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摘要:220kV金方变由于区域强雷阵雨天气造成220kV母差失灵保护动作,220kV正母失灵保护出口跳闸,按照一般失灵保护动作原理220kV正母上应该有一只断路器合闸位置,但现场检查220kV正母上所有开关均处在分闸位置,因此判断可能存在220kV母差失灵保护误动的可能。本文通过对事故过程的分析,对保护是否正确动作进行判断。
关键词:220kV正母;母差保护; 事故保护
1. 前言
母线保护是保证电网安全稳定运行的重要系统设备,它的安全性、可靠性、灵敏性和快速性对保证整个区域电网的安全具有决定性的意义。
2. 220kV金方变运行方式及保护配置情况
(1)事故前运行方式:#1主变三侧分别接220kV、110kV正母及35kVⅠ段母线运行,#2主变三侧分别接220kV、110kV副母及35kVⅡ段母线运行,220kV母联开关运行,220kV旁路由副母对旁母充电,方都2Q23、倪方2Q25、溪方4397线接220kV正母运行,金方2338、石方2Q22、龙方2Q24线接220kV副母运行;110kV母联开关热备用,110kV旁路由正母对旁母充电,方康1633、方州1635(T接)、方古1637(T接)线接110kV正母运行,方宅1412、方塘1632、方丽1634(T接)、方壶1636、方山1638(T接)线接110kV副母运行;35kV母线Ⅰ、Ⅱ段母线分列运行,35kV母分备自投投入(此处略去35kV系统电容器、所用变及出线运行方式)。
图1 220kV金方变220kV部分接线图
(2)保护配置情况
①方都2Q23线路保护配置情况:第一套主保护为CSL-101A保护装置、开关失灵保护及重合闸为CSI-101A自动装置,第二套主保护为RCS-901A保护装置;
②220kV故障录波器:SH2000;
③220kV母差保护配置情况:BP-2B;
④35kV母分备自投保护配置情况:RCS-9653B。
3. 事故保护动作信息、开关变位及造成的后果情况
3.1 保护动作信息
(1)当地后台保护信息;
(2)保护装置信息:
①方都2Q23线 CSL-101A保护:距离I段出口,高频距离保护出口,阻抗相近加速出口,高频距离保护瞬时加速出口,“A相” 、“B相” 、“C相” 、“永久跳闸”灯亮,A相故障,故障测距:4.68km;
②方都2Q23线 RCS-901A保护:工频变化量阻抗,纵联变化量方向,纵联零序方向,距离加速,零序加速,距离I段动作 ,“跳A” 、“跳B” 、“跳C”灯亮,A相故障相,故障测距:4.4 km;
③方都2Q23线 CSI-101A保护:A相失灵启动,B相失灵启动,C相失灵启动;
④方都2Q23 线操作箱:第一组“TA”,第二组“TA”、“TB”、“TC”灯亮;
⑤220kV故障录波器测距:4.792km;
⑥220kV母差保护:“差动动作” ,“失灵动作” ,“差动动作I” ,“差动开放I” ,“失灵开放I”灯亮;
⑦35kV母分备自投:“跳闸”、“合闸”灯亮,液晶显示备自投跳闸、合闸;
⑧220kV正母失压、110kV正母失压。
3.2 开关变位情况及造成的后果
本次事故中, #1主变220kV 开关、220 kV母联开关、方都2Q23开关、倪方2Q25开关、溪方4397开关共计5台220kV开关事故跳闸,35kV母分备自投动作跳开#1主变35kV开关,合上35kV母分开关。事故造成220kV金方变220kV正母、110kV正母、110kV旁母失压,三条110kV出线失压(所对应的110kV古山变、110kV长城变(T接)110kV母分备自投动作,110kV丽州变、110kV芝英变(T接)10kV母分备自投动作,四所损失部分负荷;方康1633线由于110kV永康变侧热备用,负荷由220kV倪宅变供,未造成影响)。
4. 事故过程及分析
4.1 事故过程
本次事故中,方都2Q23线路保护先动作跳本线开关,从保护动作情况来看是方都2Q23线A相4.792km处单相故障,且A相跳闸成功,按《浙江省电力系统调度规程》中220kV线路重合闸方式投“单重”的运行方式来说,本线路重合闸应该动作但未动作,且出现三相均跳闸的现象,这是本次事故的疑点之一;另一方面,在方都2Q23开关三相均跳闸,线路故障已切除的情况下,220kV母差失灵保护动作跳开220kV正母上运行开关导致220kV正母失压,从表面上给人220kV母差保护误动作的错觉,是否真是220kV母差保护误动作?这是本次事故的疑点之二,下面针对以上两个疑点展开分析。
结合当地后台保护信息和方都2Q23开关、220kV母联开关故障波形及开关位置故录报告截图(图2)来进行分析,本次事故过程如下:
t0时刻,方都2Q23线A相发生故障;
01点57分10秒365ms ,方都2Q23线RCS-901A保护:工频变化量阻抗、距离Ⅰ段段、纵联变化量方向、纵联零序方向动作, A相4.4km处发生单相故障,10ms后第二套保护A相动作跳闸;
01点57分10秒377ms ,方都2Q23线CSL-101A保护:高频距离保护出口,A相4.68km处发生单相故障,11ms后第一套保护A相动作跳闸;
01点57分10秒394ms(t1时刻),方都2Q23开关A相跳闸,故障切除,故障电流消失;
t2时刻,A相故障电流再次出现,同时B、C相也出现故障电流;
01点57分10秒406ms,方都2Q23线第二套保护再次动作,125ms后(t3时刻)跳三相;
t3时刻,方都2Q23开关B、C相跳闸(A相第一次跳闸后重合闸未动作,仍为分闸状态),B、C故障电流消失,但A相故障电流仍然存在;
t4时刻,方都2Q23线 A相故障电流仍然存在,且B相故障电流再次出现;
01点57分10秒808ms,220kV母差失灵保护动作;
01点57分10秒817ms,方都2Q23线第一套保护再次动作,25ms后跳三相(此时方都2Q23开关三相t3时刻已分闸),A、B相故障电流仍然存在;
01点57分10秒853ms(t5时刻),220kV母联开关跳闸(220kV母差失灵保护动作第一时限跳220kV母联开关,第二时限跳其余开关,故本处以220kV母联开关位置为例进行分析),方都2Q23线B相故障电流消失,A相故障电流仍然存在;
01点57分10秒863ms,220kV母差保护动作;
01点57分10秒864ms,溪方4397开关三相跳闸;
01点57分10秒874ms,#1主变220kV开关跳闸;
01点57分10秒875ms,倪方2Q25开关三相跳闸;
t6时刻,方都2Q23线A相故障电流消失。
4.2 事故分析
(1)第一个疑点:方都2Q23线重合闸未动作
方都2Q23线两套主保护在第一次A相故障动作,t1时刻切除故障,故障电流消失,但不到12ms(即t2时刻),方都2Q23线三相均出现故障电流,方都2Q23线第二套保护再次动作出口,但方都2Q23线重合闸整定的“单重”时间为1s,即单相故障切除后1s重合故障相,但是此处故障切除仅仅12ms,远未达到重合闸动作时间,故方都2Q23线重合闸未动作;
(2)第二个疑点:220kV母差是否误动作
t2时刻开始,甚至方都2Q23开关三相跳闸后,一直到t6时刻方都2Q23线 A相故障电流一直存在,t4到 t5时刻方都2Q23线 B相故障电流也再一次出现,说明方都2Q23开关分闸后还有电流流过,结合当天强雷震雨天气,初步判断设备有被雷击的可能性。
图3 方都2Q23开关A、B相故障点
通过对方都2Q23线所内设备的巡视发现方都2Q23开关A、B相有被雷击的痕迹(见图3),可断定此次事故是由于雷击引起,故障电流为雷电电流。另一方面,方都2Q23线CSI-101A失灵保护启动定值为:零序启动元件电流I04为0.8A,任意一相的失灵启动过电流ISL为2A;220kV母差保护过流元件定值:失灵相电流I2SL定值为2A,失灵零序电流I2SL2定值为1A,而从故录分析报告中得知,方都2Q23线A相电流在第二次故障中(t2至t6时刻)雷电造成的故障电流有效值为2.75-37.82A,3I0有效值1.91-39.8A,均满足上述保护动作要求,故CSI-101A失灵保护装置失灵启动元件开放,220kV母差过流元件开放。此外,220kV失灵保护整定零序电压6V,而t2至t6时刻的零序电压(见图4)为45-97V,故母差复压闭锁开放,最终导致失灵保护动作出口。
5. 结论
综上所述:方都2Q23线路保护动作正确,220kV母差失灵保护动作正确。
参考文献:
[1]《BP-2B微机母线保护装置技术说明书 浙江省V1.05》,深圳南京自动化研究所 /深圳南瑞科技有限公司,2006年09月.
[2]《CSL-101A、CSL-102A、CSL-101B、CSL-102B数字式高压线路保护装置说明书》,北京四方继保自动化有限公司,2004年08月.
[3]《RCS-901系列超高压线路成套保护装置技术和使用说明书》,南京南瑞继保电气有限公司,2004年12月.
作者简介:潘宏伟(1982.11-),男,四川广安人,工程师,研究生,从事变电运行工作。
论文作者:潘宏伟
论文发表刊物:《电力设备》2017年第30期
论文发表时间:2018/3/12
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