摘要:2016年#1机组进行A修,给水泵汽轮机轴封间隙调整,带泵运转后,随着泵转速升高,负载逐渐增大,1A给水泵汽轮机后轴振多次出现振动大现象,1A给水泵汽轮机已经因后轴承振动大导致三次跳闸事件,严重威胁机组安全,较大的影响了负荷量。本文通过1A给水泵汽轮机振动大成功处理情况进行分析,从运行处理角度进行总结探讨振动大处理方案和建议,以对处理对类似事件进行参考。
关键词:给水泵汽轮机;轴封间隙调整;振动;跳闸
一、设备简介:
国电铜陵发电有限公司一期工程的给水系统采用单元制,配置两台50%容量的汽动给水泵作为经常运行,一台30%容量的电动调速给水泵作为机组启动和汽动给水泵故障时的备用泵。2016年#1机组进行A修,对给水泵汽轮机前、后轴封和级间汽封进行轴封间隙调整,带泵运转后,随着泵转速升高,负载逐渐增大,1A给水泵汽轮机轴振多次出现振动大现象,1A给水泵汽轮机已经因后轴承振动大导致三次跳闸事件,严重威胁机组安全,较大的影响了负荷量。
二、1A给水泵汽轮机振动大处理过程
2016-12-07,13:49 H,#1机组煤耗查定试验(100%负荷)结束,机组负荷从632MW开始下降;
13:58:16,机组负荷620MW,给水流量1773t/h,给煤量227t/h,1A给水泵汽轮机后轴承振动X/Y向达30.3/25.8μm,1A给水泵汽轮机转速5459 RPM;
13:59:03,退AGC;
13:59:15,1A给水泵汽轮机后轴承振动X/Y向达40/34.5μm,,开始降负荷,同时手动降低1A、1B汽泵出力(转速);
14:01:45,负荷571MW,1A给水泵汽轮机后轴承振动X/Y向达80.9/53.8μm,加快降低1A汽泵出力(转速),同时逐渐增加1B汽泵处力(转速),在给煤总操输入指令,快速减少给煤量。
14.02:14,手动启电泵;
14:02:42,机组负荷506MW,给水流量988t/h,给煤量181.6t/h,电泵并入给水系统,退1A汽泵,1A给水泵汽轮机转速4667 RPM,1A给水泵汽轮机后轴承振动X/Y向达87.4/66.8μm;
14:02:59,机组负荷477MW,给水流量1138t/h,给煤量180.6t/h,1A给水泵汽轮机转速4663RPM,1A给水泵汽轮机后轴承振动X/Y向达最大值94.4/67.3μm后开始逐渐下降;
14:15:23,1A汽泵并入系统,退电泵,机组负荷483MW,给水流量1356t/h,给煤量179.9t/h,1A给水泵汽轮机后轴承振动X/Y向达22/14μm。
三、小结
1、2016年#1机组进行A修,给水泵汽轮机后轴封间隙调整,带泵运转后,随着泵转速升高,负载逐渐增大,后轴封间隙不断减小,产生轴封碰磨。
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2、1A给水泵汽轮机振动趋势呈指数函数增长,振动速率逐渐增长,在1分30秒左右从30μm上涨至80μm,3分钟左右达到跳闸值,如不提前干预,留给运行人员的反应处理时间较短,要求运行人员注意力高度集中,并拥有丰富的经验,良好的心理素质,才能正确应对事故。
3、1A给水泵汽轮机跳闸后,偏心较大,重新冲转期间将会经历过临界转速振动大,需要较长时间暖机才能顺利冲转,因此给水泵汽轮机退出给水系统时间较长,最长达3时46分45秒,影响了较大的负荷量。
4、1A给水泵汽轮机振动大出现在520MW以上的高负荷,尤其是后三次都是在长时间带满负荷,做完煤耗性能试验后出现的,因此以后在带高负荷,尤其是满负荷过程中尤其要注意1A给水泵汽轮机 后轴承振动。
5、在负荷在520MW以上,机组轴封进入自密封阶段,#1机轴封压力和温度出现波动,可能引起#1A给水泵汽轮机后轴承振动上升。
6、根据前两次1A给水泵汽轮机振动大跳闸规律,在2016年12月07日1A给水泵汽轮机X向振动达到40μm时,开始降负荷,同时降低1A、1B汽泵出力(转速),14:01:45,负荷571MW,1A给水泵汽轮机振动达83.9μm,加快降低1A汽泵出力(转速),同时逐渐增加1B汽泵处力(转速),快速减少给煤量,14.02:14,手动启电泵。一旦1A给水泵汽轮机振动开始上涨,需当机立断,快速降负荷,及时将电泵手动,宁可浪费一些厂用电,也不可抱侥幸心理,因为后面给水泵汽轮机振动将快速上涨,如果给水泵汽轮机跳闸,损失将更大。
7、2016年12月07日处理的事故,由于锅炉和汽机专业配合较好没有发生超温现象,其它几次也是将水煤比超调后(事故处理期间水煤比最大值达9.15),超温现象较少。
四、几点建议
1、运行人员加强监视。对#1机组A修后给水泵汽轮机轴振值及其它相关参数(包括变化趋势)加强监视,尤其对1A给水泵汽轮机后轴振变化趋势进行密切跟踪,1A给水泵汽轮机后轴振值稳定运行值基本在30μm以内,在CRT上将1A给水泵汽轮机后轴振历史趋势的报警设为30μm。
2、1A给水泵汽轮机前、后轴振报警值由100μm修改为80μm。#1机组A修后还存在诸多不稳定因素,运行人员不要依赖给水泵汽轮机轴振报警,要勤翻画面,缩短CRT画面系统参数监视检查周期,密切监视轴振变化趋势,尽早发现参数异常,对相关参数缓慢上升不可忽视,提前采取控制措施,防止故障扩大。
3、控制负荷上升速率,遇有负荷变化(特别是#1机组负荷为520MW以上时)等工况变化的情况时,更需注意加强给水泵汽轮机轴振变化趋势的监视分析,做好事故预想。
4、加强现场检查,确保给水泵汽轮机轴封进、回汽管道疏水器疏水通畅,遇有疏水器故障时及时通知设备部相关专业处理。
5、尽力控制低压轴封供汽温度稳定,不使轴封供汽温度发生大幅度的扰动,减少轴封供汽温度对轴振的干扰。机组变负荷过程中,应注意防止轴封汽温度变化过大。
6、注意监视并控制给水泵汽轮机润滑油压、润滑油温稳定运行。
7、1A给水泵汽轮机跳闸后,要密切关注1B给水泵汽轮机轴振等参数,防止发生另一台给水泵汽轮机跳闸故障。
8 、关注#1机电泵备用状态良好,确保#1机电泵处于可靠备用状态。
论文作者:刘彬
论文发表刊物:《电力设备》2017年第32期
论文发表时间:2018/4/12
标签:汽轮机论文; 给水泵论文; 机组论文; 负荷论文; 转速论文; 轴承论文; 间隙论文; 《电力设备》2017年第32期论文;