摘要:水生产作为关乎国民的重大社会事业,随着社会生产水平与民众生活质量的不断提高,城市供水量的不足已成为城市发展的重大阻碍因素,因此提高水厂生产工艺,引用新技术、新设备具有重要意义。废水排放作为水厂生产流程里的其中一环,本文通过针对我司第二水厂不同时段废水排放的特点,利用三菱PLC,对水厂排污池进行现代化改造,介绍现代工业生产工艺中如何实现自动化,增加工作效率,通过合理回收废水再处理,减少废水排放,提高企业经济效益。
关键词:水厂;废水回收;PLC;自动化;效益计算
一、企业现状
东莞市第二水厂位于东江南支流梨川河段,占地面积25000平方米,始建于1986年,1990年投产,设计日供水量20万立方米,主供水管网长520公里,供水范围为东莞莞城地区180平方公里,服务人口100万。
由于水厂建设年限较早,设计理念、生产工艺和设备都比较落后,水厂每天产生的废水直接通过内网管道汇集在废水池,储存一定量后直接排放至市公共排污管道,采用传统电气零配件控制电机,全程需人手手动控制,增加人力成本,工作效率低。
二、设计方案要求
经过调查,水厂在不同时间段生产过程中产生的废水是不同的,白天产生的废水主要为内部管道渗漏水和试验滤池试验滤后水,水量不大,杂质少,经简单沉淀处理后可直接抽取进源水管道重新进行水处理。晚上8点开始至晚上12点,平流池会进行排泥工作,滤池也会进行洗池工作,此时排污池会污水汇集,水量大、杂质多(主要杂质成分为河泥),需排出厂外,没有回收价值。废水回收池结构如图1。
图中有进水阀、清水回收泵、1#排污泵、2#排污泵等主要设备,在0:00至20:00时间段进行清水回收,当水位达到高水位后,进水阀关闭,水池里的水自然沉淀5分钟后,清水回收电机启动,当水位降到中水位后,清水回收电机关闭,进水阀打开。20:00至24:00时间段,进行排污功能,当水位达到高水位后,进水阀关闭,1#、2#排污泵同时启动,当水位降至低水位后,1#、2#排污泵停止,进水阀打开。
当1#排污泵、2#排污泵出现过载信号时,应停止设备运行并报警输出,直至解除故障后设备才可重新投入运行。
三、PLC选型与软件设计
3.1 PLC选型
可编程序控制器,简称PLC,是在电气控制和计算机技术上开发出来的,并逐渐发展成为以微处理器为核心,把自动化技术、计算机技术、通信技术融为一体的新型工业控制装置。
本设计所用PLC为三菱FX3U-32mr,是由三菱公司推出的高性能小型可编程序控制器,具有可靠性高、维护方便、价格实惠等特点。
本系统PLC I/O分配表如下表
3.2 PLC梯形图(图2)
四、效益计算
经查阅第二水厂生产报表和相关泵组资料,得出以下数据:该工程总投资约4.3万元人民币(包括材料采购、回收泵井施工),第二水厂0:00至20:00时间段日均排污量约1236m³(根据2015年数据统计),水资源费0.13元/m³,取水每千方水电耗:46.45kWh/dam³,排污泵功率45KW,流量500m³/h,回收泵功率15KW,流量200m³/h,电费单价0.7362元/kwh。
回收泵运行电费:15×(1236÷200)×0.7362=68.25元
日节约水资源费:1236×0.13=160.68元
日减少取水电费:1.236×46.45×0.7362=42.27元
日节约排污泵电费:1236÷500×45×0.7362=81.89元
日减少费用:160.68+42.27+81.89-68.25=216.59元
年综合经济效益:216.56×365=79055.35元
五、结束语
第二水厂排污池经过使用PLC自动化设计后,一直运行正常,节约了人力成本,改造后,将原本可利用的较干净的水抽取进源水取水管道重新进行水处理,不但节约了水资源,减少电费支出,投资回报期快,也减少废水排放量,为环保贡献力量。
参考文献
[1]《三菱PLC与变频器触摸屏综合培训教程》,中国电力出版社,盖超会 阳胜峰主编.
论文作者:卢锐忠
论文发表刊物:《电力设备》2017年第16期
论文发表时间:2017/11/6
标签:水厂论文; 废水论文; 水位论文; 排污泵论文; 电费论文; 时间段论文; 东莞市论文; 《电力设备》2017年第16期论文;