摘要:某发电厂300MW机组凝汽胶球清洗装置故障率高,胶球清洗装置的无法正常投运,致使凝汽器端差增大。从人员、设备、环境三大因素入手,找出设备故障的原因,并对系统进行优化改进,使胶球清洗装置正常投运,达到安全经济运行的目的。
关键词:胶球清洗装置;故障;故障原因;优化改进
1概述
某电厂机组330MW的机组,为上海汽轮机厂生产的N300-165/535/535型的基础上通过本体通流改造后优化扩容的机组。循环水冷却水来自珠江,经江边一次滤网的过滤后,由循环水泵输送经二次滤网进入凝汽器,在冷却低压缸排汽后,排回珠江。胶球清洗装置设置在二次滤网后凝汽器进口处。包括有收球网、胶球泵、装球室及附属的阀门和管道。机组在正常运行时,胶球清洗装置如能按要求投入,主要起到清除凝汽器铜管内积垢的,达到提高冷却效果的目的。
1.1设备规范
凝汽器型号:N-17600-Ⅰ
二次滤网型号:WNAD-1800
收球网型号
胶球泵型号
注:设备规范摘自该电厂运行规程
1.2胶球清洗装置系统简图(图1)
1.3清洗原理
胶球泵将装球室里的胶球打入凝汽器循环水进水管,胶球是非常柔软的海绵球,直径较铜管内径大1~2毫米,进入循环水进水管后被循环水压入铜管内,与管壁接触产生擦拭,起到清洗凝汽器铜管作用,清洗后的胶球回到收球网,胶球泵再把从收球网收集的胶球,送入凝汽器循环水入口使其不断循环,清洗完毕将球回收到装球室,下次清洗再次使用。
图1
二、现状调查
2013年3月—8月,机组胶球清洗装置故障增多。特别是胶球泵经常有故障需解列检修,影响胶球清洗装置的正常投运,至使凝汽器端差增大,特别在机组渡夏期间,对机组的真空影响更加明显。为减少胶球清洗装置故障,进行了深入调查分析。
与一线人员了解胶球清洗装置的运行情况,并找出和统计了2017年1月至3月间有关胶球清洗装置缺陷的情况,做出统计表和排列图如下:
胶球清洗装置故障统计表
六、组织实施
根据以上对策内容,组织落实各方面的实施活动。
下面是改进后的系统图:
1.采购DN100 Pg10的软密封阀门。
2.在胶球泵前面加装上图所示的B电动门。取消原阀门2。
七、改造后的效果及效益
改进后,机组胶球清洗装置投入运行至今,在一年多时间里,新的装置系统故障出现率仅为二次。
机组胶球清洗装置缺陷的效果对比图
在改造前,机组胶球泵附近经常是污水横流,改造后不仅机房面貌焕然一新,而且运行人员的操作更为简便,有利于减员增效。
参考文献
[1]《机组运行手册》.《设备使用说明》.
论文作者:王宁
论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期
论文发表时间:2019/6/10
标签:凝汽器论文; 装置论文; 机组论文; 故障论文; 球网论文; 铜管论文; 滤网论文; 《电力设备》2019年第3期论文;