摘要:改造前7#高炉炉容为2200m3,铁水日产约6100t,利用系数达2.77t/m3.d。每班约51批料,约3417t(每日约10251t),作为韶钢大高炉之一的7号高炉已经是满负荷生产,提产困难,铁水供应能力偏小成为了限制韶钢产能上的瓶颈,限制了效益的进一步提升。由于韶钢现阶段没有电炉炼钢,故如何利用现有的条件并适当改造,在高炉加入废钢以提高铁水产量,发挥钢后产能是必要的。
关键词:高炉;废钢;改造
2018年韶钢计划产能为铁636万吨、钢720万吨、材703万吨,2019年60万吨的高三线投产后,轧材能力达到763万吨,铁水供应能力无法提升。而废钢铁资源和价格优势凸显后,作为钢铁企业应该抓住时机,千方百计地把转炉废钢比提高到18%以上,韶钢的废钢比为15.4%,远低于国家规划要求。
1 工艺原理
高炉加废钢后,高炉上部布料方式未作改变,对高炉炉况顺行的影响可以忽略。加废钢后产量提升,渣比下降,高炉燃料比下降,为长期高产、低耗打好基础,有效提高韶钢炼铁竞争力。7号炉在1号上料主皮带尾部能上料的地方高6.5m,可以利用西边空地(长约70m,宽约46m)新建一套废钢上料系统,皮带倾角不大于15度,技术上可行。现7#高炉炉容2200m3,高炉每小时上料6.3批,每天上料151批,改造后每批料添加废钢3吨,7号炉批重68吨/批,槽下加废钢后批重改为68吨矿石+3吨废钢,批重增加4.4%,每批增加铁量约2.85吨,7号高炉每日增产151×2.85=430吨,增产7%。
2 设计方案
1)在7号高炉1号主皮带尾部空地新增两条皮带,增加一个地坑废钢料斗、称量装置、振动给料机、皮带机,利用汽车或铲车将废钢装入地坑料斗,称量后通过振动给料机下料到废-1皮带机,通过下料斗转到废-2皮带机送到7号高炉1号主皮带尾部料面上,由1号主皮带送走7号高炉料罐,整个流程实现全自动控
2)7#高炉炉料添加废钢设施系统工作流程图如图1所示。
图1 7#高炉炉料添加废钢设施系统工作流程
3 高炉炉料添加废钢系统主要设备
装运废钢汽车(废钢堆场)、废钢料斗、称量装置及称量控制程序、振动给料机、运输皮带、运输皮带自动控制系统、地面硬化。
4 高炉炉料添加废钢工艺的先进性
1)废钢属于再生资源,其载能和环保功效显著,多用废钢缓解资源紧张,可以有效降低铁矿石对外依存度。
2)有效提升废钢比有利于保护资源、节约能源、减少环境污染。
3)提高高炉生产率,降低燃料比,调整废钢粒度大小,可以调节料床的透气性,有利于高炉路况顺行,提升产量。
5 运行后的效果
7号高炉炉料添加废钢系统实施后,设备正常稳定工作,实现了产能提升。改造前7#高炉炉容2200m3高炉每小时上料6.3批,每天上料151批,改造后每批料添加废钢3吨,7号炉批重68吨/批,槽下加废钢后批重改为68吨矿石+3吨废钢,矿批增加4.4%,每批增加铁量约2.85吨,7号高炉每日增产151*2.85=430吨,年工作日按355天计算,年增增产量为15.265万吨,铁水毛利按50元/吨计算,年增毛利为763.25万元。经测算,改造项目实施后,最终年平均利润为680.40万元,
6 结束语
1)韶钢7号高炉添加废钢工艺实施后,产量提升,渣比下降,高炉燃料比下降,为长期高产、低耗打好基础,有效提高韶钢炼铁竞争力,同时节能环保为可持续发展创造有利条件。
2)7号高炉炉料添加废钢系统实施后,废钢比大幅提升,合理利用资源,实现年经济效益680.40元。
参考文献:
[1]项钟庸.高炉炼铁工艺设计规范的理论与实践[J]. 冶金工业,2007.
[2]杨天钧.中国高炉炼铁技术的进展[J].中国冶金,2004.
论文作者:肖列
论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期
论文发表时间:2019/7/22
标签:废钢论文; 高炉论文; 炉料论文; 皮带论文; 铁水论文; 万吨论文; 料斗论文; 《基层建设》2019年第12期论文;