李新立
格力电器石家庄有限公司
摘要:随着节能环保降耗观念的深入人心,如何既能保证质量又能提升效率,成为各制造业生产厂家研究的重要内容。本文就空调内机两器组件的泄漏率进行分析探讨。
关键词:空调 内机 两器 泄漏
一、引言
钎焊是采用比母材熔点低的材料做钎料,将焊件和钎料加热到高于钎料熔点但低于母材熔化的温度(焊料熔化,母材仍保持为固态),利用毛细作用使液态钎料填充固态母材之间的间隙,经钎料在母材表面的渗透、扩散和相互作用,然后冷却、凝固,从而形成冶金结合的一种连接方法。
现在空调的焊接已由原来的人工焊改为自动焊,不仅质量稳定,而且生产效率提高显著。但如何使自动焊接线的稳定性得到更优化,最大程度地降低焊漏率是企业不断追求的目标。
二、名词解析
1、两器组件--空调两器组件,是利用液态低温制冷剂在低压下易蒸发,转变为蒸气并吸收被冷却介质的热量,以及管内制冷剂直接与管外空气强制进行热交换,以达到制冷目的。
2、氦检--使用氦气作为示踪气体,对被检两器组件抽空后充入一定压力的氦气,两器组件外面是真空箱,若有氦气漏出,则漏入真空箱的氦气可通过氦检漏仪测出,由此来检测两器焊点是否泄漏的检漏方法。
三、实验对比分析
对单件流的自动焊接线进行线体分析:
1、焊枪吹扫距离的分析
1)试验设计:焊接前,喇叭口周围会残留铝粉杂质,需要通过焊枪将其燃烧清除。而焊枪离两器组件喇叭口的距离不同,会直接影响喇叭口的温度,决定铝粉是否燃烧充分从而清除全部的杂质。试验通过调整不同的距离验证其相关性。
2)测量数据并分析
用minitab对收集到的数据绘制散点图进行相关性检验,如下图1:
可以看出:火焰温度与焊枪离喇叭口距离呈负相关关系,且可能呈二次函数,利用Minitab软件对其进行二次回归分析,得出关系式:火焰温度(℃)=778.1+1.786焊枪离喇叭口距离-0.06162焊枪离喇叭口距离**2
3)火焰温度与焊枪距离喇叭口距离研究
焊接温度过高,会影响两器组件喇叭口焊接处的铜弯头材质发生变化。因此焊枪吹扫要实现既消除喇叭口处的铝粉杂质(铝燃点550℃)但不改变铜弯头的晶粒度(铜磷焊环液相线为800℃ )。
回归方程:火焰温度(℃)=714.6+3.751距离(mm)-0.07533距离(mm)**2
将铝粉燃点550℃代入方程,求解得距离约为80mm。考虑调机误差,将此吹扫距离定为80±5mm。
2、焊枪吹扫氧气压力
1)试验设计
自动焊接机的焊接氧气、天然气的压力参数设置不同,影响焊接火焰的温度,形成"氧化焰、中性焰、碳化焰",易造成过烧、沙眼、气孔、裂纹等焊漏点。通过固定焊枪吹扫与喇叭口距离为80mm,调整氧气和天然气的压力参数进行相关性确定。
2)分析氧气压力
固定吹扫距离80mm,氧气压力越大焊枪火焰温度越高,既要考虑温度能将喇叭口处的铝粉燃烧,又要考虑节能。根据氧气压力从0.30Mpa至0.60Mpa变化时测得的数据,回归分析和残差分析发现无异常,回归方程为:火焰温度(℃)=507.1-1332 压力(mpa)+3375压力(mpa)**2
将铝粉燃点550℃代入方程,求解得压力值约为0.43Mpa。结合铜磷焊环液相线为800℃,在不使铜弯头材质晶粒发生变化的前提下,综合考虑调机误差和节能,将此焊枪吹扫过程的氧气压力定为0.40-0.45Mpa。
3、改进后的过程能力验证
为验证当前的过程能力,对焊枪吹扫过程喇叭口温度进行统计,用Minitab软件绘制概率图,得出P=0.108>0.05,数据呈现正态分布,进而算出Cpk=1.59>1.33,表明生产过程能力符合改善要求。
四、结论
根据上述分析可知,降低两器泄漏可从以下两大个方面来考虑:
1、将焊枪距离两器组件越近,火焰温度越高,但相应吹扫范围变小影响效率;
2、氧气压力越大,燃烧温度越高铝粉杂质燃烧越快,但压力过大易形成过烧产生氧化焰。
参考文献
[1]许承东。计算机辅助工程:北京大学出版社,2013。
[2]马逢时主编。六西格玛管理统计指南:中国人民大学出版社,2007。
论文作者:李新立
论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第12期
论文发表时间:2019/9/19
标签:焊枪论文; 喇叭口论文; 距离论文; 温度论文; 压力论文; 氧气论文; 火焰论文; 《中国西部科技》2019年第12期论文;