【摘要】:街2断块沙三上地质储量238万吨,累采油5.3万吨,累注9.7万方,累计注采比0.93,采出程度仅为2.23%,油藏开发效果差。本文简要概述了区块油藏地质特征,总结了区块开发历程及现状,重点对各油水井进行了动态分析,进而总结出区块开发过程中面临主要问题及下一步工作方向建议,为区块注采调整最终实施方案的制定提供了一定理论依据。
【关键词】: 街2断块 动态分析 恢复注水
一、油藏地质特征
临南油田街2区块位于山东省临邑县境内,为一受断层控制的构造岩性油藏,构造位置处于济阳坳陷惠民凹陷临南洼陷带西部营子街断层下降盘。 含油层系主要为沙三上5沙组,含油面积2.4Km2,原油地质储量238万吨。油藏埋深3670~3880m。
1.地层特征
该区地层第三系自下而上发育了沙四、沙三下、沙三中、沙三上、沙二段、沙一段、东营组、馆陶组地层,馆陶组与东营组、沙一段与沙二段地层呈平行不整合接触。主要含油层系为古近系沙河街组的沙三上段,油藏中深3775m,岩性为深灰色泥岩与浅灰色粉砂岩互层。
2.构造特征
临南洼陷带西部发育了一个南北延伸的高带,这一高带被东西走向的营子街断层切割,形成了街2断块,构造高点埋深3720m,闭合幅度120m,圈闭面积3.7 km2。其南界断层规模较大,东西延伸14km,断距150~200m;西界断层较小,北东东走向,断距约80m。
3.储层特征
(1)储层分布特征
通过对区块内19口井进行分层和统计,按照沉积旋回和重点储产砂层分布,确定沙三上5砂层组为主力砂体,并划分为6个小层,其中2、3、4、6为主力小层(地质储量占总储量93%)。
(2)沉积特征
街2断块主要接受了其西南部双丰三角洲的沉积,根据岩心分析、岩屑录井及测井相分析可以确定,三角洲前缘亚相主要发育于第1、5砂层组,三角洲平原亚相发育于第2、3、4砂层组。
(3)流体性质与温压系统
原油性质:原油密度0.8376-0.8676 g/cm3,粘度4.99-7.5mPas,含硫0.08-0.11%,凝固点31-35℃;地层温度和地层压力:该区地温梯度为2.96℃/100m-3.31℃/100m,为常温系统;地层压力系数为0.98-1.15,为常压系统。
(4)孔渗特征
储层非均质性中等。孔隙度范围:1%~15.2%,平均孔隙度:13.5%,渗透率范围:0.5~4.7×10-3um2,平均渗透率:3.0×10-3um2,渗透率级差:9.4,突进系数:1.8,渗透率变异系数:0.52。
(5)敏感性分析
有速敏、弱水敏、弱碱敏、强酸敏、盐敏临界矿化度40000(水分析该区块矿化度2500-3700)
三、动态分析
平面上以街204、街2-8、街2-12和街2-斜16等4口注水井为中心,划分为4个注采井组进行分析。以街204井组为例开展分析。
(1)单井动态分析
1)街2-5井:
动态分析:分析该井初期然产能较高,含水低,产液剖面解释43#(53层)为主动层;中期注水影响较明显,与本井组对应注水可能有一定关系;2010.8月停注后液量未降,含水持续上升至后期水淹,可能与街2-8压裂注水相关。
主要问题: 受街2-8压裂影响,5-3层水淹,致使单层水线突进,层间矛盾突出。
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2)街204井:
动态分析:分析该井注水52~3,地层渗透性较好,平均10毫达西,初期日注量较高,吸水剖面显示层间吸水能力差别不大,53稍好;后期注水量下降,存在注水地层污染,酸化有较好增注效果。
主要问题:套破,待检管落实井况,找漏点;落实水质
3)街2-斜1井:
动态分析:分析该井初期有一定自然产能主要为54贡献,渗透率较高;后期液量下降,主要是54厚度薄,无注水,能量不足,52~3虽有对应注水,但渗透率低,基本无产能贡献。56无对应注水,低渗,基本无产能贡献。含水持续上升主要为54采出程度高。
主要问题: 54渗透率高且层薄,垂向矛盾突出。
(2)井组下步调整方向
1) 52小层
街2-斜1井:存在层间矛盾,测产液剖面落实各小层产液情况。
街2-5井:渗透率低,层间矛盾突出,考虑压裂改造油层 。
街2-6井:存在层间矛盾,测产液剖面落实各小层产液情况;恢复注水补充能量。
街204井:本层注水。吸水剖面显示5-2、5-3层间吸水能力差别不大,5-3层稍好。 2011.10套破,下步考虑大修恢复注水。
2) 53小层
街2-斜2井:本层为主动层,补孔该层后增产明显。下步待注水补充该层能量
街2-5井:本层主动层,受街2-8影响,本层水淹。待卡水或改为注水井。
3) 54 、56小层
本层街204井渗透率低,未射开。采油井多为低渗或高渗薄层,考虑层间间隔小及层薄等问题,油改措施不宜实施,建议本层不做调整。
四、主要问题及下步建议
1.主要问题
1)低液量
该油藏近期平均单井日液2.76吨,平均泵挂深度2265米,平均动液面2031米。根据2014年停产井静液面数据,平均静液面1300米左右,折算地层压力下降14MPa左右,地层因素是导致低液的主要因素;目前四口注水井全部停住,地层能量得不到补充;层间矛盾突出,多数层渗透率低,对产能基本无贡献。
2)高含水
街2块目前综合含水近70%,主要原因为层间矛盾导致高渗层指进,采出程度高。
3)油层改造难于实施
街2块油层埋藏深,渗透率偏低,产能处于低自然产能与无自然产能之间或以下,薄层间互,隔层薄,压裂等油改措施难于实现精细分层,措施后层间矛盾加剧,油改增注措施难于实施限制了区块注水工作的开展。
2.下步建议
街2块下步应加快恢复注水方案论证;重点解决好平面、层间、层内三大矛盾;做好水质达标及水性配伍研究,解决水注不进问题;与采油工艺部门结合,寻求切实可行的工艺措施方法;积极做好水源协调、地面管网设备维护工作。
王海:工程师,2012年毕业于成都理工大学固体地球物理学专业,获理学硕士,现从事油田地质研究工作。通讯地址:山东省东营市东营区济南路129号鲁明科研所(257000)
论文作者:王海
论文发表刊物:《科学与技术》2020年1期
论文发表时间:2020/4/29
标签:地层论文; 油藏论文; 区块论文; 油层论文; 产能论文; 矛盾论文; 剖面论文; 《科学与技术》2020年1期论文;