裂。断口呈黑灰色,应属高温氧化所致。

(4)两件门杆的断裂形式、宏观断口形貌基本相同。门杆经调质后进行表面渗氮处理,使得门杆表面强度较高、硬脆性较大,难以发生塑性变形或弹性变形,门杆心部塑韧性较好。高温状态运行时,轴向力使门杆有纵向微量伸长趋势,当轴向力迫使门杆发生变形时,平衡孔的应力集中部位(即受力截面最小处)的表面硬脆层将发生脆性开裂,形成平坦的直线区断口。此脆性开裂区受力截面最小,处在平衡孔的平分面上(即门杆横截面),为整个断口的启裂区,已形成的开裂缺口将进一步加强应力集中效应,对裂纹的后续扩展起重要的促进作用。

(5)从门杆的使用环境、断裂位置、结构特征等方面分析,两件门杆的断裂性质应属高温蠕变。门杆心部金属发生蠕变变形时,表面硬脆层将承受更大载荷作用,受力截面最小的平衡孔平分面是应力集中较严重部位,在无法承受过大载荷时,漏汽平衡孔壁渗氮层即发生脆性启裂,启裂源进一步加重应力集中效应。在轴向力和高温共同作用下,裂缝以启裂点为源继续扩展(沿门杆横截面方向),当裂纹扩展到一定尺寸,未开裂部分不足以承受载荷作用,发生最终断裂。

结论

两件门杆的断裂性质应属脆性启裂的高温蠕变。在应力和温度作用下,平衡孔壁渗氮层最早发生脆性启裂,裂缝以启裂区为源继续扩展,当门杆受力部位不足以承受载荷时,导致最终断裂。在工艺或技术要求允许的情况下,考虑对漏汽平衡孔处杆段进行防渗氮保护;门杆避免超载、超温或偏载运行,中心孔尽量保证不偏心;漏汽平衡孔内壁尽量光滑,边缘做适当的圆滑过渡处理,门杆平衡孔部位受力截面最小,在不影响排汽压力的情况下,可缩小平衡孔的直径,适当增加平衡孔处的门杆横截面积,达到增强门杆强度的目的。

参考文献:

[1]《DL/T715-2015火力发电厂金属材料选用导则》

[2]《DL/T991-2016电力设备金属光谱分析技术导则》

论文作者:付开宇

论文发表刊物:《河南电力》2018年13期

论文发表时间:2018/12/27

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