转炉一次除尘风机高压变频器故障及分析论文_邓洪辉

(新疆八一钢铁有限公司能源中心 新疆乌鲁木齐 830022)

摘要:新疆八一钢铁有限公司第二炼钢厂120T转炉一次除尘风机安装三台高压变频器,节省了大量的电能,运行过程中也出现了较多的问题 文章列举了一些典型的故障并进行了分析及处理。

关键词:移相变压器;功率单元;IGBT;光纤接口板

1前言

当前钢材市场成本压力巨大,节能降耗成为重要的降本增效手段成为一种趋势。第二炼钢厂的电耗中一次除尘风机所占比例较大,有较大的节能空间,原有的3台高压风机全部采用液力偶合器方式调速的,即电动机一直保持50HZ频率运转,通过液力偶合器来调节风机的转速,这样当风机在低速运行时,电动机也在高速运转,造成电能的大量浪费.后期增加三套某品牌10KV高压变频器,达到了节能及降低冲击负荷的目的.但同时也出现了一系列的问题。

2高压变频器的优点及组成

高压变频技术日趋成熟,调节范围大,调节及时,节省大量能耗,是其最大的优点。完美无谐波不会对电网产生影响。输入功率因数高,达到了节能的效果。都是其优点。高压变频器由三部分组成:移相变压器、功率单元及控制部分组成。

2.1移相变压器

移相变压器选用干式变压器,其特点有:1可靠性高、维护简单(只需紧固和清扫)。2绝缘温升等级高。3局部放电量小 (通常在10PC以下),可保证长期安全运行,寿命可达15年。4损耗低、效率高、噪声小、抗裂、抗温度变化。5机械强度高,抗突发短路能力强

2.2功率单元

功率单元是变频器的核心部件,由三部分组成:整流部分、直流回路和逆变回路(IGBT),如图所示:可以看出单元进线为变压器输出侧三相690V电压,出端为单相电压,变频器每相9个功率单元顺次串联,每相尾端单元并联,构成星点,这就构成了变频器的主回路,

2.3控制部分

控制部分主要由CPU、I/O板、通讯板、调制板、光纤接口板等构成,所有电路板都插在一个ISA总线底板上,处理器与各功率单元采用光纤通讯,结构简单

3 主要出现的故障及处理办法

变频器投运后,前期故障率较高,出现过多次故障,包括上位机无法启停变频器、光纤故障、功率单元故障、移相变压器击穿等一系列故障,针对以上故障我们逐一进行了分析排查:

3.1上位机无法启停变频器,上位机指令通过原有西门子S7-300系列PLC系统发送指令,通过硬接线将信号传至变频器控制部分,执行启停命令。前期经常出现上位机给定信号后,变频器不能够启动或者停止,尤其是不能够停止时,存在较大的安全隐患。通过对线路、图纸设计以及元件选型等多个方面进行排查未发现异常,检查原有西门子S7-300系列PLC控制程序时,发现原有西门子程序中,启动、停止输出信号采用脉冲输出方式,根据程序的扫描周期,发现其输出信号持续时间为100ms,也就是说这一个控制过程必须在100ms以内完成,包括中间继电器的动作,接触器或高压断路器的动作完成。修改程序将输出信号保持1s后,再次测试,未出现不能启停的现象。我们认为原有西门子PLC系统与变频器的控制系统直间的配合不合理造成了此种故障。

3.2光纤故障:运行过程中,经常出现光纤故障,造成系统停机,复位后,重新启动正常。检查发现其中有三根光纤接口处有裂痕,可以看见光纤内的光的泄漏,更换有裂纹的光纤并对所有的光纤检查清洗,半年内未出现光纤故障,因此将光纤检查周期定为半年。

3.3功率单元故障:功率单元故障主要出现为功率单元过热、功率单元整流部分击穿和IGBT 击穿。

3.3.1功率单元过热出现次数极多,夏季室外温度30度左右时每日均出现功率单元过热报警,冬季室外温度-20度左右时也出现功率单元过热报警。分析认为存在以下几个问题1、由于是改造项目,三台变频器安装在一间不足50米的房间内,散热空间严重不足。2、空调制冷能力不足,室内使用三台水冷空调,设计时预留量不足,夏季时,一旦任意一台空调出现故障,造成变频器内部温度急剧上升,无法使用。3、变频器冷却方式不合理,变频器冷却采用风道排风,变频器风机将室内空气吸入,通过风道排出至室外,造成室内负压严重,变频器本体冷却效果极差。同时由于室外空气金属类粉尘较大,虽然进风口加设滤网过滤,部分粉尘依然能进入室内,通过变频器时大量粉尘堆积在功率单元及移向变压器上,引起散热不良,同时易造成短路故障。通过以下几种方式解决以上问题:1、增加一台空调,保证散热效果,每日点检发现空调问题立即处理。2、改变通风方式,封闭电气室进风口,拆除变频器出风风道,使电气室成为相对密闭空间,可以避免负压的形成及室外粉尘的进入,同时空调仅需要冷却室内空气,可大大提高空调的效率。3、增加变频器的清灰次数,每个月对变频器清灰一次。4、检修时,检查变频器内部各冷却部位的通风效果,确保其密闭性,提高散热效果。

3.3.2功率单元整流部分击穿和IGBT 击穿,此故障主要集中在2#风机变频器上此次事故直接造成风机停运三个月。其故障现象为变频器送电后断路器立即跳闸,报功率单元B2故障,检查发现,功率单元整流部分击穿,测量其他的功率单元均正常,更换B2后,测试出现功率单元A7故障(IGBT 击穿),反复检查测试五次,损坏五台功率单元。分析认为存在以下几个问题:1、输入电压超过整流部分耐压值造成整流部分击穿。2、整流部分原件老化耐压值降低造成击穿。3、金属粉尘短路造成。4、光纤接口板输出不同步造成串联电流不同步,大电流击穿IGBT。5、控制板输出不同步造成输出电流不平衡造成。6、光纤损坏,造成各功率单元输出不平衡。针对以上问题通过以下几种方式解决:1、所有27台功率单元返厂维修并测试。2、更换光纤接口板。3、升级控制部分包括CPU、I/O板、通讯板。4、更换光纤。通过以上的几个步骤完成后,变频器运行正常,我们认为变频器设计有不完善的地方,通过升级后,完善了变频器的功能。

3.4移相变压器击穿:变频器送电后未发现异常,将频率给定设定在10HZ启动时,听见变频器功率单元柜有轻微的异响,同时上一级高压柜跳闸,检查发现A8、A9和B1功率单元失电故障,紧接着其他功率单元逐台报失电故障,初步判断为功率单元造成,测试所有功率单元,参数均正常,更换功率A9和B1单元后,继续测试发现故障现象依旧,依然是A8、A9和B1功率单元失电故障,再次检查发现移向变压器低压侧线圈有发黑的现象,测量A9输出侧与B0输出侧绝缘仅为1兆欧。判断为当系统上电时,变压器正常输出电压,变频器启动时,电流逐渐增大,造成低压侧相间击穿,电压降低后功率电源报失电故障。同时因为变频器重故障输出联锁将上一级断路器断开。更换移向变压器线圈后再未出现此故障。判断可能是因为制造过程中,线圈在绝缘处理时,有气泡夹杂,运行后绝缘漆损坏,造成绝缘损坏击穿。

通过对以上故障的分析及处理,我们总结了以下几点经验:1、设计规划合理能大大降低后期维修的成本。2、多系统控制中,各子系统之间配合的紧密性直接影响整个系统的稳定性。3、环境温度、湿度及粉尘等因素对电气设备的使用寿命有巨大的影响。4、产品质量对系统稳定性起到了决定性作用。5、定期的维修保养及合理的检修周期,能大大提高了设备的使用周期。6、故障的检测、判断及及时处理,能降低故障的时间。

5 结束语

通过对一次除尘风机变频器调节控制的改造,在冶炼期间及出钢期间进行高低速调节,极大的降低了电耗,对运行过程中出现的问题及时解决,确保系统的稳定运行,为将来在其他工程项目建设工作当中,总结了宝贵的经验。自系统投运以来,调节及时,满足生产的要求,且节省了大量的电能,具有较好的技术与经济效益。

论文作者:邓洪辉

论文发表刊物:《电力设备》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/22

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