国网赣州供电公司 江西省赣州市 341000
摘要:分析35kV主变跳闸原因分析,深入剖析变电站存在问题,提出降主变跳闸的有效措施。
关键词:35kV主变、降跳闸
0 引言
随着社会各方对供电可靠性要求的提高,几乎达到停电“零容忍”状态,继前几年大力整治农网10kV线路后,江西电网将整治重点前移,着重关注变电站主变稳定运行情况,特别是农网35kV变电站主变跳闸情况。
往年,农网倾向于线路整治使得变电站设备运维管理、设备整治等问题严重滞后,如何有效降低主变跳闸成为提高供电可靠性值得分析的课题。
1 跳闸原因分析
2015年赣州公司35kV主变实际跳闸66次,仅上犹公司实现年度零跳闸,兴国10次,占跳闸总次数的15.2%;南康、赣县各6次,占比9.1%;安远、会昌、宁都各5次,各占7.6%。
1.1 按时间统计分析
2015年,35kV主变跳闸主要集中在5月、6月、7月、9月,4个月累计跳闸41次,占全年跳闸总次数的62%,其中5月跳闸尤为突出,占比高达22.7%,41次跳闸中因线路故障导致越级跳主变达24次,反映出恶劣天气是主变跳闸的主要诱因。
1.2 按保护动作跳闸统计分析
按保护动作统计分析,低后备过流保护动作32次,占比48.5%;差动保护动作14次,占比21.2%;高后备过流保护动作10次,占比15.2%;非电量保护动作10次(8次重瓦斯,1次压力释放、1次轻瓦斯),占比15.2%。可见导致35kV主变跳闸的主要保护为低后备过流保护和差动保护,两者合计动作47次,占74.6%。
保护正确动作共计52次,正确率78.8%,不正确动作14次,不正确率达21.2%。其中,差动保护动作14次,3次不正确动作,不正确率21.4%;非电量保护动作10次,2次不正确动作,不正确率20.0%;高后备过流保护动作10次,4次不正确动作,不正确率40.0%;低后备过流保护动作32次,5次不正确动作,不正确率15.6%。
1.3 按设备故障原因统计分析
从设备等因素统计分析,一次设备原因跳闸38次,占比57.6%;二次原因跳闸13次,占比19.7%;其他原因15次,占比22.7%。可见,一次设备故障是35kV主变跳闸的主要原因。
1.3.1 一次设备原因分析
一次设备原因中线路开关慢分、拒动等故障越级跳闸达12次,占比36.8%;CT变比、绝缘、绕组不满足要求跳8次,占21.3%;主变本体故障8次,占比21.1%;有载开关故障跳3次,占7.9%;刀闸等母线设备损坏跳3次,占7.9%;开关柜受潮跳2次,占5.3%,可见线路开关故障等一次设备故障是引起35kV主变跳闸的主要原因。
1.3.2 二次原因分析
二次原因中误整定5次,占38.5%;线路保护插件故障、设计缺陷跳4次,占比30.8%;主变保护装置故障、设计缺陷跳3次,占23.1%;二次回路接线错误跳1次,占比7.7%。可见定值整定错误导致跳闸是二次引起跳闸的主要原因。
1.3.3 其他原因
因直流失电、压力释放回路各1次,误操作、线路故障叠加各跳2次,因中性点接地、过负荷、单相接地等原因跳闸3次,因小动物跳闸1次,原因不清4次。
综上所述,2015年35kV主变跳闸66次,其中有38次是可预防的。
2 35kV变电站设备现状
2.1 一次设备现状
根据各县公司“2016年35kV主变降跳闸专项整治方案”整理,变电站一次设备运行情况堪忧,主要是主变、开关、CT及母线侧设备四大类设备问题。
2.1.1 主变本体及有载开关
主变本体有载分接开关普遍存在不同程度渗油、频繁调档等问题,粗略统计有63个变电站大约100台主变有载分接开关需大修,已落实项目56个站88台主变,剩余7个站12台主变无项目。
2.1.2 开关
2015年因线路开关问题越级跳主变达12次。粗略统计,目前共有291台(10kV176台、35kV115台)开关存在不同程度卡涩、老化、操作不到位等问题,分布在14个县公司58个站,龙南80台、崇义39台、安远32台、瑞金29台、兴国18台、大余17台、宁都16台、赣县15台、全南7台、上犹7台、会昌6台、定南5台、石城3台,已落实项目142台台、剩余149台(10kV91台、35kV58台)未安排项目
2.1.3 CT
因各侧CT问题跳主变达8次。目前CT隐患共233组(35kV81组,10kVCT152组),其中属于大连泰克、北京浩霆等家族性缺陷共101组(35kV39组,10kV62组),CT运行时间长、绝缘下降、不准确50组(35kV22组,10kV28组),CT绕组不够55组(35kV13组,10kV42组),变比问题23组(35kV3组,10kV20组),属开关内置CT4组。分布在14个公司45个站,寻乌69组、大余28组、定南27组、于都26组、石城23组、信丰16组、上犹15组、瑞金13组、宁都、兴国各4组、会昌、龙南各2组。已立项127组,剩余106组(35kV38组,10kV68组)。
2.1.4刀闸等母线侧设备
粗略统计共有43个左右变电站涉及母线侧刀闸卡涩、接触不良、倒闸操作不到位等问题,也是主变安全运行的影响因素之一。
2.2 保护装置运行现状
2.2.1 35kV主变差动保护运行情况
据9月调度核查统计,各县公司35kV主变已投差动保护共计241套,投入率73%,剩余87台主变不符合差动保护投入条件(其中,容量>6300kVA主变6台,容量≤6300kVA主变81台),其中仅安远、龙南、全南、信丰等4家公司全部投入主变差动保护,会昌、寻乌、瑞金、大余等公司投入率不足50%。
“6300kVA及以下容量的主变未装或未投差动保护”占比24%,其他6台主变需投未投,分别是石城睦富#1、#2主变、大余南洲#1、梅岭#1、上犹梅田#2主变、会昌林岗变#1主变。
未投原因:CT不符合条件66台(CT无差动绕组44台、CT准确级不符合要求18台、CT极性不一致4台),无差动保护装置10台,差动装置问题3台,差流过大6台,串接1台,主变退出运行1台。
2.2.2 保护装置运行情况
粗略统计,共有16家公司共48个站保护已运行接近或已超十年、或设备故障频发,仅有8个站立项,其余40个站无项目安排,运行状况堪忧。
2.2.3 直流系统运行情况
粗略统计,除崇义、大余、定南、信丰、上犹、于都、石城等7家公司直流系统运行相对稳定外,安远等10家公司共计34个变电站直流系统故障频发或已超期运行,12个变电站直流系统改造已立项,其他22个无项目安排。
3 预试定检情况
3.1 2015年预试定检情况
据统计,2015年主变预试后仍跳闸达34台次,占年度总跳闸次数的54%,其中龙南、信丰、定南、南康、会昌、兴国、赣县、大余、瑞金等9家单位预试后跳闸数占本单位年度跳闸总数50%及以上。反映出大部分县公司预试定检工作质量不高,隐患和缺陷发现不足。
3.2 原因分析
一是县公司现有试验仪器无法满足试验基本要求,购置的仪器7月底才陆续到货,而截至7月底已完成118座35kV变电站预试任务,占总任务的62%,开关动作特性、CT伏安特性等关键试验项目无法开展;二是县公司试验检修水平不高,对试验规程不了解,无法判断设备是否合格,在试验后发现的问题未及时反馈;三是技术监督管理抓的不严,过程管控不到位,报告审核不到位。
4 整治措施
4.1 加强技术监督管理
一是提升预试定检工作水平,购置一批试验仪器,完善县公司装备配置;开展状态检修、预试等规程、试验报告培训学习,严抓试验报告编审批工作,3-4月份开展县公司变电专责、班长试验培训考核;二是抓好剩余家族性CT缺陷设备隐患整治;三是将2015年预试定检发现问题的设备纳入2016年停电计划进行整治,并跟踪试验情况,拟建立缺陷图库,督促设备消缺;四是开展红外测温等带电测试,建立缺陷图库,督促设备消缺。五是开展设备动热稳定校验,将不合格设备纳入改造项目。
4.2 规范变电站运维管理
一是严防小动物、一二次设备进水事件,按照市公司15年防小动物做法,县公司35kV变电站雷雨季节前务必完成电缆沟、端子箱、开关柜等沟门孔洞检查并全面封堵到位;雷雨季节前完善机构箱、端子箱的驱潮装置,提高设备运行质量。二是推行压板投退正确、规程和典票编写正确“三正确”,严防发生误操作事故,优先治理防误闭锁装置问题,加强运维人员培训。三是开展站际竞赛评比,推动县公司变电运维工作。
4.3 实施项目全过程管控
按照已梳理的35kV变电站降跳闸专项整治“一站一方案一实施计划表”,督促县公司落实35kV主变降跳闸项目安排,跟踪项目物资申报及实施。一是重点跟踪2015年发生过跳闸的47座变电站内开关、CT、保护等一、二次设备的立项整治情况;二是联合调度,开展差动保护整治,明确94台差动保护整治情况。
论文作者:肖名琴
论文发表刊物:《基层建设》2016年第33期
论文发表时间:2017/3/7
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