GW4-15/400型隔离开关的发热缺陷处理论文_王宏远

(国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司兴安运维分部 内蒙古兴安盟 137400)

摘要:GW4-15/400型隔离开关是变电站内使用最普遍的一种户外隔离开关,本文针对其发热缺陷原因进行了深入分析,通过对运行经验的总结,给出了解决其发热的常用处理方法,本文为提高GW4-15/400型隔离开关的运行可靠性提供了参考。

关键词:GW4-15/400隔离开关;发热缺陷;处理措施;

0 概述

高压隔离开关是电力系统中最常用的设备之一,其主要作用是在系统有电压但无负荷电流时分合电路,即在断路器断开后,将被检修设备与线路和电源隔离,形成明显可见断开点。目前在兴安电业局66kV较偏远的变电站中,10kV隔离开关绝大部分为GW4-15/400型,如伊尔施变、五岔沟变等,主要是重庆高压开关厂、山东鲁能开关厂的产品。由于隔离开关运行状况会直接影响系统运行的安全可靠性,其检修与维护工作非常重要。但目前GW4-15/400型隔离开关经常出现发热缺陷,严重影响了隔离开关的正常运行[1]。

本文从GW4-15/400型隔离开关的结构入手,对隔离开关发热的原因进行了分析,总结了一些常用的处理方法,重点介绍了一种加装铜辫子的信息处理方案。

1 隔离开关的结构

GW4-15/400型隔离开关外观如图1所示,它由导电部分、绝缘部分、基座及操作机构四部分组成。绝缘支柱起绝缘和支撑作用,使导电部分对地绝缘;操作机构通过分合闸手柄经传动连杆实现隔离开关的分合;隔离开关的电能传输由其导电部分完成,导电部分由动触头、静触头、导电杆、接线座和防雨帽等组成。其中最常出现发热缺陷的部位为动静触头连接处、设备线夹处和接线座处[2]。

图1隔离开关外观

2 隔离开关的发热原因及处理措施

2.1 动静触头连接处发热原因及处理措施

GW4-15/400型隔离开关的动、静触头结构如图2和图3所示。动触头与导电杆一体,为薄片式铜杆。静触头的触指由四片铜导电片两两叠加而成,靠触头弹簧提供的压力上下紧紧压接在一起。触指外有圆形防雨帽,可防止雨水进入触指。动、静触头连接处的发热原因主要有如下两个

(1) 环境因素使动、静触头沾污及氧化锈蚀

由于GW4-15/400型隔离开关多用于偏远变电站中,风沙大、周围无遮蔽物,环境较为恶劣。触头与触指接触面会形成很厚的污垢层,接触电阻增大。由于长时间日晒雨淋,还要承担负荷电流(额定电流400A),触头与触指均会被氧化,在表面形成一层不导电的铜锈。铜锈具有吸湿性,吸收空气中的水分,使锈蚀加剧,造成恶性循环,使触头和触指的接触电阻不断增大进而出现发热缺陷。

(2) 触头弹簧老化

触头与触指间的接触压力由触头弹簧提供。在长期运行后,弹簧会因锈蚀而发生形变,弹力降低,静触头的触指间咬合力降低,使得动、静触头间接触不严密,导致接触电阻增大而出现发热,而发热又会加剧弹簧的氧化锈蚀,使弹力进一步下降,如此形成恶性循环。

图2 动触头 图3 静触头

动静触头连接处发热处理措施

(1) 打磨。在检修时,对动、静连接处的接触面进行打磨,清洁。遇到接触面有轻微烧伤痕迹时,应用锉刀小心修整,使接触面保持平整光亮。若接触面烧伤严重应立即更换。打磨后接触面应均匀涂抹中性凡士林进行润滑,同时防止氧化。

(2) 更换。对于静触头老化锈蚀严重、触头弹簧严重锈蚀变形弹力降低的情况,建议更换为GW4-15/600型隔离开关的静触头。该触头触指处镀银,接触电阻小;并且触头弹簧由上下两个“小碗”固定和保护,弹簧寿命更长;且与GW4-15/400隔离开关静触头结构基本一致,更换方便。

(3) 触指搪锡。若无GW4-15/600静触头备品备件时,亦可以对静触头做搪锡处理。将静触头解体打磨后,给触指与动触头接触的凸起部位搪锡。该过渡层可使动、静触头的接触电阻变小。

2.2 设备线夹处发热原因及处理措施

设备线夹发热一般发生在引线与铝线夹的接触部分。由于此处没有防雨保护措施,雨水、灰尘容易进入接触处,积垢并加剧接触面氧化,使接触电阻增大造成发热。还可能因铝绞线散股或线夹螺丝松动,使铝绞线和铝线夹间接触不够紧密,使接触电阻增大从而造成发热[3]。

处理措施包括:

(1) 将设备线夹拆除解体后对所有接触面进行仔细打磨,涂抹导电膏或喷涂823后恢复;

(2) 若铝绞线有散股,将其重新绞紧后并在其端部用铝包带扎紧固定;

(3) 检查线夹所有螺丝是否松动,进行紧固。

2.3 接线座处发热原因及处理措施

GW4-15/400型隔离开关的接线座亦可以参照图2和图3。接线座由顶部的接线铜片、转动部分、接线基座和导电杆等构成。其中转动部分是通过多个镀银的铜珠子将转轴与接线基座连接起来,完成分、合转动和导电功能。但由于其密封性不好,灰尘、雨水等容易进入滚动触头处,使接触面氧化或积垢导致接触电阻增大而发热。转轴与接线基座靠铜珠子连接,接触时为点接触,接触面积小,接触电阻大,容易发生局部过热,加剧接触面氧化,导致接线座出现发热缺陷。

GW4-15/400型隔离开关的接线座设计较复杂,对其解体和恢复都很困难。本文提出一种新的解决方案-加装铜辫子。

3 新方案原理及应用

3.1 方案原理

可给隔离开关加装铜辫子,即铜制软连接。在导电杆距接线基座约2cm位置打一个孔,用铜螺丝将铜辫子的一端接在导电杆上,铜辫子的另一端接在接线座顶部的接线铜片上。隔离开关两端的接线座均需加装,如图4所示。因为铜辫自身电阻很小,且两端连接处均为面接触,接触电阻很小,因此可为接线座分担很大一部分负荷电流,从而消除接线座处的发热缺陷。

图4 隔离开关两端的接线座加铜辫子

3.2 实际应用

GW4-15/400型隔离开关每相回路电阻值要求小于150μΩ,但很多变电站内的隔离开关经过动静触头打磨处理后,单相回路电阻仍高于该值。例如66kV伊尔施变1号主变10kV侧101隔离开关检修后三相回路电阻分别为:A:161μΩ,B:170μΩ,C:166μΩ,10kV 伊东线隔离开关检修后三相回路电阻分别为:A:174μΩ,B:182μΩ,C:185μΩ。由此可见,仅对隔离开关的动静触头连接处进行处理是不够的,接线座处的回路电阻不容忽视。

经计算加装铜辫子后,不仅接线座处发热量大大减少,而且由于发热由接线座和铜辫子共同分担,总发热量也在减少,表1给出了加装前后的效果对比

3.3 存在的问题及讨论

铜辫子由多股铜线编织而成,和铜排相比避免了交流电的集肤效应,充分利用了铜线的导电面积,降低了铜辫子自身的电阻。同时在加装铜辫子之前,已对铜辫两端的接线头进行搪锡处理,且两端均用铜螺丝上紧,接触方式为面接触,接触电阻很小[4]。

此外,选择铜辫子时,已按照GW4-15/400型隔离开关的额定电流400A选择了相应横截面的铜辫子,保证在满负荷运行时亦能够正常传输负荷电流而不发热。伴随着铜辫子的加装,还有一些其它的问题出现。下面所述:

(1) 加装铜辫子时要在隔离开关的导电杆上打孔上螺丝,这势必会对隔离开关造成一定的损坏,使隔离开关的完整性受到破坏。

(2) 铜辫子没有防护措施,经受日晒雨淋且长期承担负荷电流,必定会被氧化锈蚀,可能出现断股现象影响其导电能力。

(3) 铜辫子与导电杆的连接处亦暴露在外,会被氧化锈蚀,加速了导电杆的老化和损坏。

(4) 若铜辫子长度选择不合适、位置加装不当会影响隔离开关分、合闸。

3.4 方案的实际应用

该方案虽存在上述的一些问题,但由于它在消除接线座发热问题上的能起到巨大的作用,用一个小小的铜软连接即避免了隔离开关的整体更换,经济性非常好。若铜辫子因氧化锈蚀出现问题,更换也非常容易,故可以考虑将这一方案付诸实施。我班至今为止已对伊尔施变、五岔沟变等66kV变电站内的GW4-15/400型隔离开关进行了加装铜辫子的改造,到目前为止经改造的隔离开关都再未出现过发热缺陷。

4 结论与展望

GW4-15/400型隔离开关的发热缺陷主要出现在动、静触头连接处和接线座处。对于动、静触头连接处,可通过打磨处理进行消除;而接线座处的发热缺陷,则可以通过加装铜辫子的方法消除。本文对新提出的加装铜辫子的方案进行了较为详尽的论述,并在实际应用中得到验证,具有很好的效果。

参考文献:

[1] 芦玉铎. 隔离开关运行时接触面部分发热的原因及处理[J]. 科学之友, 2012, 11:19-20.

[2] 董其国.电力变压器故障与诊断[M].北京: 中国电力出版, 2001.

[3] 吴章勤. 变电站铜铝过渡线夹的失效与检验[J]. 云南电力技术, 2006, 5: 30-31.

[4] 余明扬, 童磊. 集肤效应对铜排导电性能的影响分析[J]. 电气技术, 2007, 4: 56-57.

作者简介

王宏远(1970), 女, 本科,工程师,主要从事XXX工作。

论文作者:王宏远

论文发表刊物:《电力设备》2016年第14期

论文发表时间:2016/10/10

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