摘要:随着科技的发展,煤矿智能化程度越来越高,自动化控制系统在煤矿各大系统得到了普遍的应用,本文主要介绍了采区皮带机的区域性控制的实现,讲述了逻辑编辑控制器(PLC)在采区复杂恶劣的环境中应用,随着自动化系统的普及面越来越广,企业效益也逐步得到了显现。
关键词:智能化;PLC;自动化
一、前言
近年来,随着国家政策的收紧,各级部门本着“无人则安”的理念,对各类行业的安全问题高度重视,尤其是煤炭企业尤为突出。煤炭企业减人提效迫在眉睫,尤其是系统复杂的老矿井更为明显。近十年来,随着综采、综掘工艺的应用,煤矿产能大幅提升, 但由于开采深度越来越深,采区原煤运输系统战线越来越长,一个采煤面或一个掘进迎头往往需布置3-4部皮带机才能完成原煤或矸石的输出,出煤及出矸系统岗位人员占用较多,且采区皮带机均为独立控制,占用人员多,维护人员少,系统隐患得不到及时的发现处理,造成事故时间过长,影响矿井正常生产。 为解决以上人员问题,安装自动化势在必行。
二、系统情况
山东一煤矿采区建设自动化为例介绍:前六采区和后六采区皮带机系统共安装12部皮带机,采用西门子 S7-300型 PLC为核心控制器,配合上位机软件,实现原煤运输自动化控制。 具体如下:
1、区域操作台:在后六煤仓上口设置区域集控点,设置PLC控制操作台。对前六及后六两采区共计12部皮带机进行集中控制,对皮带机的运行实时进行监控,根据电流、电源、各种保护状态判断胶带的运行状态,通过视频监控装置可实时观察各卸载点、驱动点的实地运行画面,并通过工业以太网与地面上位机进行通信,以达到对各条皮带机的集中连锁控制。
2、视频监控系统: 在各皮带转载点、驱动部、煤仓等地点安设防爆数字摄像头,实现视频监控。
3、操作台配置:在后六煤仓上口安放一台操作台,内含PLC控制器、防爆监控视频装置等设备。 防爆监视器: 实时显示防爆摄像头画面。
4、现场控制器保护部分:每条皮带分别配置单独的控制器,互不干扰,控制器设置堆煤传感器、烟雾传感器、跑偏传感器、温度传感器、速度传感器、洒水电磁阀,实现皮带机的六大保护。
5、通信系统:沿皮带运输巷每隔100米安装一台KXB12矿用本安型语音报警器,实现皮带机开车启动前语音报警功能、故障报警功能、打点信号联络功能、井下巡视人员可随时随地进行相互联络,同时与地面监控室操作人员也能够进行通话联系,地面胶带集控操作人员也可以随时随地呼叫巡视人员。
三、控制方式
1、操作方式分三种方式:远程、区域集中和就地。
(1)远程控制模式:在这种方式下,操作人员只需在地面控制中心操作键盘或鼠标,控制井下各条皮带和给煤机的启停以及故障解除等,并且通过计算机语音系统发布开车提示命令。这种情况系统设备会根据闭锁关系响应操作人员操作。也可实现实现系统的一键顺/逆煤流启停。该种模式分为手动和自动控制两种,可随机进行切换。
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(2)区域集中控制模式:当转换开关打到集中模式时,系统处于就地集中控制模式,在该种模式下当日常检修或故障处理以及特殊需要时,操作人员可分别在操作台上对各条皮带进行按流程集控开车,做到顺开逆停等模式。
(3)就地控制模式:当转换开关打到就地模式时,系统处于手动操作模式,当设备调试或检修时,胶带机各条皮带关联闭锁取消,皮带保护取消,现场人员通过就地控制箱全程人工参与控制。
四、功能情况
1、基本功能:实现皮带一键顺/逆煤流启停,并实时显示各皮带状态,井上、下的主控制室具有远距离控制和监视的功能。可以同时操作各部胶带机联锁起动或停止,单机启动或停止;并对各部胶带搭接部位、落煤点处进行视频监视及语音联系。
2、上位机功能情况:
(1)故障诊断、实时报警与历史报警查询功能。控制台实时显示皮带和各种保护传感器的工作状态,显示皮带的故障类型,分站之间通信是否异常等。同时提供皮带开停记录、给煤机开停记录、电机电流、电机温度、带速、产量和瞬时流量历史趋势图查看、相关数据报表显示和历史数据及历史故障查询。
(2)具备故障或传感器屏蔽功能。
(3)皮带机各项实时运行参数、数据、曲线、故障记录及历史数据等均可通过控制台上下位机进行查询。
(4)上下位机控制点操作台上实时动画显示皮带机的启停及运行状态。
(5)皮带运行记录查询,通过上位机查询过去时段皮带的运行记录。
3、现场控制分站保护工程。 就地模式保护报警:现场皮带机正常运行过程中,出现了保护动作(堆煤、烟雾、跑偏、急停、打滑、温度其中一种),控制分站主机会实时语音报警提示保护动作类型,并根据保护等级进行相应的动作(报警或停机)。
五、效果分析
皮带运输系统做为井下生产的重点设备,几乎全天候的运行是所有煤矿生产中必不可少的,高效性、实时性、安全性直接影响到矿井的生产效益和成本控制。从最初的单点式皮带司机人员配置,到现有普遍的局部运输线自动化控制,起到了提高工作效率,减少人员配置的目的。
六、经济效益及安全效益
1、采区皮带机运输系统,每部皮带机需配备至少2名岗位工,前六采区及后六下部采区共计12部皮带机,则需安设岗位工24名,大班维护6名,岗位替班人员2名,岗位工资4000元/月,则每年的岗位工资约153.6万元;而系统安装自动化后实现系统集控,则只需要在区域集控点安设一名岗位工,两系统再安设6名巡检工(兼职替班)即可,则可减少岗位人员17名, 每年可以节约资金81.6万元,大大节约了人工成本。
2、皮带机系统装备自动化后,实现了系统集控功能,减少了人员的占用,且提高了原煤运输的效率及安全运转系数。
七、结束语
采区原煤运输系统装备自动化后,不仅实现了自动化远程集中控制,且提高了系统的运输效率和安全可靠性,有效减少了岗位人员占用,缓解人员不足带来的压力,更使人力资源得到了整合,优化了劳动组织,达到了企业减人提效的目的,有极好的安全效益和经济效益。
论文作者:王端伟
论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第17期
论文发表时间:2019/9/30
标签:采区论文; 皮带论文; 人员论文; 系统论文; 皮带机论文; 操作论文; 实时论文; 《工程管理前沿》2019年第17期论文;