摘要:航天炉具有较高的热效率和碳转化率,气化炉为水冷壁结构,能承受1500℃至1700℃的高温;对煤种要求低,可实现原料的本地化,具有较高的经济效益和社会效益。航天炉在运行过程中受到多种因素的影响,其中对于煤种的适应性是其主要因素,这就需要技术人员对煤质进行分析,对原料煤做好试烧工作,提高煤质的稳定性,确保粉煤气化效率满足航天炉的运行要求,从而保证航天炉高效、稳定运行。
关键词:航天炉;煤种;适应性
一、新疆煤气化适应性分析
新疆煤具有发热量高以及含硫、含磷、含灰量低的特点。为适应航天炉原料煤的本地化,及时掌握原料煤的煤质数据,在初期对几种新疆煤的煤质进行常规分析(见表1),并对这几种新疆煤的灰分进行分析(见表2);几种新疆煤煤样的粒度分布见表3。
表1几种新疆煤煤样的部分分析数据
表2几种新疆煤样的灰分分析数据(质量分数)
表3几种新疆煤样的粒度分布情况
二、新疆煤试烧情况
自气化装置开车以来主要试烧了新疆保利煤、顺达煤、圣雄煤、百塔山煤等。其中,保利煤只在开车初期进行了试烧,之后以试烧顺达煤、圣雄煤为主。气化炉前期运行阶段,由于煤种不固定,几种煤相互混杂频繁切换,造成气化炉水冷壁挂渣不稳定,频繁换渣,炉况波动较大。后开始试烧新疆顺达煤(顺达煤又分为顺达煤矿煤和隆昌矿煤),气化工况整体趋于稳定,氧负荷27000m3/h左右,基本处于满负荷运行状态,炉膛温度波动稍大(500~1100℃);水冷主盘管介质密度为730~850kg/m3;氧气流量27000m3/h;气化炉操作压力3.8MPa,水煤气产量155000m3/h;粗渣残炭5%,滤饼残炭40.8%。顺达煤煤灰流动温度1180~1250℃,煤灰黏温特性稍差,对于以渣抗渣的粉煤气化炉而言,更不利于水冷盘管的挂渣,易造成气化炉炉膛超温和渣口堵塞等;另外,烧顺达煤时,炉膛温度波动稍大,水冷主盘管介质密度低且波动大,炉渣及滤饼残炭偏高,由于煤燃烧不烬,灰水水质差,碱度、硬度高。但该煤种热值高,水分、灰分低,气化装置整体消耗偏低。
试烧新疆圣雄煤,由煤质分析数据可知,圣雄煤低水分(5.22%)、低灰分(6.81%)、高挥发分(40.35%)、固定碳含量略低(52.47%),属于低中发热量煤;煤灰中硅铝和44.42%;黏度为25Pa•s时的灰流动温度为1300℃左右,黏度为5Pa•s时的灰流动温度在1475℃左右。煤灰黏温特性好,操作温度区间在100℃以上,非常适宜于液态排渣的气化炉。在试烧圣雄煤期间,气化工况较为稳定,氧负荷27000m3/h左右,基本处于满负荷运行状态,炉膛温度基本在600℃以下(间接测量温度);水冷主盘管介质密度800~850kg/m3;氧气流量27000m3/h,粉煤流量50.8t/h;气化炉操作压力3.83MPa,水煤气产量158000m3/h;粗渣残炭2.4%,滤饼残炭28.6%;水煤气主要成分CO59.3%、H229.1%、CO23.2%、CH4400×10-6。从气化炉整体运行情况来看,圣雄煤是航天炉最理想的原料煤之一。
三、存在的问题与技术改造
1、磨煤系统堵煤
原料煤的煤质决定了磨煤系统的运行情况,其中原煤的粒度分布、含水量及杂质含量对系统的运行都会产生一定的影响。所以要严格把关原料煤的煤质。
首先,原料煤皮带输送机增加用于除杂的耙子。通过系统运行情况看,原料煤在运输中经常出现夹杂杂物的现象,杂物在振动料斗处堆积,导致下煤不顺畅,甚至是堵煤的情况,所以在原料煤皮带输送机上设置移动靶子,可以去除原料煤种的杂质,确保系统运行顺畅。
其次,严格控制入厂原料煤中水含量。如果原料煤水含量超标,振动料斗处容易发生堵煤现象,会影响汽化炉负荷降低,严重时会出现断煤、跳车事故。所以,要严格检验原料煤的水含量,水含量要严格控制在<10%,严禁将水含量不合格的原料煤送入原煤仓。
第三,给煤机入口侧增加通煤孔。为了降低堵煤事故发生时系统的运行风险,可以根据给煤机入口振动料斗内部结构增设了若干个通煤孔。发生堵煤时,打开通煤孔可直接进行疏通,避免了其他现场被迫停磨疏通的困境。实践证明,这些通煤孔使用效果良好。
2、给料罐顶部过滤器滤棒损坏
在气化系统开、停车过程中,发现粉煤给料罐处于高压状态下,粉煤贮罐质量不断上升且给料罐连续料位计缓慢下降。经计算,粉煤贮罐的粉煤流量约为20t/h,判断为给料罐顶部过滤器滤棒损坏,导致粉煤外漏至粉煤贮罐。通过对全过程进行分析,应该是给料罐连续料位计测量不准确导致给料罐内料位过高,充压时没有缓冲空间所致。为防止类似事故发生,严格控制粉煤给料罐内的料位(<100t),同时要求操作人员密切注意给料罐顶部过滤器进、出口滤棒的压差,一旦其压差>2kPa,应立即通过人为操作降低给料罐内料位。目前,过滤器进、出口滤棒压差在正常范围(<20kPa)内,过滤器没有发生类似超压事故。
3、粉煤管线堵塞
在气化炉运行过程中,粉煤管线曾出现过几次轻微的堵塞现象。3根粉煤管线投煤不均匀,对气化炉存在很大的危害性,尤其是在气化炉高负荷运行状态下,因为航天炉烧嘴内的3根粉煤管线出来的粉煤经均匀混合后从烧嘴喷出与氧气混合,一旦3根粉煤管线的粉煤流量偏差较大,会导致粉煤混合不均匀,混合不均匀的粉煤经烧嘴喷出后会影响粉煤的流场,导致烧嘴出现偏烧情况,造成烧嘴头受损,还会导致汽化炉局部超温,危害汽化炉盘管,影响汽化炉的运行负荷。此时,应及时降低入炉的氧气量,对煤粉管线进行正吹和反吹,此过程要迅速以防止粉煤管线回火爆炸。
4、灰水系统结垢
灰水系统结垢是影响汽化炉运行的重要因素,气化炉初步投料时,因后工序没有正常运行,输煤采用高压氮气,灰水中pH较高,最高时达9.6;再加上当时灰水中硬度偏高,最高达2000mg/m3,灰水系统很快显现出结垢倾向。此结垢倾向主要体现在高压灰水泵打量不足、低压灰水至除氧器打量不足、文丘里洗涤器阻力高。现场运行中发现,一旦提高高压灰水泵打量,高压灰水泵进、出口管道便出现剧烈的振动,据此判断其进口堵塞造成高压灰水泵发生严重汽蚀。为此,一方面增加洗涤塔补水量、降低高压灰水泵;另一方面从除氧水泵出口配置临时管线至高压灰水泵进口处,高压灰水泵打量恢复正常。由于汽提塔进水量减少,导致高压闪蒸罐的闪蒸汽得不到充分冷却,换热器换热负荷大,循环水管道发生振动,通过打开高压闪蒸罐顶部安全阀副线,以降低换热器负荷,此问题得到解决。
结语:航天炉对原料煤有广泛的适应性,能够实现原料煤的本地化,大大降低了系统运行成本。航天炉运行的稳定性与原料煤有直接的关系,所以在选择原料煤的过程中要根据航天炉的实际情况,通过试验分析,多方比对数据指标,确保燃料煤性能满足航天炉的运行条件,提出最佳的方案。同时,技术人员要加大技术研究和创新,不断优化和完善工艺,在生产运行方面逐步摸索,促进航天炉装置安全、稳定、高效运行,实现经济效益和社会效益。
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论文作者:秦宽,张俊灵
论文发表刊物:《基层建设》2018年第17期
论文发表时间:2018/8/6
标签:粉煤论文; 新疆论文; 原料论文; 煤质论文; 航天论文; 残炭论文; 管线论文; 《基层建设》2018年第17期论文;