袋式除尘器滤袋破损原因分析及建议论文_唐振海

(国电吉林龙华长春热电一厂 吉林长春 130000)

摘要:除尘器滤袋的使用寿命决定其运行效果和维护费用,影响滤袋寿命的因素有很多,滤袋破损的情况也较为普遍。以某电厂三台袋式除尘器的性能试验数据为基础,结合运行情况,对造成滤袋破损的原因加以分析,并提出改进措施。

关键词:滤袋;破损;原因分析;建议

1 前言

袋式除尘器是一种干式滤尘装置,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘,广泛应用于火力发电、钢铁、水泥等行业,具有烟气条件的变化对袋式除尘器的除尘效果影响相对较小,除尘效率高、运行稳定、适应性好等特点。袋式除尘器发生滤袋破损的情况较为普遍,影响其寿命的因素有很多,因此,针对滤袋破损原因进行分析研究,采取有效措施避免滤袋非正常破损,对于设备的经济运行和环保达标排放具有重要意义。

2 设备概况

某电厂现有三台160t/h循环流化床锅炉,每台炉配套一台袋式除尘器。自2012年三台炉除尘器投运以来,一直存在压差高、破损及掉袋频繁、烟尘排放超标等现象。在2014年5月至2015年4月,先后对三台炉除尘器进行增容改造,将原有直筒式布袋更换为褶皱式布袋,滤料材质为PPS+PTFE。2015年10月,三台炉的SNCR法脱硝装置投入运行,投运后袋式除尘器差压呈逐渐上升趋势,最高达2000Pa以上。2016年5月停机检修发现,三台炉除尘器布袋均出现大批破损现象。截至2016年12月末各台除尘器运行状况如表1。

表1 除尘器运行状况统计

3 性能试验结果

为了掌握各台袋式除尘器的实际运行效果和烟尘排放情况,进一步分析、查找压差高、频繁破袋的原因,分别对三台袋式除尘器进行了性能试验,并选取有代表性的破损布袋进行实验室理化分析。

⑴烟气参数测试结果

依据《电除尘器 性能测试方法》(GB/T13931-2002)、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)等标准,在每台炉最大出力工况下,对除尘器进行性能测试,试验结果见表4。

表4 除尘器性能试验结果

⑵破损布袋检测结果

选取具有代表性的破损布袋进行相关理化分析检测,结果如下:

①外观检查:滤袋外表面有少量积灰,呈驼黄色,袋头有多处孔洞,孔洞内表面有磨损痕迹,局部已露出基布,袋内灰较多,呈灰黑色,如图1所示。

图1 滤袋外观

②常规检查:表5 滤袋常规性检查结果

③傅立叶红外分析:检测滤袋的红外谱图与新袋基本一致,滤袋未受到氧化腐蚀。

图2 滤袋红外谱图

④扫描电镜分析:取清灰后的滤布样品进行扫描电镜分析。滤袋迎尘面及背尘面纤维均保持良好,未出现裂纹及断裂现象。

图3 滤袋迎尘面纤维电镜图片(500倍) 图4 滤袋背尘面纤维电镜图片(1000倍)

4 原因分析

⑴滤袋常规检测结果表明,断裂强力、断裂伸长率等项目符合要求,滤袋无明显质量问题。从形貌外观判断,袋头的多处孔洞应为喷吹气流造成,袋身孔洞应为烟气粉尘冲刷磨损造成。

⑵滤袋的傅立叶红外分析结果表明,滤袋强度及滤料纤维状态较好,无明显化学腐蚀现象,结合实测的入口烟气含氧量(均低于8%),排除氧化腐蚀原因造成滤袋破损。

⑶滤袋透气性检测结果表明,清灰前的滤袋透气性较差,经吸尘处理后透气性仍较差,水洗后符合要求,判断滤袋迎尘面存在被油污污染的可能性,油污渗入滤袋迎尘面后与粉尘的混合物附着于滤料上难于清除,造成滤袋局部过滤失效;同时也影响了滤料的透气性,说明新滤袋在使用前的预涂灰有问题。

⑷扫描电镜分析结果表明,滤袋破损非机械力撕裂造成。

⑸除尘器入口粉尘浓度及本体阻力远超设计值。一方面布袋附着飞灰的速率较快,为了降低或维持阻力不影响锅炉运行,滤袋的喷吹频率加快,喷吹间隔时间缩短甚至不间断喷吹,增加了滤袋的冲刷、磨损。另一方面增加了微细粉尘钻入滤袋纤维内部的可能,造成滤袋堵塞,阻力上升。

⑹除尘器的漏风率远超过设计值。漏风率高会使大量的冷空气进入除尘器内部,局部区域产生低温区,导致低温处结露,可能会造成局部滤袋迎尘面“糊袋”,阻力上升。漏风率高也造成除尘器内风量增加,增大过滤风速,造成阻力上升。

⑺停机检查破损滤袋的位置相对固定,可能存在入口的烟气分布不均情况。

⑻性能试验期间的氨逃逸量在合理范围,不是造成滤袋积灰主要因素。

4 建议

⑴主要原因是设备设计选型偏小,不符合实际运行工况的问题,除尘器长期超负荷运行,再加上安装质量存在一定问题,造成滤袋寿命缩短,破袋频繁,最终导致排放超标。建议对除尘器进行改造,并在设计选型、采购、安装等环节以及设备投产后应加强监督和运维管理,确保设备运行正常,与实际工况相匹配。

⑵建议在除尘器检修或改造前更换入炉煤,使燃煤灰分在设计值范围内或尽量接近设计范围,减少单位面积滤袋承受的灰量,降低喷吹频率。

⑶建议检查除尘器进口导流装置是否有堵塞及磨损,进行除尘器气流分布试验,确保气流分布合理。

⑷建议采取有效措施,避免锅炉点火期间烟气中的油污直接附着到滤袋,从而影响滤袋的通透性。

⑸建议检查喷吹短管是否有歪斜并及时纠正;检查人孔门及顶部盖板的漏点并进行封堵,降低除尘器的漏风率至设计值范围。

参考文献:

[1]段超龙,乐文毅,任美桃,李准,年卫琦.袋式除尘器滤袋失效原因分析[J].水泥工程,2017(04):43-46.

[2]商文翔. 沥青拌合设备袋式除尘器除尘特性研究[D].长安大学,2017.

[3]邱家亮. 袋式除尘器工作性能综合评价方法研究[D].南昌大学,2017.

论文作者:唐振海

论文发表刊物:《电力设备》2019年第4期

论文发表时间:2019/7/5

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