宁德电厂1号机脱硝系统简介及存在问题处理策略论文_谷绪栋

(福建大唐国际宁德发电有限责任公司 福建宁德 352000)

摘要:随着经济的快速发展,燃煤造成的环境污染日趋严重,特别是燃煤烟气中的NOx,对大气的污染已成为一个不容忽视的重要问题。烟气脱硝技术按照作用原理的不同有催化还原、吸收和吸附三种,而催化还原法具有脱硝效率高,工艺流程简单,脱硝性能稳定,液氨消耗量少等优点。本文主要介绍大唐国际宁德电厂1号机组的选择性催化还原法(SCR)脱硝工艺以及存在的问题和处理策略

关键词:脱硝;SCR;处理策略

1、概况

大唐国际宁德电厂1号机组采用选择性催化还原法(SCR)脱硝工艺。采用单炉体双SCR结构体布置,采用高灰型SCR布置方式,即SCR反应器布置在锅炉省煤器出口和空气预热器之间,在炉后消防通道的上方,还原剂采用液氨。从氨区输送至反应器的氨气经与稀释风机鼓入的稀释空气在氨/空气混合器中混合后,送达氨喷射系统。在SCR入口烟道处,喷射出的氨气和来自锅炉省煤器出口的烟气混合后进入SCR反应器,通过催化剂进行脱硝反应,最终通过出口烟道回至锅炉空预器,达到脱硝的目的。SCR脱硝工艺系统可分为氨/空气混合系统、氨喷射系统、烟气系统、SCR反应器系统等。脱硝装置的NOx脱除率不小于80%,氨的逃逸率不大于2.5mg/Nm3,SO2/SO3转化率小于1%,出口浓度小于100mg/Nm3。

1.1氨区制备和供应系统

本公司采用液氨来制备脱硝剂,液氨贮存、制备、供应系统包括液氨卸料压缩机、氨贮罐、液氨蒸发器、氨气缓冲罐、稀释风机、混合器、氨气稀释罐、废水泵、废水池等。此套系统提供氨气为脱硝反应使用。液氨的供应由液氨槽车运送,利用液氨卸料压缩机将液氨由槽车输入氨贮罐内,依靠液氨重力将贮罐中的液氨输送到液氨蒸发器内蒸发为氨气,由氨气缓冲罐来控制一定的压力和流量,然后与稀释空气在混合器中混合均匀,再送至脱硝系统。氨气系统紧急排放的氨气则排入氨气稀释槽中,用水吸收后排入废水池,再经废水泵送至废水处理系统处理。

1.2脱硝原理及影响脱硝指标的因素指标

选择性催化还原法是在金属催化剂作用下,用NH3作为还原剂,将NOx还原成N2和H2O。工作原理如下图所示,主要反应方程式为:

4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O

8NH3+6NO2→7N2+12H2O

脱硝效率有时也称NOx脱除率,其计算方法如下:

式中:

C1:脱硝系统运行时脱硝反应器入口处烟气中NOx含量(mg/Nm3);

C2:脱硝系统运行时空预器入口处烟气中NOx含量(mg/Nm3)。

在SCR系统中,最重要的运行参数是反应的温度、反应时间、NH3/NOx摩尔比、烟气流速、O2浓度、NH3的溢出浓度SO3浓度、水(蒸汽)浓度、钝化影响等。

1)反应温度是选择催化剂的重要运行参数,催化反应只能在一定的温度范围内进行,同时存在催化的最佳温度,这是每种催化剂特有的性质,因此反应温度直接影响反应的进程。在SCR工作过程中温度的影响有两方面:一方面是温度升高使脱NOx反应速度加快,NOx脱除率升高;另一方面温度升高,NH3化反应开始发生,使NOx脱除率下降。

2)反应时间是烟气与催化剂的接触时间,随着反应时间的增加,NH3脱除率迅速增加。当接触时间增至200ms时,NOx脱除率达到最大值,随后下降。这主要是烟气与催化剂的接触时间增大,有利于烟气在催化剂微孔内的扩散、吸附、反应和生成物的解吸、扩散,从而使NOx脱除率提高。但是,随着接触时间过长,NH3氧化反应开始发生,使NOx脱除率下降。

3)NOx脱除率随着NH3/NOx摩尔比的增加而增加,NH3/NOx摩尔比小于1时,其影响更加明显。若NH3投入量偏低,NOx脱除率不高;若NH3入量偏高,NH3氧化等副反应的反应速度将增大,从而降低了NOx脱除率,同时也增加了净化后烟气中NH3的排放浓度,造成二次污染。一般控制NH3/NOx摩尔比小于1.2。另外,烟气流速直接影响NH3与NOx的混合程度,需要合理的流速以保证NH3与NOx充分混合,使反应充分进行;同时,反应需要O2的参与,随着O2浓度增加,催化剂性能提高。但O2浓度不能过高,一般控制在2%~3%;NH3的溢出浓度是影响SCR系统运行的另一个重要参数,实际生产中通常是多于理论量的NH3被喷射进入系统,反应后在烟气下游多余的NH3称为NH3的溢出,NOx脱除效率随着NH3的溢出量的增加而增加,在某一个NH3的溢出量时达到一个最大值;另外H2O(蒸汽)浓度的增加使催化剂性能下降,催化剂钝化失效也不利于SCR系统的正常运行,必须加以有效控制

1.3 SCR启停步骤

启动步骤:在氨制备系统启动的条件下:(1)启动锅炉;(2)启动催化剂加热风源;(3)预热催化剂;(4)启动吹灰器密封系统,稀释风机,空气保护系统;(5)检查锅炉烟气温升;(6)当反应器下游烟温超过150℃,启动吹灰系统;(7)当SCR出口温度大于310℃,氨气喷入;(8)启动SCR整个系统。SCR停运步骤:(1)锅炉燃烧器关闭;(2)启动SCR吹灰器;(3)吹灰结束后,使脱硝设备功能组处于停止;(4)锅炉和催化剂冷却;(5)稀释风机停运;

1.4全程投运

由于锅炉运行参数发生变化,如省煤器出口烟气流量波动及烟温的波动等会对SCR装置的运行造成影响,负荷波动引起SCR的烟气量的变化,反应器的设计是按照正常运行最大工况BMCR设计的,当烟气量降低的时候,通过反应器的烟气流速降低,烟气与催化剂的接触时间变长,可以提高催化剂的脱硝率,对于流速降低易导致积灰的问题,在吹灰器选型时已充分考虑,满足各工况的要求,并有一定的设计裕量,能保证脱硝系统的正常运行。但是负荷波动会导致SCR入口烟气温度的变化,SCR选择的催化剂可以适应烟气温度的变化,以及锅炉正常的负荷变化,脱硝催化剂可以承受每分钟大于100℃的温度变化率,催化剂的正常工作运行温度范围为310℃~400℃,机组在50%BMCR负荷以下运行时,因脱硝入口烟气温度小于300℃,会造成脱硝喷氨系统退出运行,SCR停运,造成氮氧化物排放超标。因此为保证脱硝系统不退出运行,1号机组脱硝系统增加省煤器旁路,通过调节旁路调节挡板开度控制旁路烟道内高温烟气流量,进而控制SCR脱硝装置入口混合烟气温度,使得混合烟气温度(SCR入口烟温)保持在326℃附近的合理区间,保证脱硝系统全程投运。SCR反应器旁路设在省煤器出口,同时用于锅炉启停时保护SCR装置内催化剂,使烟气不经过SCR直接进入空预器。

2、存在问题

1号机组脱硝自动控制系统调节品质无法满足环保部门和电力调度对NOx的考核要求,甚至脱硝自动无法投入,造成运行人员较大操作压力和操作强度,无法满足脱硝系统稳定经济运行,同时也会加剧空预器堵塞造成机组系统阻力加大等危害。脱硝供氨自动控制逻辑采用目前常见的串级PID自动控制,在磨煤机启停、脱硝入口NOx仪表反吹后,有时脱硝入口NOx数值上升速率较快,正常情况下设定的PID参数无法适应特殊工况导致调节效果不佳,常发生NOx出口参数瞬时超标。需要运行人员注意磨煤机启停或其他操作时,脱硝入口NOx仪表是否在吹扫状态,经常解手动提前开大调节门、调整燃烧风门开度以防止参数超标,工作量及操作难度都比较大;再投入自动后操作不当,也容易对自动控制系统造成扰动。脱硝供氨调门结构为球阀结构,线性差。阀门在某个开度时,小幅度开关阀门供氨流量波动大。

3、处理策略

1)主要优化措施:对高低负荷、启停磨煤机、负荷变动、风煤配比、喷氨调阀线性、喷氨特性等进行在线试验,并将收集数据分析计算从而优化喷氨控制逻辑,优化启停磨措施,增加启停磨前馈,尽量

降低启停磨带来的扰动;针对不同负荷设置变参数调节;针对脱硝测点吹扫时设置变积分环节;增加风煤比前馈调节。提高脱硝自动品质可以大幅减少NOx考核次数,减少考核费用,避免频繁调整和过调量,减少喷氨量,直接形成经济效益。降低氨逃逸率,减少空预器堵塞,降低风机电耗和空预器清灰维护费用。

2)供氨调整门阀体改造,球阀改造成针形阀解决阀门线性差的问题。

参考文献

[1]王方群;杜云贵.国内燃煤电厂烟气脱硝发展现状及建议.[期刊论文]-电力环境保护,2007.

[2]沈洵.SCR脱硝还原剂的制备技术研究.[期刊论文]-能源与环境,2011.

论文作者:谷绪栋

论文发表刊物:《电力设备》2017年第30期

论文发表时间:2018/3/8

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