摘要:高压反应釜作为EVA装置重要设备之一,对EVA装置安稳生产起到关键作用。检修质量是保障反应釜稳定运行的基础,而封头波形环安装是反应釜检修的最后一步,其安装质量直接决定检修是否成功。波形环安装后只有在系统升压的过程中才能确定是否存在泄漏,因此泄漏返工不仅影响装置开车进度,而且还消耗极大的人力物力。
关键词:EVA;反应釜;波形环;泄漏;腐蚀;镀银
前言
某EVA装置反应釜前期一直被封头泄漏困扰,通过多次开停车统计,系统内压力范围在2Mpa-100Mpa时,封头易发生泄漏,特别是在10Mpa左右,目测泄漏量达到最大,而在100Mpa以上及200Mpa正常运行压力时发生泄漏机率较小。由于反应釜地处半封闭区域,且EVA装置频繁开停车,乙烯大量泄漏给EVA装置带来极大的安全隐患。本文就EVA反应釜封头泄漏原因与处理办法进行论述,提高反应釜检修质量,保障装置安稳生产。
1、封头泄漏原因分析与解决办法
EVA反应釜封头泄漏主要是波形环与封头和筒体之间密封面受到破坏,造成密封失效,原因如下:
1.1、反应釜封头或筒体密封面腐蚀
反应釜共设有7个乙烯进气口,其中一个设置在顶部封头正上方,此进气口除了给工艺反应提供乙烯外,还起到对内置搅拌电机降温的作用。正常生产时,乙烯进气温度16℃左右,而炎热的夏季,在实际有效密封线以外接触大气的部位极易产生并聚集冷凝水,还包括雨水堆积,导致密封面腐蚀。由于在系统不同的压力下,波形环有效密封线位置不同,随着压力升高,有效密封线不断向内部偏移,让出的密封面部分同样受到腐蚀。当密封面腐蚀到一定程度,在系统低压状态下,有效密封线退回至腐蚀位置,因此发生泄漏。由于反应釜底部为EVA聚合物出口,温度一般在200℃以上,无冷凝水产生,即使有雨水淋入也会直接挥发,密封面腐蚀微乎其微,对波形环密封几乎无影响。
解决办法:
①、反应釜正常检修周期为8个月左右,每次清理密封面的聚合物后,使用砂纸或者钢刷手工打磨至无明显腐蚀痕迹即可,特别是有效密封线部位。
②、常温状态下对封头与筒体密封面喷涂特氟龙喷剂(CHESTERTON 438 PTFE Coating),可有效缓解腐蚀。
③、制作防雨罩安装在封头顶部。
④、封头本体的安装孔接入氮气吹扫设施,减少冷凝水聚集。
1.2、波形环尺寸超差
波形环与封头和筒体密封面之间过盈尺寸设计标准为0.7mm,若过盈量太小,波形环预紧密封比压低,再加上系统内介质压力后不足以实现密封时,就会发生泄漏。若过盈量过大,波形环回装过程中容易造成密封面摩擦损伤,导致密封失效。
由于设备与波形环存在加工误差,以及密封面反复多次打磨所带来的尺寸偏差(见表1),波形环外径尺寸必须以实际情况进行修订(见表2)。因此,过盈尺寸范围建议0.7mm-1.0mm。
表1 封头与筒体密封面环槽内径尺寸表(常温) 单位:mm
表2 波形环外径尺寸 单位:mm
1.3、优化波形环安装操作
波形环依靠过盈配合进行预紧密封,安装前需使用干冰或者液氮进行充分冷却,使波形环外径收缩至合适的安装尺寸,且保证回装过程中波形环两个密封环面无损伤。
目前EVA装置选择使用液氮冷却波形环,两套盛装液氮容器分别就近放置在上下封头平台位置,封头与筒体之间提前预装,留出波形环安装空隙即可。待波形环冷却合格,使用专用工具取出,并迅速回装,可实现30秒完成封头回位。
1.3.1、干冰冷却缺陷
干冰温度-78℃,经测试,使用干冰冷却24小时以上,波形环外径尺寸收缩量最大0.8mm,此时波形环外径尺寸相对封头与筒体已存在过盈量,且尺寸恢复较快,从干冰内取出后1分钟恢复0.2mm,2分钟恢复0.3mm。封头回装过程中对波形环产生剪切,波形环受力变形,密封面受损且不均匀,甚至出现密封面断层现象,导致泄漏发生,回装成功率极低。
由于干冰冷却时间长,也需要提前准备干冰就位,而且为了保证波形环充分且均匀冷却,每个波形环的干冰使用量至少200kg,再加上检修过程中不确定因素的影响,检修进度若不能按计划执行,也会造成干冰额外损耗。
1.3.2、液氮冷却优势
经试验,使用-196℃的液氮冷却1小时,波形环外径尺寸收缩量近3mm,回升常温后复测,波形环未发生塑性变形,内部结构与表面镀银层均未产生缺陷。实际案例只需冷却20分钟,每个波形环使用液氮60kg,待液氮不再产生强烈沸腾即可,波形环外径收缩至少1.2mm,此时波形环外径尺寸相对封头与筒体存在至少0.2mm间隙,符合安装条件。液氮冷却对比干冰冷却,波形环尺寸恢复更缓慢,1分钟恢复不足0.05mm,此时封头已回装完成,波形环升温自由回弹,密封面完好,若无其它意外影响,回装成功率100%。
液氮可直接从空分装置接取,简单灵活,但需注重检修人员个人防护,避免被液氮冻伤。
表3 使用干冰与液氮冷却对比表
1.4、波形环表面镀层脱落
EVA反应釜波形环表面电镀双层金属镀层,在底层镀镍的基础上进行镀银。镀层质软,可填充封头与筒体有效密封线部位的轻微沟痕,进行辅助密封,同时加强防腐性能。而在下线的旧波形环中出现镀层破损脱落现象,镀层脱落也是导致波形环密封失效的原因之一。
镀层脱落原因通常为镀银工艺过程控制不完善,波形环基体处理不够纯净,致使表面镀层附着力不足,产生脱落。
改进措施:
①、波形环基体加工完成后,进行热处理稳定回火,去除因机加工产生的表面应力,并进行0.2μm级抛光处理,去除表面微观杂物及细微缺陷,镀镍完成后进行镀银,保证电镀时银离子附着更稳定均匀。
②、镀银厚度0.09mm±0.01,银元素纯度99.9%以上。
③、完成镀银后,分别进行电炉高温和液氮冷冻试验,高温与低温时间各2小时,模拟反应釜正常运行与波形环冷却回装的温度条件,观测表面无组织变化;温度回至常温后,确保镀层附着完好,无开裂、脱落、气泡等任何缺陷。
表4 波形环其他信息参数
2、结论
EVA反应釜检修过程中,逐一对上述泄漏问题进行检查排除,仔细清理打磨封头与筒体密封面,每次检修打磨密封面后必须使用内径千分尺测量环槽内径尺寸,确认波形环尺寸满足使用需求,是至关重要的一步。使用液氮进行冷却回装,保证检修过程正确无差错。近2年已连续实现3次波形环一次性安装成功,封头100%无泄漏。反应釜的平稳运行,为EVA装置安稳生产奠定坚实的基础。
论文作者:魏吉钖
论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期
论文发表时间:2020/4/2
标签:波形论文; 液氮论文; 封头论文; 干冰论文; 反应釜论文; 尺寸论文; 镀层论文; 《基层建设》2019年第31期论文;