汽轮机低压保安油油压低原因分析及故障处理论文_闵银旭

(华润电力(六枝)有限公司 贵州六盘水 553408)

摘要:针对某电厂#1机组启动挂闸时,高压密封油泵出口油压低,使薄膜阀上腔低压保安油油压过低,薄膜阀无法关闭,AST油压建立不起来,造成机组不能挂闸的问题,对高压密封油系统进行了全面检查、分析,找出了故障产生的原因并采取相应处理措施。

关键词:挂闸;薄膜阀;低压保安油;油压低

1 前言

某电厂装机容量为2×660MW,汽轮机为哈尔滨汽轮机厂超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、凝汽式机组,型号为N660-24.2/566/566。机组采用DEH数字式电液调节系统,系统的控制油为14MPa的高压抗燃油,低压保安油为0.7MPa的汽轮机油。

机组高压密封油泵布置于0米主油箱旁地面上,出口设置泄压阀保证油泵出口油压维持在1.1MPa左右,机组隔膜阀安装于前轴承箱右侧,连接着机组低压保安油系统与EH油系统,用于机械超速系统与ETS系统的动作联系,其作用是当机组机械超速系统动作,低压保安油油压下降时,薄膜阀动作,泄去危急遮断油总管的AST油,机组紧急停机。

机组正常运行时,低压保安油来自于主油泵出口润滑油,保安油进入薄膜阀上部腔室中,其作用力大于弹簧约束力,隔膜阀关闭,切断危急遮断油总管通向回油的通道,AST油压建立。当机械超速机构或手动遮断装置动作时,使薄膜阀上腔保安油油压降低或消失,薄膜阀通过弹簧力打开,危急遮断油排至回油管,AST油迅速失压关闭所有进汽阀,实现机组紧急停机。汽轮机启动挂闸时,薄膜阀靠高压密封油泵提供低压安全油关闭隔膜阀,建立AST油压。(见图1)

图1 低压保安油系统图

2 概况

2018年12月13日#1机组临修后启动,在例行挂闸试验时发现:薄膜阀上部低压保安油油压为0.35MPa,薄膜阀未完全关闭,危急遮断油母管通过隔膜阀向回油管道泄油,AST油压为10MPa(正常为14MPa),ASP油压为3.5MPa(正常为7MPa),DCS上显示ASP油压低报警。

3 原因分析

通过“鱼骨图”分析,影响低压保安油油压低的可能原因有:隔膜阀问题;电磁阀模块问题;高压密封油泵问题;润滑油泄压阀问题,低压保安油管道问题等。

图2 低压保安油油压低鱼骨图

4 处理措施

(1)对隔膜阀进行全面检查,确定隔膜阀工作正常无损坏。

(2)解体检查OPC/AST电磁阀无异常,用酒精彻底清洗干净后装复。

(3)对高压密封油泵进行现场检查,泵低于油箱布置,进、出口门均保持全开,泵体无空气集聚的可能,油泵运行正常。

(4)对高压密封油泵出口泄压阀及其前手动门进行检查,泄压阀未动作泄压,泄压阀正常。

(5)对低压保安油系统管道进行全面排查,确定油压低原因是高压密封油泵出口逆止阀法兰垫片损坏,造成低压保安油泄漏,从而使低压保安油油压低。

(6)将主油箱油位由+50mm降至-200mm,保持油箱油位满足直流润滑油泵吸油油位要求,停运交流润滑油泵、高压密封油泵并断电,运行直流润滑油泵、顶轴油泵及盘车装置,保证机组盘车正常运行,避免转子弯曲。

(7)两名人员进入主油箱,对高压密封油泵出口逆止阀法兰密封垫进行检查,发现出口逆止门处法兰有轻微张口,出口法兰密封垫断裂长约40mm(见图3),高压密封油通过密封垫断裂的缺口泄油,导致低压保安油油压过低,重新制作密封垫后装复,启动交流润滑油泵、高压密封油泵检查,出口逆止门法兰无泄漏,低压保安油油压0.65MPa,恢复正常,彻底解决了低压保安油压低的问题。

图3 出口逆止门出口法兰密封垫损坏照片

5 结论

(1)此次低压保安油油压低的原因,主要为高压密封油泵出口逆止门法兰有轻微张口,密封垫未装正,检修人员紧固螺栓顺序不当,且螺栓紧固力过大导致聚四氟乙烯垫压缩变形严重,同时在主油泵出口高压油的长期冲击下,密封垫被冲损,产生缺口导致高压密封油泄油。

(2)为防止类似的问题再次发生,对各油系统法兰密封垫进行全面检查,对可能存在问题的密封垫和阀门做好记录,待机组停运具备检修条件时,将存在安全隐患的密封垫全部更换为铜密封垫或聚四氟乙烯成型垫。

参考文献:

[1] 翦天聪.汽轮机原理[M].中国电力出版社,1992:324-326.

[2] 高澍芃等.汽轮机设备检修技术问答[M].中国电力出版社,2004:60-75.

[3] 王葳等.C350/250-24.2/1.6/566/566型汽轮机调节保安油系统说明书[S].哈尔滨汽轮机厂有限责任公司,2015:7-9.

论文作者:闵银旭

论文发表刊物:《电力设备》2019年第2期

论文发表时间:2019/6/5

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

汽轮机低压保安油油压低原因分析及故障处理论文_闵银旭
下载Doc文档

猜你喜欢