陈豪
(浙江浙能乐清发电有限责任公司 浙江温州 325609)
摘要:本文主要介绍了某660MW超超临界火电机组并网后发电机因功率因数角接近90°发变组保护B屏逆功率保护动作解列事故过程、原因分析及后续优化措施。期望能为同类型发变组保护配置机组提供一定参考和借鉴作用。
关键词:火电机组;并网;逆功率保护;功率因数角
引言
某电厂660MW超超临界火电机组某日0:57发电机正常准同期并网后发生发变组保护A/B屏逆功率保护动作解列停机事故,且同日2:30再次正常并网未发生类似情况,故笔者对此次逆功率保护动作原因展开分析,并提出优化措施。
1 设备概况
1.1机组情况简介
发电机由上海汽轮机厂制造,型号为QFSN-660-2,励磁型式为全静态自并励磁系统,发电机出口配置断路器,发电机解列仅需断开发电机出口断路器,不改变主变及厂用电运行方式。发变组保护装置为南瑞继保生产的RCS-985型共5套保护装置,其中A、B屏为发电机保护屏,C、D、E屏为主变高厂变保护屏。
1.2逆功率保护简介
300MW及以上发电机组均配置发电机逆功率保护,其主要作用为当汽机侧主汽门或调门关闭时而发电机开关未分闸,发电机从发出有功状态变为从电力系统中吸收有功转为同步电动机运行,此情况下对发电机本身无危害,但由于此时发电机组逆功率运行,原本在汽轮机末级长动叶片中对叶片做功的蒸汽失去流动反由长叶片对蒸汽做功加大末级叶片鼓风摩擦,长时间运行会使汽轮机末级叶片过热损坏。
逆功率保护根据南瑞继保RCS-985型发变组保护装置说明书整定,逆功率元件动作条件为发电机出口三相有功之和小于逆功率保护定值(根据保护定值单取-1%),即
上式中为机组额定功率,、、分别为发电机对应相相电压、相电流、功率因素角。
逆功率保护设两段延时,Ⅰ段(3s)发信号,Ⅱ段(12s)动作停机出口,即。
2 事件经过
0:57,发电机机端电压19.889kV,主变低压侧电压19.43kV,发电机频率50.16Hz,主变低压侧频率49.98Hz,主蒸汽压力5.8MPa,高调门开度8.8%,中调门开度5.2%。0:57:25并网成功,0:57:43逆功率保护动作跳闸。
2.1 发变组A/B屏保护报文
查看发变组A/B保护屏,记录如下(A屏动作但未出口B屏动作且出口):
并网后瞬时时刻,发电机机端二次侧电压=58.3V∠8.84°,变比200:1;发电机中性点二次侧电流,变比500:1;发电机二次侧有功W、无功。
3原因分析
3.1 发变组A/B屏保护动作原因分析
根据发变组保护B屏装置内部报告,B屏逆功率保护动作之前,有功为-0.90%,无功为23.70%。逆功率定值为-1%,逆功率跳闸延时15s(发信至动作12s)。推测保护之前已启动,由于测量功率值在定值边界附近且保护未返回,持续15s保护一直符合动作条件,所以保护动作正确。但由故障滤波器
论文作者:陈豪
论文发表刊物:《河南电力》2018年7期
论文发表时间:2018/9/12
标签:发电机论文; 功率论文; 动作论文; 机组论文; 叶片论文; 调门论文; 火电论文; 《河南电力》2018年7期论文;