提高北京某燃气电厂汽机抽凝转背压工况下余热锅炉效率论文_谢球纲,游德鼎

(珠海市钰海电力有限公司 珠海 519000)

摘要:北京某燃气供热机组,在热负荷较低时,汽机处于抽凝工况运行;在热负荷较高的时候,为了保证供热量,汽机将转为背压工况运行。通过实际运行数据对比,发现汽机由抽凝转背压工况运行时,余热锅炉排烟温度有近11℃的变化,这说明汽机由抽凝转背压工况运行时,余热锅炉的效率有所下降。针对这种情况,本文对汽机由抽凝转背压工况运行时,余热锅炉排烟温度变化的原因进行了分析;同时提出了降低余热锅炉排烟温度,提高余热锅炉效率的解决思路和处理方案,通过该方案,每年能够增加机组供热量约为 ,每年产生的经济效益约为401万元。

关键词:燃气供热机组;抽凝转背压;排烟温度;余热锅炉效率

一、概述

北京某电厂现有3台SGT5-4000F(+)型燃气—蒸汽联合循环供热机组,1套“二拖一”和1套“一拖一”。汽轮机为上海汽轮机厂生产的LZC(B)278.8-12.9/0.4/548/540型汽轮机,采用高中压合缸、双缸双排汽,有纯凝、抽凝和背压三种运行工况,为了提高机组的供热能力,高中压转子与低压转子之间采用SSS离合器连接。在供热期间,汽轮机由抽凝工况转为背压工况运行时,低压缸与高中压缸通过SSS离合器脱开,导致余热锅炉排烟温度上升约11℃,使余热锅炉的效率降低。汽机在背压工况运行时,如果能够采用合理的方法,将余热锅炉排烟温度重新降回到汽机抽凝工况下的排烟温度,这将使余热锅炉的效率得到提高。

二、机组运行情况介绍

该厂冬季采暖期间,当热负荷较低时,汽机采用抽凝方式运行,即从汽机的中压缸排汽抽出一部分用于供热,另外一部分继续到低压缸做功,然后排到凝汽器。当热负荷较高时,汽机转为背压工况运行,即将中压缸做完功的蒸汽全部通过排汽管道直接送到热网加热器,与热网外循环水进行换热,同时也将全部低压主蒸汽通过蒸汽管道送到热网加热器进行换热,此时低压缸处于解列状态。系统图如下:

某日,该厂一拖一机组进行汽机由抽凝转背压工况操作,分别记录操作前后稳定工况下的各参数,得到以下表格:

表1:抽凝工况

通过以上两个表格中的数据对比,燃机负荷在220MW稳定运行时,机组在抽凝工况下运行,余热锅炉的排烟温度为62℃;机组在背压工况下运行,余热锅炉的排烟温度为73℃,由此可以看出,汽机在背压工况下运行比在抽凝工况下运行的排烟温度高出11℃,说明汽机在背压工况下运行,余热锅炉的效率有所下降。

三、余热锅炉排烟温度升高原因分析

汽机在抽凝工况运行时,部分中压缸排汽通过供热管道进入热网加热器,加热热网循环水,然后回到凝结水泵的入口,与凝结水一起通过凝结水泵进入低压省煤器。从表1和表2中的数据可以看出,中压缸排汽经过与热网加热器和疏水冷却器进行换热后,疏水温度为61℃,凝汽器来的凝结水温度31℃,混合后温度为43℃。此43℃的水与烟气热网加热器的回水混合后进入低压省煤器。汽机抽凝运行工况下的系统图如下:

汽机在背压工况下运行时,中压缸排汽通过管道全部进入热网加热器换热,此时,没有蒸汽进入凝汽器,中压缸排汽经过热网加热器和疏水冷却器进行换热后,与烟气热网加热器的回水混合后进入低压省煤器。汽机背压运行工况下的部分系统图如下:

汽机在抽凝、背压运行工况下的参数如下表所示:

通过对比发现,汽机在抽凝和背压两种不同运行工况下,进入低压省煤器的工质温度不一样,即汽机在抽凝工况下运行时,凝结水泵出口工质温度为43℃,与低压省煤器入口烟气的温差为92℃;汽机在背压工况下运行时,凝结水泵出口工质温度为61.2℃,与低压省煤器入口烟气的温差为73.8℃;这个温差变小了,致使工质在低压省煤器吸的热量减少,换热效率降低,最终导致余热锅炉排烟温度升高,余热锅炉效率下降。

四、解决方案

通过分析,余热锅炉排烟温度之所以上升,主要是因为进入低压省煤器的工质温度升高,导致省煤器的换热效率下降,使得余热锅炉排烟温度升高。所以,如果汽机在背压工况下运行时,若能采取一定的措施,将余热锅炉排烟温度重新降回到汽机抽凝工况下的排烟温度,这将使余热锅炉的效率得到提高;同时,将这一部分热量用于供热,提高机组的供热量。

对此,我们提出在低压省煤器的出口加装一个烟气热网加热器,即在现有的基础上,加装一个烟气热网加热器和一台烟气热网循环泵,与原有热网加热器并列运行,主要有两个作用:一是增加工质在低压省煤器的流量,来增大工质在低压省煤器的吸热量,以达到降低余热锅炉排烟温度的目的;二是通过加装一个加热器,提高了热网的供热量。设计系统图入下:

通过加装一个加热器后,增大了低压省煤器工质的流量,使得更多的工质到低压省煤器进行换热,增大了工质在低压省煤器的吸热量,从而使得余热锅炉的排烟温度从73℃降低回到62℃;同时,增加的换热器也使得机组的供热能力增加,提高了机组的热效率。

五、经济性分析

通过以上方法,汽机在背压工况下运行时,将余热锅炉排烟温度从73℃降低到62℃,即就是工质从烟气中多吸收11℃的热量,提高了余热锅炉效率,增大了机组的热量能力,提高了供热经济性。

对该方案的经济计算过程如下:

将余热锅炉排烟温度从73℃降低到62℃时,根据烟气温度,查找烟气焓值表,并通过计算得到:

烟气温度为73℃时,烟气的焓值为:

烟气温度为62℃时,烟气的焓值为:

该厂余热锅炉的烟气流量为

该厂余热锅炉的效率为0.92,则换热器的换热效率取 进行计算;

则工质多从烟气中总吸热量为:

按该厂2016-2017年供热时间计算,2016年11月15日正式开始,2017年3月15日正式停暖,共4个月,供热价格为80元/Gj,则在一年中增加的供热量为:

本方案在一个供热周期中产生的经济效益为:

六、结论

对于该电厂,汽机由抽凝工况转为背压工况运行时,进入低压省煤器的工质温度会升高,使得低压省煤器的换热效率下降,余热锅炉的排烟温度升高,余热锅炉效率降低。但是,通过加装一个加热器后,一方面,增大了低压省煤器工质的流量,使得更多的工质到低压省煤器进行换热,增大了工质从低压省煤器的吸热量,从而降低了余热锅炉的排烟温度,提高锅炉效率;另一方面,增加的换热器也使得机组的供热能力增加,提高了机组的热效率。

参考文献:

[1]王随林,潘树源,穆连波等.天然气锅炉烟气余热利用节能改造工程实测分析.暖通空调.2011,41(7):17-25.

[2]徐蕾.降低余热锅炉排烟温度优化方案研究[J].机电信息.2016,(36):51-51.

作者简介:

谢球纲:男,1975年,热能与动力工程,助理工程师,电厂生产运行

游德鼎:男,1990年,测控技术与仪器,助理工程师,电厂生产运行

论文作者:谢球纲,游德鼎

论文发表刊物:《电力设备》2017年第28期

论文发表时间:2018/1/16

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