摘要:随着动车组的大量投入运营,动车组的检修任务也随之加大,在各项检修流程和技术的逐步完善,确保安全、质量已是第一的前提。三级检修对动车组的正常使用运行有着重要的作用。要根据问题找到工作改进的方向,抓好工作的协调、提高工艺技术能力,增强人员素质,努力实现三级检修的效率和质量的共同提高。基于此本文分析了提高CRH2型动车组三级检修效率的几点建议。
关键词:CRH2型动车组;三级检修效率;建议
1 CRH2型动车组三级检修的现状
1.1 三级检修的概况
动车组的检修主要是根据动车检修流程、工作时间、检修周期、车辆情况来进行日常检修。检修内容:一级二级检修为动车段下属运用所检修,三级修属于高级修车间负责,四级修和五级修属于厂家修,运用所和高级修车间都属于动车段的。
1.2 三级检修的重要工作环节
三级检修中的调试检修是最为重要的一个作业环节,包括预先检查、静止调试、处理问题、动态调试等部分。现在在对动车组进行三级检修时,调试检修站到到整体检修时间的四分之一。如果要提高三级检修的效率,可以从调试检修的环节入手,通过压缩时间、压缩工作周期,也达到提高整体检修效率的作用,为动车组的维修工作发展做出积极的贡献。
2 三级检修的存在的主要问题
2.1 检修工艺需要更新
CRH2型动车组的3级检修采用的生产调试过程中的管理模式和检修方式。这种方式当时的检修是为了保证测试动车组上所有设备的正常使用,确保动车投入商务运输时的正常运转。在运用到实际机车的日常工作中时,通过分析发现,这种检修工艺存在检修项目重复率过高、对部件有过度进行检修的情况。在动车组正式投入生产运行后,对检修的内容会理解的更加透彻、对检修的重点更加明确,如果沿用测试时的工艺管理模式,就会给整个检修效率带来了影响。
2.2 检修配件储备不足
检修配件的合理储备是提高调试效率的重要保障。受配件供应渠道转变,偶换件仓储经验不足以及动车组检修量迅速提升等因素影响,动车段物料供应不能完全满足生产需求的情况时有发生。配件缺料、采购周期长等问题日益凸显,严重影响了调试阶段的故障处理与车辆试验,大大降低了检修效率。
2.3 业务水平有待提高
近几年,由于动车组三级修数量的逐年递增,动车段大量招聘年轻员工,在短期内组建了一支年轻的检修队伍。然而,面对新设备、新工艺,年轻员工仍处于边干、边学的阶段,尤其是对于动车调试人员,业务水平要求较高。在实际作业中,部分调试人员技术不过硬,理论知识积累不够,无法完全摆脱对主机厂与供应商的技术依赖,直接造成调试作业的效率低下。
3 提高CRH2型动车组三级检修效率的几点建议
3.1 建议持续加强和改进检修工艺水平
要结合动车组实际运行和具体检修中的问题,加强和改进相关的工艺流程。比如突出安全监控,为动车组建立负方位检修作业工作平台。为需要在线更换设备时,建立应急工作平台;对动车组的空气轴检测时,使用精巧式探伤设备等。让检修工作经历提供靠前服务检修,缩短机车转场带来的时间损耗。要注重检修新工艺的引进和推广。
3.2 改造检修生产设备,确保完成任务
可利用三,四级检修库二道或调试库外预留的线路进行改造,增加一条标准轨,然后对标准轨进行测量调整,可以同时完成两列次的静调及称重预调整任务;尽快启用转向架车间预留的轮对线和构架生产线。这两项工作完成后,影响三级修任务量的最大障碍就可以消除。充分利用车轮存放库、转向架存放库,增加构架存放库,以适应任务增加以后转向架的存放备用。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆
3.3 加强人员素质
为提高职工的动车组高级修理论基础,结合各车间生产任务,组织职工参加动车组检修机械师上岗理论培训,对动车组检修设备的操作和检修全过程开展系统学习。并在检修基地内建立了高级修培训中心和检修运用培训中心,实现了软件网络化教学。
3.4 构架检修分析
3.4.1 构架检修分析
构架是转向架的骨架,其主要作用是承载和安装各个悬挂系统及安装件。CRH2型车构架检修包括构架本体检修、未分解部件检修和管路系统检修三部分内容:
⑴构架本体检修。重点项目有:目视检查外露表面油污、锈垢清除良好,表面不得存在划伤、磕碰伤,各安装座不得存在扭曲、变形。目视发现有裂纹、密集式气孔等缺陷时须焊修,焊修后焊缝须进行磁粉探伤。
⑵未分解部件检修。重点项目有:未分解部件主要包括制动夹钳、增压缸、踏面清扫器、温度传感器、差压阀、抗侧滚扭杆等检修项目。其中制动夹钳和踏面清扫器为重点检查项目。制动夹钳的波纹套、油缸和闸片厚度需要重点注意。
⑶管路系统检测。重点项目有:配管表面无凹陷、划伤、变形。配管与管支架、管卡座和管卡间无间隙,管支架无变形。各管路安装管卡无松动、脱落现象;管卡有明显的变形须更换新品。
3.4.2 电机检修分析
CRH2型车电机首先在分解完毕以后,记录其铭牌号和所安装位置后进行彻底的防护。主要防护部位为电380V三项交流电缆插头和速度传感器插头,然后装箱返厂。因目前转向架车间不具备自主检修电机的资质,所以电机在分解以后直接装箱返厂,等待下列维修车列再次组装使用。返厂回的电机在组装前需要注意几个事项:
⑴确认电机合格证和铭牌是否一致,防止返厂批次错误。
⑵检查电机的电缆插头和传感器插头是否合格。尤其插针的状态。
⑶返厂后的电机需要对电机侧联轴节进行安装,需要核对所装联轴节批次正确且方向正确(不能将齿轮箱侧误装至电机侧)。
3.5 实施动车基地一体化管理
明确车段承担主体管理责任,实行动车检修基地驻在单位一体化管理和考核,每月召开动车段管委会联席会,及时沟通、协调、解决动车段生产生活中的问题;针对基地内动车组调车作业频繁、涉及多部门多工种协作的问题,制定了车段行车工作细则,明确了基地内生产指挥、调车作业等由动车客车段调度指挥中心负责,实行专业各负其责、生产统一指挥的组织模式,确保动车检修基地内整体联动、生产有序、安全可控。
3.6 优化调试工艺
1)高级修拆装过相关部件需要调试确认。2)影响运营安全的重要部件或相关系统性能。3)日常极少测试或使用的设备设施。(如救援电源等)4)不在专项修作业范围内的试验项目。通过科学的优化调试工艺,可缩短三级修调试工序1.5天的检修修时,大幅提高调试库检修台位的利用率,并可同时保证CRH2型动车组三级检修的出车质量。
总之,随着动车组运用的逐步成熟,动车组走行公里不断增加,各型动车组相继进入高级修程,检修任务量骤然加大,对各检修基地都将是一个巨大的考验,进一步加强对其的研究非常有必要。本文分析了提高CRH2型动车组三级检修效率的建议,以期提供一些借鉴。
参考文献:
[1]朱隋云.CRH2A型动车转向架落成控制的关键项点[J].科技创新导报,2016,13(08):61-62+64.
[2]王健男.CRH2型动车组高级修电气调试常见故障分析及处理建议[J].科技创新导报,2015,12(02):58-59.
[3]王路,刘儒,刘春丽.CRH_2型动车组三级修轮对流水线生产优化[J].铁道机车车辆,2012,32(06):89-93.
[4]铁道部运输局.动车组管理信息系统总体方案[R].北京:铁道部运输局,2009.
论文作者:柴佳强
论文发表刊物:《基层建设》2018年第5期
论文发表时间:2018/5/21
标签:车组论文; 转向架论文; 效率论文; 构架论文; 作业论文; 电机论文; 部件论文; 《基层建设》2018年第5期论文;