摘要:本文介绍了上安电厂脱硝系统流程及运行调整情况,针对运行中出现的问题进行总结,并根据经验提出了优化调整方式策略,对电厂运行具有借鉴意义。
关键词:脱硝;节能;优化调整
0 引言
为了响应国家环保政策要求,上安电厂#1—#6机组相继利用检修机会进行了脱硝系统改造。上安电厂SCR 脱硝工艺采用选择性催化还原方法,即在装有催化剂的反应器里,烟气与喷入的氨在催化剂的作用下发生还原反应,生成无害的氮气(N2)和水蒸汽(H2O),实现脱除氮氧化合物的目的。
1 系统简介
1.1 系统流程
上安电厂锅炉烟气脱硝技改工程 SCR 脱硝装置,由东方锅炉股份有限公司承接。本工程 SCR 脱硝装置采用选择性催化还原烟气脱硝技术(简称 SCR)。本工程采用液氨来制备脱硝还原剂,氨站系统含液氨储存、制备、供应系统包括液氨卸料压缩机、储氨罐、液氨蒸发器、液氨泵、氨气缓冲器、氨气稀释槽、废水泵、废水池等。液氨的供应由液氨槽车运送,利用液氨卸料压缩机将液氨由槽车输入储氨罐内,储 氨罐内的液氨由液氨泵输送到液氨蒸发器内蒸发为氨气,经氨气缓冲器来控制一定的压力及其流量,然后与稀释空气在混合器中混合均匀,再送达脱硝反应器。 氨气系统紧急排放的氨气则排入氨气稀释槽中,经水的吸收排入废水池,再经由废水泵送至废水处理厂处理。
图 1 上安电厂脱硝系统画面
1.2 运行中存在问题
系统投运后,由于环保要求的标准越加严格,加之氨逃逸率高、自动调节品质差、运行经验欠缺等诸多原因,导致系统氨耗率偏高,造成脱硝喷氨量增加,且逃逸的部分氨气与烟气中的硫化物反应生成硫酸氢氨,极易造成空预器的堵塞,增加了风机耗电率,给设备的安全运行带了来很大隐患。
为了解决上述问题,对脱硝喷氨量进行优化控制,在保证烟囱入口NOX排放浓度均小时不超标的前提下,加强运行调整,通过进行喷氨调平优化试验、制定相应奖惩措施、与检修配合进行控制逻辑优化等相关工作,实现单位发电量下氨耗率下降的目标,降低脱硝运行成本,提高运行经济性的同时,减缓空预器的堵塞速率。
1. 3 解决方案
配合检修人员进行相应的NOX消耗量试验;保证NOX相关数据真实可靠;通过检修人员配合进行相关试验及逻辑上的优化,进行脱硝喷氨调门控制优化,加强机组运行调整,减少NOX产生量;制定相应奖惩机制,激励运行人员积极调整;完全可以在NOX排放值与氨气消耗量上找到一个合理的平衡点,使氨气消耗量降低,从而解决相关一系列上述问题。
2 技术实施方案
2.1制定脱硝系统运行优化竞赛细则,对单机组氨耗率控制指标排名前三的机组予以奖励,以此激发机组人员运行调整的积极性。
2.2对NOX排放指标的控制标准作出明确规定:根据环保要求#1、2、3、4机组烟囱入口NOX控制目标值在25~35mg/Nm3之间,#5、6机组烟囱入口NOX控制目标值在20~30mg/Nm3之间,逃逸率<3ppm;控制烟囱入口NOX浓度小时平均数不超过排放标准要求;正常运行调整期间,如发生NOX排放超标,机组人员必须在记录里详细写明超标原因、超标时段及最高排放值,并对烟囱入口NOX浓度值长时间低于运行规定值的机组进行考核。
2.3升降负荷期间,磨组及配风操作力求平稳,利用提前降低脱硝出口设定值的方法减少和避免NOX超标排放,必要时切至手动进行干预。但机组参数稳定后,应及时恢复NOX的设定值,控制喷氨量。
2.4加强脱硝系统的吹灰管理,并做好同工况下参数的对比,如发现系统差压增大,及时安排增加吹灰次数,以防止催化剂堵塞,造成其活性降低,影响脱硝效果。
2.5控制脱硝反应器入口烟温在最佳运行温度范围内320℃-430℃。
2.6强化脱硝系统缺陷的管理,加强SCR系统入口、出口NOX浓度和氧量、烟囱入口NOX浓度等影响调节品质及排放参数的监视和判定,若发现装置异常,及时联系检修进行处理。
2.7加强中低负荷下配风的控制与调整,在保证CO含量不大100mg/m3,飞灰无明显变化的前提下,降低炉膛供风量,尽可能降低炉膛出口NOX的浓度值,以达到进一步降低氨耗率的目的。
2.8在检修热工专业的配合下,在#1—#6机组的DCS画面上,加装了氨气消耗量等相关测点,运行人员可充分利用DCS画面新增的氨耗量、氨耗率以及烟囱入口NOX排放浓度均值等监视手段,以此作为运行优化调整的依据。如在负荷调整或设备异常时导致NOX短时排放超标,机组人员可参考NOX排放浓度均值,将其后时间段内(1小时)的NOX浓度适当降低,以确保小时均值不超标,减少超标排放。
2.9加强与检修热工专业的配合,积极推进#1—#6机组的喷氨调平试验,不断完善热工控制逻辑,确保脱硝系统在高效工况下运行,氨气逃逸率在规定范围内,降低脱硝成本,减缓空预器堵塞。
3 改进后效果
该项目自4月份正式实施以来,取得了很好的效果,氨气的消耗量明显下降,具体数据统计如下:
4-7月份氨耗率统计表
4-7月份空预器差压统计表
由以上数据可以看出,每月的氨气消耗量呈持续降低趋势,节能效果比较显著,空预器的差压也得到有效控制,基本实现了预期目标。
4、经济效益
直接效益:每月减少脱硝耗材约为:(0.684-0.642)(g/kwh)*120000万千瓦时=50.4吨,按照每吨液氨2500元的价格来计算,每月节约成本约为:2500元/吨*50.4吨=12.6万元,效果显著。
其他价值:用氨量的大幅减少,减缓了空预器的堵塞,5月份以来,空预器差压得到有效控制(其中#3、4炉空预器利用检修机会进行了冲洗),基本维持原水平,没有明显发展趋势,为机组的安全经济运行创造了有利条件。
5总结:
本文主要阐述了脱硝系统的流程;讨论了在运行过程中出现的问题,给出了具体解决的方案;并分析了运行过程中节能目标并提出了经济而有效的调整方法,对电厂的运行工作具有借鉴意义。
参考文献:
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[3] 郑体宽,热力发电厂.北京:中国电力出版社,2001
论文作者:蔡跃凯,赵东朝,张华
论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期
论文发表时间:2020/4/13
标签:氨气论文; 机组论文; 系统论文; 浓度论文; 液氨论文; 电厂论文; 烟囱论文; 《电力设备》2019年第22期论文;