高压异步电动机变频调速系统防误操作改进措施论文_姚强1,胡燕玲2,张建军3,贾占岳1,郭凯1,张万

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摘要:采用变频调节技术进行大型异步电动机的节能降耗,其取得的经济效益是显而易见的。但是由于设计及成本的原因,电动机变频装置在工频与变频之间的切换通常采用刀闸手动切换。如何可靠、有效地进行工频与变频之间的切换,防止发生误操作、造成人员及设备的伤害是本文讨论的主要问题。

关键词:异步电动机;变频调速;防误操作措施

1 引言

变频调速这一技术目前正越来越广泛的应用到各行各业的生产中,它具有节能、省力、易于构成自控系统等显著优势。应用变频调速技术也是改造挖潜、增加效益的一条有效途径,尤其是在高能耗、低产出的设备较多的企业,采用变频调速装置将使企业获得巨大的经济利益[1]。

2 变频调节技术

变频器通过将固定频率、固定电压的公用电源转换为可变频率、可变电压的电源从而改变电机速度,这种变换是电子式的,无任何运动部件。变频器的控制对象是三相交流异步电机和三相交流同步电机。无论哪种形式都是电能不变化为其它形式的能量,而只是频率的变化。

2.1 变频调节的工作原理

变频器的结构,其由主电路(包括整流器、中间直流环节、逆变器)和控制电路两部分组成。

2.1.1 主电路:由整流器、中间直流环节和逆变器三部分构成。主要任务是将交流电变换成直流电,在电源和电动机之间进行无功功率的交换,以及将直流电转换成交流电。

2.1.2 控制电路:常由运算电路、检测电路、控制信号输入/输出电路和驱动电路组成。主要任务是完成对逆变器的开关控制、对整流器的电压控制以及完成各种保护功能等,其控制方法可以采用模拟控制或数字控制。

2.2 变频调节的节能作用

2.2.1 变频节能:当电机转速从N1变到N2时,其电机轴功率(P)的变化关系如下:P2/P1=(N2/N1)3,由此可见降低电机转速可得到立方级的节能效果。

2.2.2 动态调整节能:迅速适应负载变动,供给最大效率电压。变频调速器在软件上设有5000次/秒的测控输出功能,始终保持电机的输出高效率运行。

2.2.3 通过变频自身的V/F功能节电:在保证电机输出力矩的情况下,可自动调节V/F曲线。减少电机的输出力矩,降低输入电流,达到节能状态。

2.2.4 变频自带软启动节能:采用软启动后,启动电流可从0--电机额定电流之间调节,减少了启动电流对电网的冲击,节约了电费,也减少了启动惯性对设备大惯量的转速冲击,延长了设备的使用寿命。

2.2.5 提高功率因数节能:变频调速器对电网的阻抗特性呈阻性,功率因数较高,减少了无功损耗,在整个速度范围内典型值为0.95或更高,无需进行功率因数补偿。

3 变频调速系统的电气设计方案

火电厂凝结水泵电源一般采取一拖二自动工频/变频切换方案。即配备一台高压变频器,两台切换开关。通过切换开关把高压变频器切换到要运行的凝结水泵。

高压变频器即可以拖动1号凝结水泵电动机实现变频运行,也可以通过切换拖动2号凝结水泵电动机实现变频运行,但不能同时拖动两台凝结水泵电动机变频运行。两台凝结水泵电动机均具备工频旁路功能,可实现任意一台电动机的变频运行,另外一台处于工频备用。

图1 火电厂凝结水泵变频器系统图

如图1所示,4QF和1QF之间、5QF和2QF之间、4QF和5QF之间均存在电气闭锁和逻辑闭锁关系(4QF分闸允许5QF合闸、5QF分闸允许4QF合闸),防止高压变频器输出侧与6kV电源侧短路。1QF、2QF、3QF为现场运行设备,3QF、4QF、5QF只具备手动合闸功能。1号凝结泵变频运行时,断开1QF、闭合3QF、4QF开关,1号凝结泵处于变频运行状态,2号凝结泵处于工频备用状态。当1号凝结泵变频运行故障跳闸时,系统联锁起动2号凝结泵2QF开关工频运行;2号泵变频运行时,断开2QF、闭合3QF、5QF开关,2号凝结泵处于变频运行状态,1号凝结泵处于工频备用状态。当2号凝结泵变频运行故障跳闸时,系统联锁起动1号凝结泵1QF开关工频运行。

4 工频与变频切换及存在的问题分析

变频调速系统通常采用图1所示的方案,工频与变频切换可以实现自动切换。工程实际中考虑到到成本及电源接入的问题,工频与变频切换集中在变频装置的刀闸柜处,且采用手动切换。手动切换的条件:一是工频与变频切换时必须断开电源侧高压断路器,二是两台凝结水泵不能同时投入变频运行。如果任意一项不满足,在进行切换时会发生带负荷拉合刀闸的误操作事故。

某火电厂曾发生过类似事故。如图2所示,2016年12月5日,某电厂在进行“2号机A凝结水泵变频运行切换为B凝结水泵变频运行”操作过程中,发生带负荷拉刀闸的恶性误操作事故。造成所属厂用母线电压突降,运行中的2号机组锅炉给水流量低MFT保护动作,2号机组跳闸。

此次事故发生的主要原因是该厂的电气倒闸操作票项目中无“检查2号机B凝结水泵10kV开关QF3在分闸位置”的操作项,操作人员在QF3合闸状态下,对2号机组B凝结水泵电机变频双向切换刀闸QS2进行“工频/变频”的进行分闸操作,造成带负荷拉QS2刀闸的误操作事故发生。

图2 某电厂“工频/变频”切换操作示意图

5 解决方案

某火力发电厂一期投产了2台165MW的机组,二期扩建投产了2台300MW的机组,均属于热电联产机组。该火电厂平常要给周边的企业供给高温高压的蒸汽,冬季还要为城市供暖服务,为高能耗、低产出设备较多的老企业。企业所属的厂用设备有大量大型电动机负荷(3台凝结水泵、4台一次风机、8台吸风机和4台采暖水泵),为节能降耗加装了变频装置,为节约成本工频与变频切换均采用手动刀闸切换方式。由于变频装置较多,操作比较频繁,为防止误操作事故的发生,采取了以下两项有效的措施。

5.1 编写标准电气倒闸操作票

在标准操作票中规范操作过程,设置正确的操作逻辑和流程,操作过程加强“两票三制”的执行和三级监护,确保严格按照标准电气倒闸操作票执行。

图3 某电厂加装的变频装置五防闭锁图

图3中,QF1、QF2分别为B凝结水泵、C凝结水泵的高压开关,QS1、QS2刀闸为B凝结水泵切换“变频/工频”刀闸,QS4、QS5刀闸为C凝结水泵切换“变频/工频”刀闸,QS2和QS5是单刀双头刀闸。两台凝结水泵均可在工频状态工作,投入变频状态时只能运行一台凝结水泵,另一台必须在工频状态,也就是两台凝结水泵禁止同时在变频状态下工作。B凝结水泵在工频状态要切换至变频状态时,需要检查B凝结水泵高压侧开关QF1处于冷备用,C凝结水泵处于工频状态,合上QS1、QS2刀闸,再合上B凝结水泵高压侧开关QF1,B凝结水泵方可在变频方式下运行。

5.2 在工频与变频手动刀闸切换把手上加装五防闭锁装置

将刀闸原切换把手的销子拆除,装入重新设计的有孔洞的销子,然后将五防锁锁在孔洞中(如图5所示)。如此,不通过五防闭锁装置内设置的逻辑闭锁,五防锁打不开,无法进行操作,从而有效避免了误操作事故的发生。

6 结束语

通过较小的资金投入,加装强制性五防闭锁装置杜绝了误操作事故发生的根本来源,从技术上彻底解决了火电厂凝结水泵变频装置“变频/工频”切换过程存在的误操作风险;通过编写标准电气倒闸操作票,从管理上根除了误操作发生的风险来源,全面提升了操作过程的安全性和可靠性。

参考文献:

[1]崔向阳 刘敏龙 窦海春,变频调速技术在矿用设备中的应用,《商品与质量:建筑与发展》,2013年第1期,

作者简介

姚强(1975年),男,甘肃通渭人,硕士学位,高级工程师,从事电运维管理工作。

胡燕玲(1973年),女,甘肃临洮人,大学学历,工程师,从事发电厂及综合能源管理工作。

论文作者:姚强1,胡燕玲2,张建军3,贾占岳1,郭凯1,张万

论文发表刊物:《电力设备》2019年第9期

论文发表时间:2019/10/16

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