浅谈风电场电气故障典型案例及预控技改建议论文_束秋节

束秋节

华润电力控股有限公司 广东深圳 518001

摘要:近几年,传统的火力发电厂由于环保污染治理、政策调控和煤价快速增长等因素,多数电厂已经出现行业性的经济亏损。发展清洁能源占比装机容量越来越高,新能源风电场建设投产速度不断被刷新。由于风电场建设选址多为山林、草原、戈壁及沿海等气象条件恶劣的地区,相比电气故障数量较城市供配电要高很多。本文例举了华润电力所属新能源风电场,在建设运营过程中出现的一些典型电气故障案例,以及提出了相应预控技改建议,可以为新能源电气专业人员提供相应借鉴意见。

关键词:风电场;故障;典型;技改;建议

引言

华润电力新能源风电场2015年共发生电气故障跳闸148次,总故障时间为5552.25h,致使风机停机时间77505.81h。其中10-35kV集电线路故障128次,110-330kV送出线路故障10次,供配电装置故障5次,风机变压器故障4次,二次设备故障1次。定性为二类障碍及以上安全事故77次。2013-2015年电气设备故障次数对比表见表1:

故障总数较2014年同期相比增加35次,集电线路故障次数依然较多,线路安全运行受自然灾害影响较大。集电线路故障跳闸的主要因素为台风、冻雨覆冰、雷灾和电缆头绝缘击穿,其中因台风、冻雨覆冰影响故障跳闸32次,雷击故障跳闸42次。

1.集电线路故障概述

我公司2015年共发生128次集电线路电气故障跳闸,其中永久性故障69次,瞬时性故障59次。故障数量排在前三位是:雷击瞬时故障37次,绝缘击穿30次,脱落断裂21次。

主要影响因素:1)前期集电线路设计未充分考虑风电场环境影响,后期技改难度大;2)主要故障集中在电缆头故障、引线脱落断裂,架空线路的抗风、抗冰、防雷能力较低。2013-2015年集电线路故障分类对比表见表2:

2.架空线路覆冰倒塔

S区域分公司A、B、C风电场2015年4月以来遭遇多次雨雪冰冻灾害天气,集电线路及杆塔出现覆冰80-200mm的异常严酷状况,且现场风速超过覆冰风速设计值(风速10m/s时允许覆冰10mm),最大风速35m/s,大大超出杆塔允许的设计承载强度,导致引发大面积倒塔。A风电场2015年共计35基杆塔弯曲、变形,17基倒塔;B风电场2015年2基杆塔弯曲、变形,1基倒塔;C风电场2015年共计14基杆塔弯曲、变形,5基倒塔。现场情况见图1、图2。

图1 线路杆塔覆冰情况 图2 线路杆塔倒塔

预控技改建议:

①建议在线路中易受极端天气影响的微地形地段优先考虑选用电缆。

②原先设计采用的Q235钢材均升高规格至Q345(Q235—普通碳钢,屈服强度下限为235MPa,主要用于心部强度要求不高的渗碳或氰化零件;Q345—低合金钢,屈服强度下限为345MPa,综合力学性能良好,耐低温性能强,主要用于承受动荷的结构零件)。

③ADSS通讯光纤挂点重新调整,减少塔头受力。

④杆塔路径选择:路径方案选择在保证安全的前提下,应通过技术经济比较确定,并力求避开严重覆冰地段。路径选择应尽量做到:避开调查确定的覆冰严重地段和覆冰污秽地区;沿起伏不大的地形走线;避免横跨垭口、风道和通过湖泊、水库等容易覆冰的地带;避免大档距、大高差;通过山岭地带,宜沿覆冰时背风坡或山体阳坡走线;耐张段不宜太长,一般不应超过3km;转角角度不宜过大。

⑤金具选择:为减轻或防止不平衡张力、脱冰跳跃和舞动对导线的损害,宜采用预绞丝护线条保护。不得使用非固定型线夹,导线使用重锤应采用固定型。金具机械强度的安全系数不应小于:最大使用荷载情况按2.5设计,断线、断联、验算情况按1.5设计。

⑥导线、地线设计:导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,在悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。地线(含OPGW)的设计安全系数,应大于导线的设计安全系数。地线的过载能力不宜小于导线。重冰区线路不应采用全介质自承式光缆(ADSS)。采用复合型光纤地线(OPGW)应满足脱冰跳跃及过载对其机械强度的要求。

⑦杆塔型式设计:重冰区线路宜采用单回导线水平排列的杆塔,不宜采用下列型式的杆塔:导线非对称排列的杆塔;导线与地线无水平偏移的杆塔;塔身断面非正方型铁塔。

3.架空线路防雷问题

2015年度共发生雷击故障跳闸42次,主要原因是架空线路防雷设计偏于保守,杆塔接地阻抗过高,集电线路施工不规范,监理及工程验收环节失控等因素造成,导致线路整体防雷能力差,易发生雷电反击、绕击。

预控技改建议:

①加装线路避雷器,在线路中选取合理的保护档距,优先在最高点杆塔、转角塔、终端塔装设避雷器,单地线塔型在杆塔上端横担装设横向避雷针。

②选择性安装耦合地线,建议优先选择地埋式地线,同时可降低接地阻抗,以达到更高的耐雷水平。

③雷击重灾区增加绝缘子片或增爬伞群,增加爬距及电气间隙,提高线路绝缘水平,并保证绝缘子盐密符合相关污秽等级要求。

④确保整条35kV集电线路绝缘子、避雷器、跳线、电缆头等安装符合规范,户外电气间隙大于400mm。确保避雷线与杆塔的有效固定连接,保证防雷通道的完整性。

⑤降低杆塔的接地电阻,雷击重灾区针对性提高设计施工要求,山顶处和风机终端杆塔宜小于4欧姆,其余杆塔宜小于10欧姆,以提高线路雷电流释放通道通过性。以异频法、冲击阻抗法、工频大电流法测试验收值为宜。

⑥后期建设建议优先选用塔顶双回避雷线的塔型,以增加防雷保护范围。

4.电缆头问题

针对我司集电线路电缆故障跳闸次数较多,主要原因是部分工程电缆头施工制作工艺差(见图3),验收把关不严,运行环境差等。部分风电场单段电缆较长,超过10km,故障查找费时费力。L风电场2014-2015年对集电线路电缆开展分接箱技改,实践证明,技改后电缆故障次数明显降低。

图3 电缆头击穿示例

预控技改建议:

①新投运电缆严格执行标准GB50150-2006第18.0.5要求,优先采用20—300Hz进行交流耐压试验,35kV橡塑电缆按2U0/60min进行。已投运电缆预试或重新制作电缆头时按1.6U0/60min进行。不宜使用直流或超低频耐压进行试验验收。

②长距离电缆每2km内(根据中间头位置调整)装设一台电缆分接箱,遇故障时方便快捷查找故障点。

③电缆中间头应设有中间井,做好防潮防水措施,禁止直埋电缆中间头。

④改善箱变高压侧连接电缆终端头运行环境,因箱变内部空间狭小,不宜T接2回以上电缆运行。

⑤委托外单位重新制作电缆头时,需安排有制作经验的人全程监督。

5.其它电气故障典型案例

5.1送出线路杆塔倾斜

X风电场110kV送出线路采用双回架空线路单侧挂线共23基杆塔,其中16基直线塔发生不同程度倾斜(倾斜方向为单侧挂线侧),发生倾斜点为主塔身和塔头连接处,其中#9、#10、#13杆塔倾斜程度较严重,其他杆塔不同程度倾斜,现场情况见图4。

图4 110kV线路杆塔倾斜示例

工程双回路铁塔均采用的国家电网典型设计中的1J模块,设计导线型号2×LGJ-240/30,地线型号LJB1-95,1J-SZ1设计水平档距350m,设计垂直档距450m。由于杆塔用于单侧挂线,设计时杆塔选型未充分评估。加工工艺误差和施工误差加剧了铁塔的形变。风电场已于2015年12月对问题杆塔拆除重建。

预控技改建议:在后续工程建设工程中应尽量避免此类塔型单侧挂线,缩短档距,严格控制施工工艺误差。

5.2箱变结构设计缺陷

Y风电场二期箱变使用是某知名公司的生产风力发电组合式变压器,型号ZB(F)A-Z-1600/35,变压器生产厂家分包给Z公司。箱变设计极为紧凑,避雷器在下端,当电缆与箱变接线连接时,无法完全有效避开避雷器的高压一次部位。装设两回以上电缆尚已非常紧凑,无法保证安装后达到标准所规定的安全距离(详见图5、图6)。

图6 35kV缺陷箱变接线结构图

预控技改建议:在招标采购阶段严格审查图纸,施工验收严格执行相关标准,避免再次出现此类问题。

5.3户外插拔式避雷器

R风电场箱变避雷器采用插拔式避雷器,因风电场地处海边,潮湿凝露导致多起避雷器外闪故障。建议在沿海风电场新建工程选用大爬距氧化锌避雷器。

5.4共箱母线绝缘问题

运营期多个风场出现共箱母线绝缘问题,主要是裸露带电部分电气间隙不符国家标准(见图7,标准要求大于300mm,现场实际只有200mm),且无有效绝缘隔离,建议新建项目重点关注,并严格控制交接验收试验环节。

图7 共箱母线绝缘隔离缺陷

5.5跌落保险

我司早期集电线路工程采用普通跌落保险,防风能力差,经运营部推进技改建议,采用防风型跌落保险,截止2015年底,各风场已全部技改完毕,故障隐患消除。建议后续新建工程应引起注意,直接采购防风型跌落

论文作者:束秋节

论文发表刊物:《防护工程》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/6

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

浅谈风电场电气故障典型案例及预控技改建议论文_束秋节
下载Doc文档

猜你喜欢