关键词:节能降耗;在线水质仪表;污水处理;优化运行;
在线水质仪表在污水处理厂的应用,使得实时监测进水负荷成为可能,也为污水处理工艺的优化控制奠定了基础。实践证明,通过实时监测进水负荷,利用各种数学模型,结合现代控制理论,对污水处理厂进行优化运行,能够提高处理效率,节能降耗,减少运行成本和碳排放。通过对进水负荷的快速响应,能够增强系统的稳定性,抵抗冲击负荷。
一、ICA技术概述
国际水质协会(IAWQ)提出了ICA技术概念,即仪器化(Instrumentation)、控制化(Control)和自动化(Automation)。通过实时监测污水处理过程的进水负荷和出水水质,比如:温度、pH、ORP、DO、氨氮、硝氮、磷、污泥界面、污泥浓度、流量等参数,利用污水生物处理动力学模型,紧密结合前(反)馈、PID、自适应等现代控制理论,实时计算工厂最优控制的各种设定值,自动调节供氧强度、优化脱氮除磷、控制药剂投加、优化排泥和污泥脱水过程,从而对整个工艺过程进行优化控制。通过对进水负荷的实时监测,能够实现快速响应,提高处理效率,满足日益严格的污水排放标准,增强系统的稳定性,减轻冲击负荷对水处理系统的危害,实现节能降耗,减少运行成本和碳排放。ICA的技术核心是检测仪器、数学模型和过程控制系统,所有可靠的优化控制策略都是基于有效、准确的检测值。国内外大量运行经验表明:通过在线水质分析仪器的监测,能够实现污水处理系统的过程优化控制。在欧洲一些污水处理技术领先的地区,已经投入了大量的研究,并取得了阶段性的成果。
二、污水处理设备改进
若想有效的降低污水处理设备用电能耗,对相关设备进行改进是十分必要的。首先应淘汰落后高耗能电机,所有设备选择节能环保的高效电机。目前来看,曝气系统的电耗量在当前污水处理设备中所占比例最大。因此鼓风机电机选择高效变频电机,用生物池的液位及实时进水流量来控制鼓风机的运行频率,以实时监测溶解氧浓度来保证供氧量的需求,既提高了设备效能、又减小了设备损耗、同时降低了设备能耗。同时加强设备设施维护,减少设备机械损耗。通过科学的维护保养设备,及时精准地添加润滑油,既能减少用能设备损耗,又能降低耗能设备的维修成本,从而有效地减少零配件等材料成本。进而实现了节能减排的最终目的。
三、工程项目背景
在某国南部某污水处理厂,是某国早期建立的污水处理厂之一,已经有六十六年的运行历史,服务人口二十五万人,处理水量约六万m3/d,采用4级Bardenpho工艺(在传统AAO工艺的好氧区末段增加停曝气缺氧区,加强反硝化)。见图1。
图1污水处理厂工艺流程
污水处理厂采用了某公司的WTOS优化控制系统,通过与系统集成公司合作完成实时控制系统。该案例的思路就是基于模型计算来调节过去固定的设定值,从而减少曝气量和加药量,节能降耗。为满足优化控制的需求,安装多台某公司溶解氧、硝氮、氨氮、COD和MLSS等在线水质分析仪。图2灰色框部分就是优化的曝气池。曝气池有2组,共8个曝气廊道,长约100米,宽9米,深6米,实际水深约4.5米。
图2污水处理厂的鸟瞰图
四、系统组成
整个优化系统包括多个控制策略。
1.对生化池的1、2组实行溶解氧开环+闭环控制策略,装有全部的Hach公司在线水质分析仪器,根据进水氨氮浓度,计算出4组好氧段的溶解氧浓度设定值,并根据出水氨氮的浓度进行检验。生化池的7、8组作为对比池,仅安装在线溶解氧仪,氨氮依然沿用传统的溶解氧恒定的PID控制策略,好氧4区的溶解氧设定值分别为2、2、1、0.5mg/L。发现7、8组出水氨氮值波动较大,而1、2组出水氨氮值比较稳定。1、2组生化池根据好氧池出水的氨氮浓度,计算溶解氧设定值,从而控制好氧池的曝气量与氨氮负荷相匹配,最终实现稳定的出水氨氮值排放。
2.根据缺氧段出水的在线硝氮数据,实行甲醇投加闭环控制策略,使用PID算法确定需要投加的甲醇含量。设定缺氧段出水硝氮值,如实际硝氮值偏高,则适当增加甲醇的投加量;如实际硝氮值偏低,则可适当减少甲醇的投加量。
3.根据缺氧段出水附近的硝氮浓度,实行回流比控制策略,使用PID算法,确定内回流的比例,使出水硝氮浓度降低至设定值。设定缺氧段出水硝氮值,如果实际硝氮值偏高,则适当减少回流比;如果实际硝氮值偏低,则可适当增加内回流比。
4.根据混合液和回流污泥的浓度,实行排泥量/污泥龄控制策略,控制排泥量,使用PID控制算法,使生化单元的混合液污泥浓度稳定在设定值上。当然,在工艺中还有很多其他控制策略。在除磷过程中,通过在线磷酸盐浓度和流量自动控制加药量,减少絮凝污泥和加药成本。当磷酸盐浓度和流量整体偏高时,适当增加药剂的投加;当磷酸盐浓度和流量整体偏低时,适当减少药剂的投加。在污泥脱水控制中,通过监测悬浮固体的浓度,来控制加药量,稳定排泥质量,减少加药成本。
五、数据对比
应用WTOS优化控制系统之后,取得了明显的社会效益和环境效益。据粗略估计,系统应用后可以节约曝气量20%,即8万英镑/年,可以节省甲醇投药量50%,即5万英镑/年,投资可在14个月内收回。更重要的是,应用优化控制后,系统处理氨氮冲击负荷的能力提高了,出水更加稳定,削峰明显。
六、数据分析和结论
该污水处理厂的氨氮排放标准为:氨氮出水浓度<3mg/L,或者氨氮去除率>90%。以前出水氨氮的平均值是0.2mg/L,应用优化控制系统后,可把出水氨氮平均值提高到1mg/L而不超标,这样自然就节省了曝气的能耗。在线水质仪表应用于污水处理厂,实现了水质的连续检测,为优化控制提供了有效可靠的测量值,使得自动优化控制能够稳定运行,从而提高处理效率,实现节能降耗。随着废水处理技术的数学模型不断完善,以及过程控制理论的不断应用,废水处理技术得到了进一步的发展。随着在线检测仪器技术的不断进步,水质分析变得更加方便、迅捷、可靠,为污水处理厂优化控制策略的实现提供了可靠的基础。哈希公司会在更多的污水处理厂应用ICA技术,优化更多的工艺过程,提高污水处理厂的管理运行水平,满足日益严格的排放标准。
七、做好日常维护工作
城市污水厂运行至今,基本都有一套成熟的“在线仪表日常维护管理”制度,主要包括了:责任部门、日常维护的内容频次、定期校准等等内容。泵站在线监测仪表的日常维护可以参照执行,但是由于泵站水质中垃圾、悬浮物更多,更易造成管路堵塞,所以,在初期安装时更应考虑采样时水中杂质的过滤问题,以减
轻日后的日常维护压力。现在,污水厂中在线监测仪表的种类、数目繁多,对于仪表的维护工作,以企业实际的技术和经济方面而言,基本上企业职能以监管为主,具体的维护工作应委托具有资质的维护单位进行维护、保养。依靠员工去维护管理显然从技术层面和经济层面都不合适,所以基本以委托第三方维护为主,职能部门负责监督、检查。
总之,在线水质仪表应用于污水处理厂,能够实现水质的连续检测,为优化控制提供了有效且可靠的测量值,使得自动优化控制能够稳定运行,从而提高处理效率,实现节能降耗。随着在线检测仪器技术的不断进步,水质分析将变得更加方便、快捷、可靠,这为污水处理厂优化控制策略的实现提供了可靠的基础。
参考文献:
[1]姚兴华.浅谈在线水质仪表在城市污水厂节能中的应用.2018.
[2]邹秀英.浅谈污水处理厂自动控制系统的应用和管理.2018.
论文作者:杨淑雅
论文发表刊物:《城镇建设》2019年22期
论文发表时间:2019/12/16
标签:在线论文; 污水处理论文; 水质论文; 浓度论文; 溶解氧论文; 设定值论文; 污泥论文; 《城镇建设》2019年22期论文;