摘要:2018年初渤海地区垦利油田刚完成的一口大位移井固井作业,该井完钻井深4566m,最大井斜60.12°,井斜大、稳斜段长,钻遇三处断层及多个煤层段,钻井期间还发生断层漏失情况。本文分析了该井固井技术难点及相应固井现场实践,包括水泥浆体系、前置液优化,套管扶正器加放,防漏压稳、可划眼高抗扭尾管附件选取,机械式可旋转尾管悬挂器送钻等技术分析及总结成功经验,可供此类具有复杂井况大位移井固井作业作为参考。
关键词:大位移井;技术难点;现场实践
引言:
垦利区块油田位于渤海南部海域莱州湾内,为复杂断块油田,沙河街组地面原油为轻~中质常规原油。此次完钻的这口井,目的是揭开主力含油层位沙三段设计完钻井深超过4500m,最大井斜60.12°,井斜大、稳斜段长,井底温度达到90℃以上。
其中,12-1/4”井眼从1498m开始钻进,中完井深3699m,段长超过2000m,井底井斜58.33°,最大井斜60.12°。钻遇2处断层:断层1位于2226m,断距约20m;断层2位于2745m,断距约25m。其中断层2处钻进期间发生漏失后成功堵漏。9-1/2”井眼完钻井深4566m,3700m钻遇断层3,本井段含煤层较多,分别位于3889m~3890m、3891m~3892m、3918m~3919m、3965m~3966m、4192m~4193m、4221m~4222m、4232m~4233m、4249m~4250m、4262m~4263、4271m~4272m。
一、固井难点
1本井为大位移井,稳斜段比较长,循环过程中难以保证井眼清洁,易形成岩屑床,存在发生环空桥堵风险;
2本井斜度大,稳斜段比较长,存在下套管遇阻风险,尤其是7”尾管下放过程,避免出现提前做挂风险;
3本井存在3处断层以及大量煤层,12-1/4”井段还发生了漏失,因此要控制固井作业期间环空返速及井底当量,避免固井作业期间发生漏失。
4套管居中难。通常情况下为了减少摩阻,便于套管下入,一般会控制套管扶正器数量以降低风险,使套管居中度无法保证。
5水泥浆性能要求高,如密度、流变性能、自由水、失水等;水泥浆的稠化时间、井底循环温度需精准确认。
二、相应措施
1技术套管首重安全
本井12-1/4”井段段长超过2000m,中完钻井液密度均为1.40sg,因此在确保油气层段均达到有效封固的同时,降低井底当量密度,避免压漏地层。
①前置液设计:
优选前置液体系,使用“双作用隔离液”代替传统“隔离液+冲洗液”模式,降低冲洗液对井壁的冲刷。由于该井段发生漏失,采用“堵漏+双作用隔离液”体系,确保作业期间施工安全。同时,调整隔离液密度及粘度,密度1.4sg与泥浆保持一致,粘度大于泥浆粘度20s。
②循环过程优化:
因本井段钻井期间发生漏失,根据完钻后通井期间井底最大循环排量,反推标准井眼(12-1/2”)与钻杆(5-1/2〞)环空返速是0.95m/s,循环期间先小排量打通,之后逐级提高排量循环,每次提排量幅度不超过0.4 m3/min,最大排量为1.60m3/min(标准环空返速0.92m/s)。循环结束时控制气全量在5%以下;
③优选水泥浆体系,优化配方性能:
在设计初期采用“膨润土+防窜聚合物”水泥浆体系三段浆柱结构。然而,经化验室对其所备添加剂样品进行化验时,发现前置浆与后置领浆相容性存在问题。
根据化验结果,以及现场实际情况,决定采用防窜胶乳聚合物水泥浆体系采用两段式浆柱结构,即:尾浆1.90sg、封固井底以上500m,领浆1.70sg,封固至上层管鞋以上100m。同时,根据现场投电石结果,计算井眼扩大率,合理优化水泥浆附加量,避免水泥浆泵入过量,导致井底压力过大,压漏地层。附表为化验室两种水泥浆相容性实验结果,图为垦利区块地层坍塌破裂压力系数
2生产套管安全质量兼顾
①尾管挂及附件选择:
采用WFD可旋转、防提前坐封尾管悬挂器,遇阻下压吨位不得超过10t,提活后再次尝试下放,如果通过继续下入,如不能通过,缓慢开泵,泵压不能超过R型送入工具液锁解除压力的70%。
尾管串加装扭矩环并使用可划眼式浮鞋,下入过程中可旋转下入。旋转时,设定顶驱停转扭矩,扭矩值为悬挂点测得扭矩值+套管扣最大抗扭值或悬挂器最大抗扭值其中最低值的70%。
②套管居中度及扶正器加放:
目前渤海湾尾管扶正器加放原则为:重叠段宜选用双弓弹性扶正器,裸眼段宜选用半刚扶正器;井底以上100m、油气层段及其上下100m井段,采用3根套管加2个扶正器,其它井段适当加放。因避免摩阻较大以及尾管旋转下入时导致弹性扶正器变形失效,参照前期大位移井资料,现场实际加放数量为井底以上100m、油气层段及其上下100m井段,采用3根套管加1个半钢扶正器,其它井段4-5根套管加1个半钢扶正器,全部采用半钢扶正器。
③前置液设计:
优选前置液体系,采用“堵漏+双作用隔离液”体系,确保作业期间施工安全,增加隔离液占裸眼环空长度,减少对断层及煤层段泥饼的冲刷,密度与钻井液一致,粘度高于泥浆粘度10s;
④循环过程优化:
为保证井眼清洁风险。完钻后短起下入过程中分段扫入稠浆,携带井内沉积岩屑,达到起下钻通畅、顺畅,避免井底沉沙多,发生环空桥堵;本井尾管旋转下入到位后,循环2周,进行坐挂、脱手等作业。根据通井最大排量,反推标准井眼(8-1/2″)与钻杆(5〞)环空返速为1.34m/s。
⑤优选水泥浆体系,调配配方性能:
根据前期探井测试和取样资料,研究了垦利该油田的压力系统和温度系统。垦利油田压力系数1.01,温度梯度为3.0℃/100m,属正常压力和温度系统。
因此,确定水泥浆化验温度及井底静压:BHST为91℃,BHCT为73℃,BHP为5365Psi。采用两段式浆柱结构:采用领浆1.80g/cm3,失水36ml,自由水0ml,稠化时间大于400min,返至尾管悬挂器以上200m;尾浆1.90g/cm3,失水30ml,自由水0ml,缓凝尾浆稠化时间316min,速凝尾浆稠化时间209min,返至尾管挂顶。
三、小结:
通过以上针对大位移井制定的各项技术措施,施工过程中未发生环空桥堵,未发生漏失,保证尾管下放到位,最终测得全井段固井质量优秀。后续大位移井固井作业,可借鉴此井的成熟经验,从而保证固井施工顺利。
参考文献:
[1]康建平.南海东部大位移井固井技术.石油天然气学报,2013年
[2]范鹏,罗宇维等.番禺30-1气田大位移井固井技术浅析.长江大学学报(自然科学版),2011年
论文作者:隋赛
论文发表刊物:《基层建设》2018年第32期
论文发表时间:2019/1/2
标签:水泥浆论文; 井底论文; 套管论文; 位移论文; 漏失论文; 断层论文; 作业论文; 《基层建设》2018年第32期论文;