LNG空温式气化器运行常见的问题与探讨论文_郑妃志

广东九丰燃气科技股份有限公司 广东东莞 523000

摘要:空温式气化器,作为LNG气化站的重要设备之一,以其良好的适应性、节能性和操作便利性,在我国被广泛使用。但由于LNG的低温特性,以及各公司在气化器的设计、选用、基础施工、人员操作等方面存在不足,导致空温式气化器在运行过程中存在较多问题,造成无法正常供应燃气业务甚至发生安全生产事故等影响。本文主要结合九丰集团多年的LNG气化站运行经验,针对气化器日常使用中出现的问题,提出了相关防范措施,仅供参考。

关键词:LNG空温式气化器、存在问题、防范措施

作为LNG气化站核心设备的空温式气化器,其正常运行是气站完成业务量及安全生产的重要保障。在设计阶段就要结合气化器使用条件、基础要求、管线支撑等影响因素进行优化设计;在采购阶段加强与供应商就气化器脚高度、处理量、温度应力等因素进行沟通,确保采购的产品符合使用要求。

一、气化器运行中存在的问题及防范措施:

1、问题一:气化器使用时,与其设计量相比少很多,达不到处理量的要求,且雾气很大。

防范措施:

(1)气化器在设计时,在没有其他条件限制的情况下,要考虑阳光的照射和风向的影响。强阳光照射的面应该对着气化器进液口的边,高频风向应在气化器的进出口的侧方,因为进口侧前排气化器经常结冰,会影响通风。

(2)气化器尽量设置在空旷、通风良好的地方,且宜使用高脚气化器,其换热效果比底脚的气化器要好,雾气更容易散。

(3)当气化器结冰较多(超过一半数量列管时)时会影响换热效果,此时应更切换到备用气化器或取采人工除冰,提高换热效率。

(4)当以上措施还无法满足时,可在气化器顶部增设一排喷淋管,用水给气化器喷淋,喷淋水可以回收循环利用,冷能可以给厂房或设备降温。

2、问题二:由于气化器基础长期受到低温冰水影响,容易使气化器基础发生酥脆龟裂。如果气化器的基础及周围地面硬化层深度较浅,比冰土层浅,会因为基础下方的积水受冷变成冰,体积膨胀并对基础和地面进行挤压,最终导致气化器发生倾斜移位的情况发生。(冬季尤为明显,因为到冬季气化器掉下来的冰不容易融化,并逐步堆积在气化器基础及附近,冷量传递使基础底下的水结冰膨胀,最终造成基础酥脆或变形移位,具体见图1。)

图1 受损、移位的气化器基础 图2 做了保温隔离的气化器基础

防范措施:

(1)气化器基础、及周边的混凝土在建设阶段,确保其厚度和深度超过冻土层,且其强度要符合要求。

(2)气化器的支脚选用高脚气化器,气化器中间的基础的地面要有一定的坡度,利于水的及时排出和冬天除冰,排水沟渠要设计的宽一点,并定期清理,防止冬天从气化器掉下来的冰一下子把水沟封堵住,保持排水通疏,减少气化器及基础周边的积水。

(3)气化器及气化器投影正下方的平台位置,可考虑做保温防护,能较好的减少冷能对基础深层的破坏。(我公司有几个后期建的气站采用了此方案,效果较为明显。方法:基础及平台的混凝土铺好后,在上面附一层细沙,再铺一层固定好的保温泡沫玻璃砖,再用铝皮包起来,密封,图2是做了保温后的实物图)

3.问题三:气化器在使用过程中,因气化器发生裂纹导致天然气泄漏的情况时有发生。纵观九丰集团旗下的几十家气站196台气化器(基本为同一厂家生产)近4年的运行情况可知,一共发生了17次裂纹泄漏,下表是从不同角度对气化器裂纹泄漏进行统计分析的详细情况:

表1 气化器泄漏位置分析

表2 气化器气化量分析

表3气化器使用年限分析

从以上三个分析表统计的数据可以看出:

(1)气化器发生裂纹泄漏的部位全部集中在进液口的前3排列管。在不考虑其他因素的影响下,主要是因为LNG由液态转变为气态的过程,基本是在气化器前3排列管完成,3排以后的列管内走的基本为气相天然气,其受冷相对前3排来说更为均匀,其受到温差应力也相对较小,因此基本不发生裂纹泄漏。

(2)气化器顶部发生裂纹的机率(88.2%)远高于底部(11.76%)。原因主要为气化器上部长期暴露在太阳下,顶部的温度远高于底部,在气化器启用时,其顶部的铝材受的温差要远比气化器底部的温差大(夏天尤为明显),且底部在正常使用时,绝大部分时间都是处于液态,温度相对变化较小。此外,顶部随着燃气使用流量的变化,有时可能是液有时可能是气态,受到的温度变化更为频繁,更容易发生裂纹引发泄漏。且我司发生的2次气化器底部焊缝泄漏的原因,主要是因为气化器基础和进口管连接的管线的管支撑不同步沉降,导致气化器下部列管受拉,造成焊缝开裂泄漏。

(3)从气化器的处理量大小来看,如果不考虑厂方制造质量之间的差异,结合生产实际,主要是因为小的气化器,一般是在用气量较小的站点使用,而这些站点用气量相对不太稳定,与大气化器相比较,其受到温度的波动会更频繁。此外,由于部分站点由于后期使用量变大之后,前期设计余量不足,使其生产负责较高,更换使用的频率更多,受温度波动较多也是其中的一个原因。

(4)从气化器使用年限来说,四年以上的气化器发生裂纹泄漏率(12.7%)远高于使用四年以下的泄漏率(3.5%)。原因主要为气化器随着使用年限的增加,受气流的不断磨擦,管壁逐步变薄,加上设备材质本身的老化的原因,因此更容易泄漏。

防范措施:

针对以上的分析,气化器发生裂纹泄漏的重要原因,归根结底最主要是受到温差变化的频率和大小等因素造成。因此,在进行气化器的设计和使用过程要强化以下工作:

(1)在气化器选型时,要充分考虑用气量,选择合适大小的气化器,减少气化器因结冰过多处理不过来需要频繁切换气化器的情况发生,从而减小气化器启用和停用时的温差变化所受的应力。

(2)在切换气化器操作时,切换速度要慢,尽量让气化器慢慢预冷后再投用,不要快速启用使其受到激烈的温差变化,减小其所受的应力差影响。

(3)气化器底部裂缝泄漏,主要是由于安装或基础沉降不同步受力造成。避免此类情况发生,可以在建设气化器时,气化器基础有防沉降的技术处理,同时,连接气化器的站区管道的支撑,可采用可上下调整的管支撑,当气化器与管道发生不同步沉降时,可调整管支撑使管道和气化器始终处于水平的部位,避免气化器额外受力引发焊缝开裂泄漏。此外,在日常巡检中也要多加注意,观察管位的与气化器的法兰是否处理同一水平,是否有沉降不同步造成管线或气化器受力的情况发生,如有需要则应及时调整处理。

(4)对于使用年限较久的气化器,应特别注意日常巡查,当发现有泄漏迹象时,要及时确认并维修,减少气量损失和确保生产安全。

二、结语

总之,在LNG气化站,空温式气化器在日常运行的过程中,应结合气化器容易出现的作业问题,积极采取合适的防范措施,以减少气化器的故障率、避免问题的发生,保证供气业务的正常和安全生产,从而促进燃气业务的扩展。

参考文献:

[1]张姝.关于L-CNG加气站与LNG气化站合建站的建设研究[J].中国石油和化工标准与质量,2019,39(03):174-175.

[2]王杨.LNG气化站设计优化及相关问题的研究[D].北京建筑大学,2018.

论文作者:郑妃志

论文发表刊物:《基层建设》2019年第21期

论文发表时间:2019/10/14

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