摘要:本文针对在预应力混凝土箱梁、T梁的桥梁荷载试验中应变测量存在的应变片粘贴工序复杂麻烦、导线在风等外力作用下引起与应变片连接处的晃动而导致测量数据偏差的问题。研究了采用惠斯登电桥中1/4桥的连接方式测量应变的方法。为目前桥梁竣工荷载试验中存在的问题研究提供参考。
1工程概况
石梅寺Ⅱ号大桥左幅为3×20m装配式预应力连续梁,跨中横截面由四片小箱梁组成。桥面布置为(0.5+9.65+0.5)m。元厚互通主线I号跨线桥右幅为6×20m装配式预应力连续梁,横截面由四片小箱梁组成,桥面布置为(0.5+9.65+0.5)m。土城特大桥引桥左幅为3×30m预应力混凝土连续T梁,横截面由五片T梁组,桥面布置为(0.5+10.25+0.5)m。孙家坪大桥左幅为4×30m装配式预应力连续T梁,横截面由五片T梁组成。桥面布置为(0.5+9.65+0.5)m。
2静载试验
分别选取石梅寺Ⅱ号大桥左幅、元厚互通主线I号跨线桥右幅、土城特大桥引桥左幅、孙家坪大桥左幅的第一联第一跨的中跨跨中截面和墩顶截面进行荷载试验。
表3.1箱梁理论应变值与实测值比较
预应力混凝土连续梁的力学模型可以简化为平面杆系结构,采用MidasCivil进行弯矩控制值的计算,确定荷载试验的加载车数量和加载位置。根据现场试验的需要选取的仪器为静态应变仪(UCAM-60B)、电阻式应变片(BQ120-80AA)、测点平衡箱(USB-70A),在测量电路中采用惠斯登电桥中1/4桥的连接方式。
将采集到的静应变数据进行修正并与理论计算值比较如下表3.1、3.2:
表3.2T梁理论应变值与实测值比较
实测静载应变数据总体较稳定,应变值都是在合理的范围内出现波动,可以反应出预应力混凝土连续梁桥在静载试验下的真实应变,且与理论计算值相符合,没有出现由于缺少温度补偿片而导致实测应变值变大并且超出理论计算值的情况。说明在测量电路中采用1/4桥的连接方式来测量静载试验中的应变值是合理的。
3动载试验
在本次试验中主要观测桥梁在动荷载作用下跨中截面的应变时程曲线并计算冲击系数,将收集到的实测值与理论计算值进行比较分析,从而判断结构在受振动影响下性能是否安全可靠。选取的截面为静载试验中的中跨跨中截面,测点布置为截面的3#、4#梁。试验中在测量电路中采用惠斯登电桥中1/4桥的连接方式。
根据验收动载试验目的及现场具体情况,采用跑车试验进行动力特性测试,跑车及刹车制动各工况时均采用单辆重车沿车行道中线行驶进行。在理论计算中将预应力混凝土连续梁的力学模型简化为平面杆结构,采用MidasCivil建模计算其第一阶面内(竖向)弯曲振动频率,通过经验公式0.1767lnf-0.0157计算理论冲击系数,与实测的冲击系数比较如表4.1所示:
表4.1计算冲击系数和实测冲击系数比较
在1车以不同车速跑车和制动时,可以得到不同的动应变时程曲线。在动应变时程曲线中没有因为缺少了温度补偿片而在初始时刻出现难以调零的情况,能很好的反应桥梁在整个跑车和制动过程的动力特性和动力响应。根据采集到的动应变时程曲线进行动态测试数据后期分析处理,采用动应变与相对应的静应变相比再乘以动载效率计算在不同车速下的冲击系数。由表4.1可以得出石梅寺Ⅱ号的最大实测冲击系数为0.1324<0.2576,元厚互通主线Ⅰ号跨线桥的最大实测冲击系数为0.1759<0.2546,土城特大桥引桥的最大实测冲击系数为0.0576<0.2015,孙家坪大桥的最大实测冲击系数为0.0705<0.1993,故都没有超出规范设计冲击系数,冲击系数变化合理。说明在测量电路中采用1/4桥的连接方式来测量动载试验中的动应变时程曲线是可行的。
4结束语
①在现场的桥梁荷载试验中,由于测试时间较短,温度在短时间内不会出现骤升和骤降的情况,对电阻式应变片的测量数据影响甚微。②若在预应力混凝土箱梁的静、动应变测量电路中采用半桥的连接方式,在箱梁的底板上粘贴横向的温度补偿片,但实际上箱梁在受偏载时会产生扭转和畸变,出现横向应力,影响测量结果。③通过预应力混凝土连续梁桥的现场静载试验、动载试验,将测试数据分析发现,不考虑温度的影响采用1/4桥的连接方式测得的应变数据稳定、合理。
论文作者:范晓杰
论文发表刊物:《基层建设》2018年第36期
论文发表时间:2019/3/12
标签:应变论文; 预应力论文; 系数论文; 测量论文; 荷载论文; 大桥论文; 截面论文; 《基层建设》2018年第36期论文;