摘要:盘车系统在9FA燃机的启停过程中具有重要作用,盘车的投用可以有效减少热应力给大轴带来的伤害。本文从某电厂燃机机组自投产以来出现的盘车故障情况进行归纳,从故障现象、判断原因、分析过程和解决办法等方面展开论述,找出盘车系统故障的通用原因,为同等类型的机组盘车故障分析提供有益借鉴。
关键词:9FA燃机;盘车系统;故障分析
一、引言
燃气—蒸汽联合循环机组具有启停快、调峰能力强、循环热效率高、污染小的特点,是电网的调峰机组[1]。由于具备快速启停的特性,燃机机组长期处于日开夜停状态,机组冷热交替,对轴系的保养就尤为重要。
燃气启动前,需要提前供入一定的压力和温度的密封蒸汽密封蒸汽轮机高中压缸,还要对汽轮机的汽缸进行暖机操作,高温蒸汽进入汽缸内,由于蒸汽向上运动的特性使得蒸汽在汽缸内分布不均,导致轴系受热不平衡[2]。停机后,由于燃气轮机、汽轮机由于缸体和转子的结构比较厚重,需要较长的冷却时间。在冷却过程中,由于缸体上部的温度高于下部,使转子上下热膨胀不均匀而产生弯曲变形。
盘车装置能有效减少这种弯曲的产生,保证轴系受热均匀。然而盘车装置在啮合和运行中经常出现故障,影响其正常运行[3]。本文在介绍盘车装置原理的同时,着重分析盘车故障的原因,并提出解决盘车装置故障的解决办法,为同类机型的盘车装置出现相同问题提供有益参考。
二、盘车装置介绍
2.1 盘车装置的组成
盘车由立式电动机驱动,形式上属于电动盘车。啮合电动机在上,盘车电动机在下,由同一根轴驱动,功率通过链轮和减速齿轮组件传送到转轴上的齿轮。它的主要部件包括减速齿轮组件、盘车电动机、啮合电动机、用来使盘车驱动小齿轮和相匹配的转轴大齿轮自动啮合的气动气缸、以及盘车控制装置组成。
减速齿轮组件包括:链轮和伞齿轮传动、行星齿轮传动和两级减速直齿轮传动。两级减速直齿轮传动的第1级是由小齿轮和大齿轮组成的减速直齿轮传动;第2级传动由小齿轮、惰轮(即啮合齿轮)和机组转轴上的大齿轮组成。小齿轮和惰轮的支架可以摆动,它的摆动中心是小齿轮的心轴。通过摆动使惰轮与转轴上的大齿轮啮合。用来使啮合齿轮(即惰轮)和相匹配的转轴大齿轮自动啮合的是气动气缸、以及盘车控制装置。
盘车装置单独安装在汽轮机轴承箱之外、接近汽轮机与发电机联轴器的位置,以便与大齿轮啮合。通过减速齿轮带动整个轴系转动。
2.2盘车装置运行过程
正常情况下,情况1:停机至汽轮机转速低于36r/min时,啮合电机投入运行,当机组转速降至0转速后,啮合回路接通仪用气电磁阀动作,盘车完成啮合,啮合到位后啮合电机停运,然后启动盘车主电机完成盘车投用。情况2:机组0转速下投用盘车,MK VI汽轮机盘车操作界面显示点击START,先啮合电机投入运行,在啮合回路接通仪用气电磁阀动作,盘车完成啮合,啮合到位后啮合电机停运,然后启动盘车主电机完成盘车投用。如图1所示,盘车装置投入运行的流程图。
图1.盘车启动流程图
在需要啮合时,电磁阀得电,接通仪表气气路,推动气缸推杆移动,经上下两根接杆推动摆架转动,实现齿隙和齿顶配合。于是气缸推杆的位置开关反馈信号接通啮合电机,啮合电机转动,使减速齿轮组件带动惰轮与转轴上的大齿轮啮合到位。10秒钟后,啮合马达自动切断电源,盘车马达启动,将机组带入盘车转速。与此同时电磁阀失电,切断仪表气气路。
三、异常情况及处理
情况一
某机组停机结束后,机组零转速,盘车啮合电机显示动作,盘车马达不动,无法盘车。检查盘车条件,润滑油系统正常,油温29℃符合盘车条件,仪用气母管压力0.8MP在正常范围,顶轴油泵两台运行压力在2650psi。就地检查发现啮合电机在运行状态,盘车马达未运行。
图2. 盘车故障情况分析
首先,是否是盘车电机异常,引起盘车马达不动?检查发现盘车电源是送上的,测量盘车电机的绝缘是好的认为盘车电机正常。
那是不是齿轮是否未啮合到位,导致未触发盘车马达转动?检查仪用气的隔离阀是正常开启状态,行程开关也在到位位置,重新投用盘车操作时就地发现电磁阀有很大的仪用气泄漏声,是不是电磁阀故障漏气导致仪用气不够使齿轮未啮合到位?更换处理仪用气进气电磁阀后,盘车重新操作,发现啮合电机能正常啮合,盘车马达转动,盘车系统正常投用。
情况二
某机组大修后,正常开机完后停机过程中,当机组零转速满足盘车条件时,啮合马达在运行,盘车马达长时间无法启动,就地检查发现盘车间发生齿轮间歇碰撞的巨大响声,盘车马达未转动,行程开关在到位位置。是不是啮合马达在转动的过程中,齿轮未到位,产生撞击声?在现场观察中,发现啮合电机与盘车电机旋转方向相反,与就地电机旋转指示相反,这就导致了在啮合过程中,啮合齿轮的摆架逆时针摆动。当啮合齿轮逆时针转动,则啮合齿轮齿顶和大轴齿轮齿顶碰撞,出现反复啮合的过程。
因为啮合马达的方向与原来的正常运行的方向相反了,导致了反复啮合的产生。通过调换啮合马达电机三相中的两相进线,使得啮合电机旋转方向与盘车电机相同,盘车啮合良好,无反复啮合及巨大响声产生,后盘车顺利投入运行。
情况三
某机组在启动盘车后,发现盘车有周期性的异响,经盘车解体后发现盘车啮合齿中有4个被磨损,一个在齿侧啮合点处被挤压凸出0.8mm,另外三个在齿侧靠齿顶处被磨出沟槽深0.4mm。
经过分析认为可能引起齿轮磨损的原因可能是在启动盘车前,啮合马达运行过程中,无法啮合,通过手动使齿轮啮合。在啮合齿轮和盘车大齿轮顶齿时,手动啮合使得啮合齿轮和盘车大齿轮发生硬碰硬的摩擦。更换齿轮后,盘车运行正常。
当盘车无法投用且检修短时间内无法处理缺陷的时候,这就需要手动强制啮合盘车。手动啮合盘车齿轮时,采用肘节机构外部突出部分方端上的扳手,顺时针旋转可以把小齿轮转至啮合位置,这时气缸推杆的位置开关反馈信号接通啮合电机,啮合电机转动,使减速齿轮组件带动惰轮与转轴上的大齿轮啮合到位。10秒钟后,啮合马达自动切断电源,盘车马达启动,将机组带入盘车转速。当盘车正常运行后,松开扳手。
根据上述实例,在实际工作遇到盘车问题,按照下述步骤,处理盘车中出现的问题:
(1)满足盘车启动的所有前提条件时,判断是投入失效还是啮合失效。
(2)投入失效。a.投入不成功,出现咬齿现象,投入过程中应点动电机,啮合后再启动盘车装置;b.不能自动投入时,应确保仪用气正常;c.如果仪用气无异常,而手动投入能够完成,自动则不能,应立即检查盘电磁阀有无失效d.手动和自动投入都不成功,应立刻检修盘车。
(3)脱开失效。理论上盘车装置在机组启动后,只有在转子速度大过盘车转速情况下,盘车啮合小齿轮才会受力脱开。在机组运行升速过程中,不能脱开,则必须强制手动脱开并在停机后检修盘车。
四、结论
盘车装置在燃气—蒸汽联合循环机组启停过程中具有重要作用,盘车装置正常运行必须具有以下特点:在机组启动时,盘车装置能够自动投入,并在转子速度达到一定时,盘车装置能够自动脱离;在机组停机后,当汽轮机转子停止转动时,盘车装置能迅速投入使用。
本文总结了停机期间盘车投用失败,机组大修后盘车啮合不成功和盘车异声等情况,并通过分析找到症结所在,给出解决方案,为同类机组盘车故障提供有益借鉴。
参考文献:
[1]李孝堂. 燃气轮机的发展及中国的困局[J]. 航空发动机,2011,(03):1-7.
[2]朱达、李永辉、吴书泉等. 燃气轮机设备及其系统[Z]. 杭州华电半山发电有限公司,2008。
[3]方建勇.某汽轮机盘车装置损坏原因分析及改进措施[J].华电技术,2017,39(1):53-55.
论文作者:富海波,王龙辉
论文发表刊物:《电力设备》2018年第29期
论文发表时间:2019/4/1
标签:盘车论文; 齿轮论文; 机组论文; 电机论文; 马达论文; 装置论文; 汽轮机论文; 《电力设备》2018年第29期论文;