摘要:无煤柱开采是矿井提高煤炭回收率,改善巷道维护,减少巷道掘进工程量,对矿井技术改造、缓解采掘接续关系、改善矿井经济技术指标和延长矿井生产年限具有现实意义
关键词:无煤柱开采;采掘接续
一、工程概况
大湾煤矿东井西翼120203工作面回采过程中,采取措施对120203机巷进行加固支护后进行沿空留巷,将作为120204工作面轨巷进行使用,减少因为瓦斯治理对生产造成的影响,缩短工作面出面时间,节约支护材料。这样可以实现无煤柱开采,完全保护下覆煤层,缩短工作面出面时间,节约支护材料,有着极高的经济效益。该工作面已于2015年12月回采完毕,现正在进行120203机巷的修复。
二、沿空留巷施工方案
2.1 120203工作面简介
120203机、轨巷,断面规格为4.4m×2.5m,均采用锚网支护。120203切眼为矩形巷道,巷道规格为6.0m×2.5m,采用锚网支护、锚索加固,切眼长200m,共安装135台单体液压支架。工作面采用俯斜开采,倾斜长度1050m。
2.2地质条件
120203工作面位于大湾煤矿东井西翼,第8勘探线与第9勘探线之间;工作面上限标高为+1686.456m,下限标高为+1561.063m;工作面下覆煤层未开采。地表无重要建筑物及保护物,地面为陡坡荒山地形,标高+1795.7m-1953.7m。回采过程中,工作面轨巷主要受到采空区影响。
2.3煤层厚度
120203工作面煤层最大厚度2.05m,最小厚度1.4m,平均厚度1.7m。120203工作面回采2#煤层,2#煤呈块状、具贝壳状断口、半暗型煤,夹亮煤条带,内生裂隙发育见方解石细脉。煤层平均倾角8°,平均厚度1.7m,结构简单,通常含夹矸一到两层,厚约0.3m,为棕灰色高岭石泥岩。2#煤为焦煤,平均灰份25.99%,水份1.08%,硫分1.56%,挥发份25.46%,发热量35.5MJ/Kg。
2.4煤层顶、底板
2#煤层伪顶为灰黑色炭质泥岩,厚0.1m;直接顶为浅灰色薄层状泥质粉砂岩,厚3m,基本顶为浅绿色中厚层状钙质细砂岩,底板为灰色泥岩和浅灰色泥质粉砂岩,均显水平层理。
2.5沿空留巷施工方法
①120203工作面回采前,120203机巷采用直径21.6mm,L=7200mm的锚索对巷道顶板进行加固支护,锚索间排距为1000mm×1000mm。
②超前工作面煤壁4m,采用锚杆机沿120203机巷巷巷道在煤壁侧轮廓线往里200mm处垂直巷道顶板施工一排炮眼,连续进行,放震动炮对巷道直接顶进行震动预裂,将采空区沉陷范围与巷道顶板的应力作用切断,减小原有的采空区下沉后对巷道上方顶板的破坏,经过预裂后巷道上方直接顶与工作面采空区直接顶断开,减小矿压对120203机巷的影响。
③随着工作面不断向前回采,在采空区沿120203机巷(煤壁侧)巷道轮廓线用编织袋装细矸石砌筑厚500mm隔离墙,并采用φ>160mm的圆木紧靠隔离挡墙支护一排木点柱进行加固支护,木点柱间距为1500mm(根据现场需要,适当调整木点柱间距)。
④120203工作面每往前推进4m时,在120203机巷落山角采用单体垂直巷道支护一排关门柱,间距为700mm,在关门柱前采用气囊对落山角对采空区进行隔离。
⑤120203工作面往前推进4m,关门柱及气囊往前移动一次,依此类推。
2.6震动爆破试验施工方案
①炮眼布置方式:沿巷道布置方向距工作面煤壁200mm处施工单排预裂炮眼。
②炮眼角度:炮眼与巷道顶板垂直。
2.7施工方案对比:
①炮眼间距、深度及装药量:炮眼间距为500mm,深度为4m,单眼装药量为2节。
②炮眼间距、深度及装药量:炮眼间距为500mm,深度为4m,单眼装药量为4节。
③未对巷道顶板进行预裂爆破(作为对比段)。
2.8爆破器材:
爆破炸药选用三级煤矿许用乳化炸药,药卷规格为φ32mm×320mm,重300g;雷管选用1~4段毫秒延期电雷管;发爆器选用MFB-200电容式发爆器,爆破母线选用防爆阻燃型电缆。
2.9装药结构:
全部炮眼统一采用反向连续柱状装药,装药后充填水炮泥,再使用黄泥对炮眼进行封堵。
三、沿空留巷瓦斯治理方法
3.1 120203采空区埋管抽放
120203工作面回采前,沿120203轨巷安设1趟16寸瓦斯管,在轨巷与切眼交叉处埋设一组蜂窝管,工作面回采期间用于抽放采空区瓦斯,减少采空区瓦斯向采面工作面涌出,确保工作面正常回采。120203机巷沿空留巷恢复通风后,该趟瓦斯抽放管路保持正常抽放,采空区瓦斯将流向120203轨巷,通过瓦斯管路抽放排到地面,大量减少采空区瓦斯向120203机巷沿空留巷涌出。详见下图。
3.2在沿空留巷采空区侧砌筑隔离挡墙,阻断瓦斯涌出通道
120203工作面回采期间,在120203机巷采空区侧用编织袋装细矸石砌筑一道厚500mm的隔离墙,并采用φ>160mm的圆木紧靠隔离挡墙支护一排木点柱进行加固支护,木点柱间距为1500mm。120203机巷沿空留巷恢复通风后,喷浆将隔离墙的裂隙完全封闭,达到阻断瓦斯涌出通道的目的。
3.3底板拦截钻孔抽放下邻近层瓦斯
在沿空留巷西帮(未回采帮)施工钻场,从钻场内施工底板拦截钻孔,钻孔施工到4#煤层,拦截下邻近层涌出瓦斯,减少巷道瓦斯涌出量。
四、沿空留巷的优点和缺点
4.1 优点
时间比较:重新施工一条巷道按照单进90米/月的话,120204轨巷1050米需要11月零20天,而沿空留巷的话就只需要进行卧底修复以及喷浆,进可以达到200米/月,大大节约了接续时间,6月份为加快施工进度,采用综掘机进行卧底,预计单进可以达到400米/月,这样整个120203机巷预计7月底就可以卧底修复完毕,共用时6个月,节约了约1/2的施工时间。
经济比较:120203机巷沿空留巷主要包括堆砌编织袋、卧底修复以及喷浆等,预计成本为1200元/米,而重新施工120204轨巷的话,预计成本能达到2400元/米,预计能够节约成本1/2。
采用沿空留巷技术即无煤柱开采技术,只需要对沿空留巷的巷道进行简单的卧底修复,无需考虑掘进巷道过程中的瓦斯突出问题,减少“四位一体”在掘进过程中占用的时间及费用。
4.2缺点:因为临近采空区,采空区瓦斯容易进入工作面,造成巷道内瓦斯积聚,同时雨季期间,采空区内水量较大,容易窜入工作面内,因此,必须加强靠近采空区侧巷道喷浆质量以及巷道防治水工作。
结语:
该方案在比较切合大湾煤矿实际,推广应用能取得很好的技术及经济效益。120203机巷开始修复以后,大湾煤矿技术科根据修复进度在巷道内按100m每段设观测点定期对巷道变形参数进行观测,巷道变形基本忽略不计;沿空留巷技术取得了成功。
120203机巷沿空留巷的成功,减少煤柱损失37296吨,巷道施工工程1150m;另外由于沿空留巷后修复期间不需要停头进行瓦斯治理,按照以往的经验,节约施工1150m巷道(包括过断层、施工轨巷联络巷等揭煤巷道)瓦斯治理时间至少需要半年。
由于120203机巷沿控留巷的成功,大湾煤矿结合矿井地质条件将进一步探索并推广沿空留巷工艺,优化矿井设计,为缓解矿井采掘接续紧张的现状做出贡献;并对公司全面推广沿空留巷工艺积累了一定的可行性经验。
参考文献:
[1]陶刚. 上保护层无煤柱开采瓦斯治理技术在大湾煤矿的实践[J]. 煤矿安全, 2011, 42(6):90-92.
论文作者:陈进1,舒永生2
论文发表刊物:《基层建设》2017年第8期
论文发表时间:2017/7/13
标签:工作面论文; 巷道论文; 采空区论文; 瓦斯论文; 炮眼论文; 煤层论文; 间距论文; 《基层建设》2017年第8期论文;